用变孔径节流元件测量流量

来源 :2000年工业仪表与自动化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:littleshrimp1
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针对目前使用的以孔板作为节流件的差压型流量计存在的流量和差压关系的非线性、量程比小和压力损失大等突出问题,该文提出了一种可变节流孔直径比β的方法。当流量发生变化时,根据实例的差压变送器的差压信号实时地改变直径比,使流量与差压成良好的线性关系。为此该文在理论计算的基础上通过函数拟合得到了标准孔板的β随流体R<,eD>变化的关系式。理论计算表明:采用这种方法当β从0.75变化到0.20时,最大流量与最小流量的比值可达250:1;在最大流量下压力损失也比目前的差压型流量计要小得多。
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本文研究基于钻井、录井、测井等实钻采集的信息资料,实现了对所钻地层的各向异性、可钻性、地层压力及不稳定性的科学评估,为油气钻井与完井工程的优化设计与施工控制提供了有效的科学方法和技术手段.这种评估方法对岩心的依赖性很小,既省钱省事,又能提高评估精度,而且能够建立起连续的地层特性剖面,便于推广应用.
提出了设计思路及理论依据.介绍了聚合物的合成及评价结果,表明乙烯基磺酸聚合物抗盐、降滤失和防塌能力强,热稳定性好,有利于保护油气层,具有良好的协同增效作用,作为钻井液处理剂在淡水、盐水、饱和盐水及含钙盐水钻井液中具有较强的降失水和提粘切作用,尤其是在含Ca、Mg离子的钻井液体系中具有更优的性能.55口井的应用结果表明钻进中起下钻畅通,膨润土含量上升缓慢,粘切容易控制,维护简单,大大减少了处理剂的种
围绕大庆油田异常高压层与漏失层同时存在的多压力层系这一复杂地质特征,介绍了高压易漏井的地层压力预测技术、原井眼泄压钻井技术和完井固井配套技术,对进一步提高高压易漏复杂井的钻井水平具有指导意义.
本文在原有油包水钻井液满足不了大庆葡深1井抗温220℃需要的情况下,从改变材料入手,研制出抗高温性好、乳化能力强的复合乳化剂;在此基础上研制出了抗高温油包水钻井液,并将原有油包水钻井液改造成抗高温油包水钻井液在葡深1井应用.室内评价和现场应用证明,研制的抗高温油包水钻井液实现了抗温220℃,其流变性优异,稳定性好,滤失量低,比较顺利地完成了松辽盆地最深(5500m)、国内井温最高(井度温度220℃
建立了高温高压井中当量静态钻井液密度的计算模型;分析了钻井液密度变化对井底静压、动压、当量钻井液循环密度和动态波动压力的影响;给出了系统压力控制的方法.认为对于安全密度窗口很窄的高温高压井,必须考虑井筒温度和压力变化对钻井液密度及井内压力系统的影响.
葡深1井是松辽盆地最深的一口探井,完钻井深圳特区5500m.针对井底温度高、地层硬等施工难点,进行攻关研究,确定合理技术措施,从而解决了钻井完井中遇到的一系列难题,顺利完成该井施工,形成了一套适合松辽盆地深井地质特点的钻井工艺技术系列,对今后松辽盆地深层勘探具有重要意义.
江苏盐城朱家墩构造地层在钻井过程中存在着井壁稳定等复杂问题,目的层地层压力系数较低,钻井施工过程中易于发生井壁坍塌和井眼漏失等影响了钻井工程的顺利开展,此外,该区块也是江苏油田首次进行天然气钻井开发的油田,钻井设计和施工经验不足等不利于天然气的钻井勘探开发.本文通过对盐城地区已钻井井眼坍塌应力预测研究,建立盐城朱家墩地区地层三个压力剖面,通过实践和地层压力研究,指导井身结构设计,探索科学合理的天然
根据深层天然气勘探开发的需要,自1979年以来,在中原油田东濮地区共钻5000m以上的深井11口.针对气层埋藏深、地层压力高、盐膏层发育、地温高、地层倾角大、断层多、可钻性差等地质特点和机械钻速低、钻井周期长、工程事故多、易斜、易喷、易垮、易漏等技术难点,开展了优化井身结构设计、抗高温钻井液、钻头优选、防斜打直、防喷、防漏、防卡、深井固井、装备配套等项技术的研究和攻关,不断总结经验,使深井钻井水平
随着对能源需求的不断增加,油气勘探开发工作不断向深部地层扩展,深井超深井技术越来越被钻井工作者重视.本文介绍了准噶尔盆地深井越深井高温高压条件下的钻井技术难点和解决方法.
该文在给出涡街信号的检测和流量计算的软件流程后,提出了实现智能化的方法:将涡街流量计的各种功能参数化,即通过友好界面,用户可凭借设置特定参数项的值,达到智能仪表的软件组态、参数设定、自校正和自诊断、显示方式的选择、提供非测量用管理参数等功能。软件设计时,根据特定的参数项名称,给出相应的人机交互模块,很好地体现了软件设计的模块化思想。基于对HART协议的充分理解,该文还给了智能化程序与HART通信程