【摘 要】
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油田注水中细菌的危害主要有两个方面:一是细菌体和繁殖产物沉积导致注水水质的污染和地层堵塞;二是硫酸盐还原菌(SRB)在设备、管线和地层中繁殖时产生大量硫化物,导致管线设备的严重腐蚀.现在我厂注水杀菌主要采用化学杀菌剂,物理方法杀菌仍处于初始的试验应用阶段.为了降低各站杀菌剂用量,有效遏制注水沿程硫化物含量反弹,抑制和降低回注水对管材的腐蚀速率,保证沿程水质的稳定性.从2012年开始,先后在江河联合
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油田注水中细菌的危害主要有两个方面:一是细菌体和繁殖产物沉积导致注水水质的污染和地层堵塞;二是硫酸盐还原菌(SRB)在设备、管线和地层中繁殖时产生大量硫化物,导致管线设备的严重腐蚀.现在我厂注水杀菌主要采用化学杀菌剂,物理方法杀菌仍处于初始的试验应用阶段.为了降低各站杀菌剂用量,有效遏制注水沿程硫化物含量反弹,抑制和降低回注水对管材的腐蚀速率,保证沿程水质的稳定性.从2012年开始,先后在江河联合站、魏岗联合站、安棚转油站使用紫外杀菌装置6套,进行物理法杀菌应用.投运初期SRB杀菌效果可达80%以上,但在应用过程中随着紫外灯套管及灯管损坏和紫外灯套管外壁结垢的影响,杀菌效率降低到50%以下,不能满足正常生产需求.为此,为提高紫外杀菌效果和延长紫外灯套管及灯管使用寿命的,提出了针对性的技术措施.
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