独山子FCC吸收稳定系统改造

来源 :中国石化中国石油催化裂化协作组第十一届年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Kila5200
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本文以中国石油独山子石化公司的催化裂化装置为例,介绍了装置改造前吸收稳定系统流程,分析了装置改造的原因,讨论了装置改造的内容,阐述了吸收稳定系统改造后的效果及取得的经济效益。
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目前,流化催化裂化是炼油厂重要的二次加工手段。我国的催化裂化加工能力已达92.0Mt/a,居世界第二位。由于催化裂化原料的重质化和轻质油品需求量的增加,提高掺渣比是挖潜增效的一条有效途径。而掺渣比的提高将导致生焦量的增加,再生装置烧焦产生的热量远远超过反应需要的热量,难以维持两器的热平衡。因此,催化裂化的取热技术显得日益重要。本文介绍了单段气升式气固环流外取热器的实验和测试方法,浅谈了实验结果,分
大庆炼化公司原0.6Mt/a重油催化裂化装置工艺落后,大机组故障率高,存在诸多先天不足。为实现原油集中加工,平衡重油并为后续石油化工装置提供C3、C4原料和适应清洁汽油的产品质量要求,降低成品汽油烯烃含量,对RFCC装置扩能及汽油降烯烃进行改造。本文介绍了改造后该装置的主要特点,以及RFCC装置改造的标定技术。
本文以镇海炼化股份有限公司为例,根据技术分析、节能措施应用和实施效果三方面内容,指出重油催化裂化装置在节能中的作用。
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催化裂化装置是我国炼油行业的主要二次加工装置,也是炼油厂主要的能耗装置,随着原油价格的不断攀升以及催化裂化原料的日益重质化,催化裂化装置的节能降耗问题已经成为提高催化裂化装置经济效益的关键问题。本文从装置工艺概况、装置能耗以及装置节能措施等方面进行了论述。
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