【摘 要】
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靖安油田大路沟二区属特低渗透油藏,裂缝及高渗带发育,储层物性差,非均质性强.注水开发过程中受井网、裂缝、储层非均质性及开发规律认识不足等因素影响,区块递减大,开发效果差.本文剖析了启动压力梯度、储层裂缝高渗带、储层非均质性、油藏开发规律认识不足对大路沟二区注水开发效果造成的影响,针对这些因素,以精细油田注水为中心,以细分注水、周期注水和加密井调整为重点,坚持分区治理及合理开发技术政策,有效的缓解了
【机 构】
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中国石油长庆油田分公司第四采油厂,宁夏银川750006 中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川
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靖安油田大路沟二区属特低渗透油藏,裂缝及高渗带发育,储层物性差,非均质性强.注水开发过程中受井网、裂缝、储层非均质性及开发规律认识不足等因素影响,区块递减大,开发效果差.本文剖析了启动压力梯度、储层裂缝高渗带、储层非均质性、油藏开发规律认识不足对大路沟二区注水开发效果造成的影响,针对这些因素,以精细油田注水为中心,以细分注水、周期注水和加密井调整为重点,坚持分区治理及合理开发技术政策,有效的缓解了开发矛盾,油藏连续四年自然递减稳定在8.0%左右,持续保持Ⅰ类开发水平,开发形势稳定.
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