【摘 要】
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苏里格气田是典型的低渗透气藏,其天然气井超过10000口,基本属于低产、低效气井,井下节流技术是苏里格气田经济有效开发的关键技术.随着生产时间的延长,井底积液、节流器冲蚀损坏、打捞颈断裂、遇卡等节流器失效问题日益突出,气井稳产难度大.部分失效节流器由于断颈、冲蚀严重,采用常规钢丝作业无法打捞.利用连续油管携带井下动力钻具套磨铣井下失效节流器,成功完成了SNXXX-02井失效节流器打捞现场试验,实现
【机 构】
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中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司,陕西西安710018
【出 处】
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低渗透-致密油气田勘探开发技术国际研讨会
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苏里格气田是典型的低渗透气藏,其天然气井超过10000口,基本属于低产、低效气井,井下节流技术是苏里格气田经济有效开发的关键技术.随着生产时间的延长,井底积液、节流器冲蚀损坏、打捞颈断裂、遇卡等节流器失效问题日益突出,气井稳产难度大.部分失效节流器由于断颈、冲蚀严重,采用常规钢丝作业无法打捞.利用连续油管携带井下动力钻具套磨铣井下失效节流器,成功完成了SNXXX-02井失效节流器打捞现场试验,实现了打捞颈断裂或者卡死无法捞出的井下节流器的治理技术新突破,对于大量失效节流器无法处理的关停井提供了新的解决思路.
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