基于油井泡沫洗井液的研制与应用

来源 :中国油田采油与集输用化学品开发应用研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeffery2010
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油田开发过程中,低渗透油井热洗后,由于洗井液对油层的污染,造成油井产量下降甚至不出液的现象经常发生。结合油井热洗的实际情况,应用一种起泡性能很好的洗井液,现场上用量0.5%~1.0%时;油井恢复期平均缩短45个百分点,取得了很好的效果。
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原油在开采过程中,由于蜡的沉积,致使井筒变窄,严重时堵塞油管。本文通过对长庆油田的原油组分含量、油井蜡样碳数分布测定,确定原油结蜡机理。研究合成了化学固体防蜡剂PY-1,现场试验10口井,表明PY-1化学固体防蜡剂可以使抽油机载荷降低、平稳,油井结蜡周期由120天-150天增加到270天以上。
冀东油田为复杂断块油田,高浅北区是主力开发区块之一,其中8#小层是以水平井开发为主的常温常压、边底水块状构造浅层常规稠油油藏。由于储层疏松、油水流度比大,造成水平井含水上升速度快,采出程度低。截止2006年7月,该小层采出程度为10.8%,而综合含水已经达到84.0%。为探索水平井调剖的可行性与机理,通过三维油藏物理模拟系统进行模拟实验,研究了直井与水平井调剖提高采收率差异,对比不同注入井别的流体
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通过不加热集输现场试验,研究不同产液量的油井其三相流在管路中的流动特性;不同含水率的油井其三相流在管路中的流动特性,不同管线长度的油井其三相流其在管路中的流动特性,不同油气比的油井其三相流在管路中的流动特性;不同管材的三相流在管路中的流动特性;通过上述研究内容,确定不加热集输的边界条件,形成一套完整的扶余油田常温集输技术。
本文通过物理模拟试验研究了泡沫驱油体系对于不同原油粘度提高采收率的能力,试验证明泡沫虽然具有较好的封堵调剖能力,但泡沫的调剖能力具有一定的限制,在原油粘度低于200mPa.s的条件下,泡沫体系具有良好的封堵调剖能力,能够大幅度提高非均质油藏的采收率,当粘度高于200mPa.s,泡沫体系的调剖能力较差,500mPa.s时,即使注入强化泡沫体系,低渗模型的动用程度较低,主要是通过提高高渗模型的采出程度
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齐40块蒸汽驱于2003年7月转入7个扩大试验井组,在蒸汽驱开发过程中个别汽驱井组出现油汽比和采注比较低、汽窜等问题。为了进一步提高汽驱井组的油汽比,防止汽窜加剧的现象,在对齐40区块油井进行室内模拟试验并研制取得成功的基础上,引进实施蒸汽驱+高温气体驱油技术,实施后汽驱井组见到了很好的生产效果。为全块整体转蒸汽驱开发后进一步提高汽驱井组油汽比奠定了基础,同时也为其他蒸汽驱区块开发提供了借鉴。
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