浅谈如何提高多膛炉高铅氧化锌烟尘除氟、氯效率

来源 :第四届全国湿法冶金工程技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liaotianeryi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司使用的多膛炉处理原料为高铅氧化锌烟尘,在正常生产的过程中既要保证良好的脱氟氯效果,也要最大限度降低烟尘中铅的析出。以下通过实验数据来合理搭配原料,并通过严格的温度工艺控制能够达到一定降铅增效的目的,确保生产正常运行。多膛炉通过两个料仓的两条定量给料机按照烟尘与焙尘1:0.7的比例进行搭配入炉以控制入炉物料铅含量,生产过程中控制多膛炉主要层温度在680℃以上,负压在控制要求,每班在进料系统原料混合后间隔2小时取一次样,交班时按照四分法进行混样并提取送检样,出口样在进料后炉温升至600℃稳定1小时后提取。从对比数据中得出,氟脱除率提升了24.19%,氯脱除率提升了37.83%,氟氯脱除效果同步得到了提升。
其他文献
本文主要介绍了高效盐浓缩电渗析器(SED)的特性、构造等.着重介绍了SED在造纸、煤化工、湿法冶金、化工等废水零排放的工程应用.认为在废水"零排放"中,采用预处理+SED+蒸发技术是目前造价及运行费用较合理的工艺路线.
针对转炉钒渣加压浸出提钒过程进行了热力学分析.基于热力学软件Fact-sage的数据库,查询了水溶液中可存在的离子形态和化合物的热力学数据,根据其在溶液中可能的存在的反应,进行了25℃和150℃两个温度下的三元系V-S-H2O电位-pH图的绘制.结果表明:在水溶液稳定区,钒主要以氧化物的形式存在,在pH<2的酸性条件下,有V3+、VO2+以及VO2+三种含钒离子存在,在pH>7的碱性条件下,有HV
转炉钒渣,作为一种重要的冶金二次资源,是目前最主要的含钒资源.目前,针对传统的钒渣处理工艺"钠化焙烧-水浸提钒法"中存在的诸多问题,国内外学者对湿法提钒过程进行了详细的研究.其中,酸浸提钒法因其提钒效率高、环境友好等优点成为目前转炉钒渣提钒的研究及应用热点.然而,强酸浸出液中的钒铁分离问题成为制约转炉钒渣酸法提钒的关键所在.针对这一问题,本文以酸性浸出液中钒铁溶液化学状态为切入点,对酸浸液中的钒铁
结合已有热力学数据,以铈元素为例,对Ce-F-C-Ca-H2O体系进行热力学平衡计算,绘制了25℃下可溶解组分的lgC-pH图;研究了不同氢氧化钠加入量对氟碳铈精矿钙化转型过程的影响.结果表明:在一定碱度条件下,氟碳酸稀土发生分解生成易被盐酸浸出的稀土氢氧化物,分解得到的氟离子与钙离子结合生成的氟化钙能稳定存在与钙化体系中.对钙化转型过程的试验研究发现,加入矿质量20%的氢氧化钠,有效促进氟碳铈矿
我国是氧化铝生产、消费大国,但优质铝土矿资源匮乏.产能的急剧扩张与资源的供应不足的矛盾迫使国内许多氧化铝企业不得不使用较难处理的高铁铝土矿.铝土矿中的铁容易给氧化铝的生产带来不良影响.本文针对钙化-碳化生产氧化铝的过程从热力学和试验两个方面研究了铁在纯物质体系Na2O-Al2O3-SiO2-CaO-Fe2O3-H2O下的反应行为.试验结果表明:在Na2O-Al2O3-SiO2-CaO-Fe2O3-
本文综述了云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂的铜阳极泥处理流程中外排废水的来源与构成,基于废水资源化利用的目的,针对脱硒氯化后溶液还原工艺中存在的弊端,开展了选矿废水脱硒氯化溶液还原的工艺研究,并优选出了最优工艺参数.通过连续扩大化试验验证了该参数可靠性,为减少废水排放、提升硒回收率、降低废气治理难度提供了新方向.
锌冶炼中通过前期铜渣除氯试验发现,经浸出液搅拌2小时后液中砷的脱除率达到了18~27%,对其进行技术分析,摸索和探索氧化烟尘浸出有效的脱砷方法,降低浸出后液含砷量,减少和杜绝浸出工艺作业过程中砷化氢气体的的溢出量,创造安全生产环境.为后续脱砷创造更好的技术条件.
论述了会泽冶炼分公司所产氧化锌烟尘的来源及含氟高的危害,对烟尘进行了成分分析和物相分析;介绍了利用Al3+在有PO43-存在的条件下与F-络合生成氟代磷酸铝沉淀,达到脱氟目的的试验研究;探讨了温度、时间、PH、加入药剂量对硫酸锌溶液中脱氟率的影响,最终获得最优的工艺控制条件,并在半工业化生产上进行实践.
湿法炼锌酸性浸出在增加预中和工艺后,整个过程中产生的渣量得到了大幅减少,根据湿法炼锌工艺及设备实际生产能力,通过冶金计算,提出了预中和技改后应做的操作调整,从而指导真整个生产流程建立新的平衡,以获得技改预期的经济效益.实践表明,在氧化锌烟尘湿法处理过程中增加预中和工艺且加入焙砂作为中和剂,此操作简便且易控制,能把沉锗后液中的H2S04尽量中和,提高溶液的PH值,为中和除铁工艺创造条件。同时在以焙砂
云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂系统含Cl-400~800mg/L,这严重影响了电锌的质量,通过摸索铜渣云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼厂系统含Cl-400~800mg/L,这严重影响了电锌的质量,通过摸索铜渣除氯的技术控制条件,找到试验和生产流程中氯除至100mg/L以下的最佳工艺参数。最优脱氯技术条件为:反应时间1h,温度50~60℃,PH值1.5-2.0,加入铜渣中铜为溶液中氯量的5-7倍