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焦化废水是一种典型的含高浓度氨氮的难生物降解的工业废水。本课题根据焦化废水的水质特点,以太原煤气公司第二焦化厂的焦化废水为研究对象,采用A<2>/O<2>生物膜工艺进行了较为系统的脱氮试验研究。
研究结果表明:A<2>/O<2>工艺在进水COD为1025.1~1487.9mg/L,氨氮为75.0~297.5mg/L,pH值为6.8~7.7,碱度为422.7~520.8mg/L(以CaCO<,3>计)的水质条件下,以3.5倍的平均回流比,49.28h的生化处理HRT,4.56gNaHCO<,3>的日加碱量,氨氮处理效率平均达97.8%,硝酸盐氮的反硝化率达89.36%,说明脱氮效果良好。
工艺总体效果控制的关键工艺段为缺氧段(A<,2>),其COD和氨氮的表观去除率为74.1%和82.9%,实际去除率分别为32.15%和37.37%,完全反硝化率为80.23%。其高效率的污染物去除原因分析为:缺氧池是一个复杂的反应器形式,微生物种群较为丰富,污染物的去除并不只是实现原来单一的功能——反硝化。此外,回流比R与反硝化率之间存在一定的负相关性,相关系数为.0.69055;工艺进水C/N比满足反硝化的要求,无须外加碳源。
工艺O<,1>和O<,2>段的氨氮去除效果良好,分别为63.81%和53.60%。但是从硝化效果来看,O<,2>段为41.10%,远大于O<,1>段的14.14%。可见,氨氮去除率和反硝化率并不相等,其原因有:工艺中存在同时硝化反硝化现象;异养菌的同化作用,吸收了部分氨氮或者硝氮,并且O<,1>段的异养菌数量多于O<,2>殴。运用Matlab,对O<,1>和O<,2>段工艺长期运行的氨氮和硝酸盐氮的出水浓度进行了预测:O<,1>段出水NH<,3>-N浓度均值为10.2178mg/L,出现概率为1,置信区间为[8.2766,12.1590]mg/L,出水硝酸盐氮浓度均值为5.8450mg/L,出现既率为1,置信区间为[3.8382,7.8518]mg/L;O<,2>段出水NH<,3>-N浓度均值为L8160mg/L,出现概率为0.9999,置信区间为[3.6888,5.94341mg/L,出水哨酸盐氮浓度均值为9.5874mg/L,出现概率为1,置信区间为[7.1886,[1.9862]mg/L。
采用A<2>/0<2>工艺处理焦化废水能够使出水氨氮浓度达到《污水综合排放示准》(GB8978-1996)中的一级排放标准(NH<,2>-N<15mg/L)。工艺技术可行,效果稳定,经济合理。