铁基非晶带材及其粉芯的制备与软磁性能研究

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本文首先采用单辊淬火法成功制备了Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶带材。显微分析显示,非晶带材的纳米晶晶化温度为530℃,当经过500℃×1h退火后,带材晶化生成晶粒度为25.57nm、以α-Fe(Si)为主相的固溶体。非晶带材随着纳米晶化程度的增加,其显微硬度和软磁性能逐渐增大,显微硬度在500℃×1h退火后达到最大值HV946.1,而直流软磁性能在500℃×2h退火后达到最佳状态,此时其起始磁导率μi高达107600、最大磁导率μm达662600、饱和磁感应强度Bm达1.3T、剩磁Br达0.828T,同时矫顽力Hc和磁滞损耗Pu均非常小,磁滞回线呈现高矩形状态。另外,通过脆化实验发现,250℃是Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶带材的临界脆化温度,当退火温度不变时,存在一个临界脆化时问,当保温时间低于临界脆化时间时,带材脆化度随时间逐渐上升,保温时间达到临界脆化时间时,带材脆化度趋于稳定。带材的最佳脆化退火工艺为:退火温度250℃和保温1h,然后是:退火温度为300℃和保温1h。 其次,非晶带材经过脆化处理后球磨成非晶粉体,非晶粉体用粘接剂包覆后压制成磁粉芯。在相同的成型条件下,非晶粉体粒度越细,磁粉芯致密度越高,在本文实验中,300目粉芯的致密度最高,其次是按100目(15vol%)+200目(35vol%)+300目(50vol%)配比压制的粉芯,100目粉芯致密度最低:退火处理可以显著改善粉芯的软磁性能。对于300目粉芯,当退火时间为0.5h~2h时,随着退火温度的升高,粉芯起始磁导率μi和品质因数Q值逐渐增加,当退火工艺为500℃×1h时,粉芯起始磁导率μi达到最大值65.12,Q值最大为18.8。 最后,本文开创了粉芯两步法退火工艺,即先将粉芯在350℃以下充分退火,然后再经过500℃×1h的纳米晶化处理,实验表明,随着第一步退火(退火温度300℃)保温时间的增加,粉芯起始磁导率μi逐渐增大,保温4.5h,μi达到最大值。对于300目粉芯,第一步退火为300℃×4.5h时,其最大的磁导率μi达到83.75。
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