【摘 要】
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河南油田聚合物驱攻关研究始于“六五”,针对油藏规模小、井网不规划、储层非均质严重、油藏温度高、水驱采出程度高等特点,通过对合理流度比控制技术、产品评价优选与黏度稳定技术、井网调整技术和全过程调剖技术等关键技术的攻关,形成了适合河南油田油藏特点的高温厚油层聚合物驱油技术.从“九五”开始到2007年底,先后在15个区块实施聚合物驱,已累注聚合物干粉30256t,累积增油108×104t,根据已转后续水
【机 构】
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中国石化河南油田分公司,河南南阳473132
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河南油田聚合物驱攻关研究始于“六五”,针对油藏规模小、井网不规划、储层非均质严重、油藏温度高、水驱采出程度高等特点,通过对合理流度比控制技术、产品评价优选与黏度稳定技术、井网调整技术和全过程调剖技术等关键技术的攻关,形成了适合河南油田油藏特点的高温厚油层聚合物驱油技术.从“九五”开始到2007年底,先后在15个区块实施聚合物驱,已累注聚合物干粉30256t,累积增油108×104t,根据已转后续水驱6个区块计算,聚合物驱提高采收率6.05个百分点,吨聚合物增油71.0t.聚合物驱产油量占河南东部稀油产量的31%,有效地抑制了特高含水期老油田的产量递减,为河南油田的产量稳定作出了显著贡献.
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