论文部分内容阅读
齐鲁石化炼油污水处理厂二级出水的B/C值小于0.2,不适宜采用生化法进行深度处理,因此本课题采用物化法对污水进行深度处理,通过综合分析确定了“二沉池出水/强化混凝/无烟煤、石英砂双介质过滤/超滤/反渗透”和“二沉池出水/电解/无烟煤、石英砂双介质过滤/臭氧氧化/超滤/反渗透”处理工艺,通过试验研究分析对比确定含油污水深度处理工艺,为中试和工业化生产提供技术支持。
强化混凝单元,以聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝(Al2(SO4)3)、三氯化铁(FeCl3)、聚合铝铁(PFAC)为混凝剂,阴离子、阳、非离子聚丙烯酰胺为助凝剂,以浊度、COD、油为测定指标,进行了大量的烧杯搅拌试验,试验结果显示:最佳混凝剂为聚合氯化铝(PAC),其最佳投药量为20mg/L,去除率浊度为90%,COD为56.2%、油为4.7%。最佳助凝剂为阳离子聚丙烯酰胺,其最佳投药量为2mg/L,投加助凝剂后对COD、油、浊度的去除率分别提高10.5%、10.8%、38.1%。
过滤单元,采用无烟煤、石英砂双介质滤料过滤,通过试验确定了二者的填充比为1:2时处理效果较好,其最佳的滤速为8m/h,过滤周期为14h。在此条件下,浊度去除率大于90%,COD的去除率大于40%,油去除率大于50%。
电解单元,通过试验确定了电解的电流密度为0.3A/dm2,电解时间为20min,阴离子聚丙烯酰氨助凝剂最佳投加量为2mg/L。电解对油、COD的去除效果较好,去除率在50%左右,对浊度的去除效果不理想,去除率小于60%。
臭氧单元,通过试验确定了臭氧投加量为6mg/L,臭氧水力停留时间为20min,在此工况下,COD去除率在28.1%-36.2%间,油去除率在24.6%-37.2%间。
膜单元,通过试验确定超滤的最佳运行工况为:操作压力为0.06Mp,运行周期为80min,膜通量为50L/m2h,系统回收率为60%,在此工况下,对COD、油的去除率大于80%,出水浊度小于1.5NTU。反渗透的最佳运行工况为:反渗透膜的回收率为70%,膜通量为30 L/m2h。反渗透出水的浊度在0.2 NTU以下,出水CODMn浓度小于3mg/L,出水油浓度小于0.5mg/L。超率、反渗透均采用错流过滤,有效地减轻了膜污染,延长了膜的过滤周期。
“强化混凝/无烟煤、石英砂双介质过滤/超滤/反渗透”工艺和“电解/无烟煤、石英砂双介质过滤/臭氧氧化/超滤/反渗透”工艺,出水水质均能满足回用水的水质要求。电解预处理在水质较稳定的情况下对COD、油的去除效果较好,当水质波动较大时处理效果较差,其耐冲击负荷能力较强化混凝差。通过综合比较分析,笔者认为“强化混凝/无烟煤、石英砂双介质过滤/超滤/反渗透”工艺更适合炼油污水的深度处理。