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本文简要叙述了马口铁基板的生产工艺流程,并概括出影响马口铁基板力学性能的因素。由于厂方马口铁基板的厚度降到0.23mm后,其强度和回弹角不够大,不能满足冲压性能和国标中对瓶盖铁的密封性要求。本文通过对实验钢的成分设计、退火温度以及平整量等影响因素的研究,采取适当工艺达到改善马口铁基板力学性能的目的。并根据实验室得到的最优方案,结合厂方的实际情况进行工业试生产,对工艺优化后的基板进行性能检测。论文获得以下主要结论: (1)合金元素Ti能使材料的强度、弹性模量、硬度和回弹角等性能均有所提高,并且在一定程度上改善钢板的各向异性,含Ti量为0.03%左右最为合适。Cr元素使基体中碳化物的分布更加弥散均匀,并且提高了材料的力学性能。Cr含量为0.03%时,基板的性能最好。 (2)对未添加Ti的基板进行罩式炉退火,退火温度为570℃时,力学性能较好,Ti的加入使得材料在592℃退火时,力学性能有了进一步的提高;对于马弗炉退火,随着退火温度的提高,基板的性能均朝着对加工性能有利的方向发展。 (3)增大马口铁基板的平整量会提高强度,但较大的平整压下量容易使带钢内部产生纤维状组织,使得各向异性增强,不利于冲压,因此采用4~6%的平整压下量为宜。 (4)在中粤板现有的合金成分的基础上,添加0.035%左右的合金元素Ti,将终轧温度和卷取温度分别设定为860℃和650℃,以获得力能更好的热轧板卷。将退火温度设定为580~590℃左右。适当地降低平整量,以达到减小各向异性的作用。 (5)在工业试生产中,优化后的中粤马口铁基板强度和硬度有显著提高,弹性模量、回弹角和n值略有升高。说明新的合金成分和工艺能显著提高马口铁基板的性能,能用于指导工业化生产。