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哈石化原有污水处理站采用隔油-浮选-生化工艺,技术落后、流程短、缓冲能力弱,在正常生产状态下能够达到国家二级排放标准,当生产异常、装置检修状态下,污水站会出现短时超标。同时随着生产装置的不断扩建、加工量的不断增高,现有污水站已不能满足生产异常与公司发展的需要,成为制约污水进一步回用的瓶颈。因此,需要对原有污水处理工艺进行升级改造,使其达到国家一级排放标准。 本课题以污水站升级改造为目标,开展污水处理技术的调研,提出解决方案,并对应用后的实施效果进行试验研究,以实现炼油废水处理后升级改质、直接回用的目的。 经过课题研究,确定了应用浮动环流收油器、斜板溶气气浮、组合膜生物反应器三项先进水处理技术的工艺方案,新建处理能力为350吨/h的污水处理站。 新污水处理站投用后,经过试运、启动与调试,三项技术显现出高效的处理效果。其中浮动环流收油器对悬浮态油类去除效果良好,平均除油率高达37.1%;斜板溶气气浮技术去除乳化油效果较为显著,单元平均除油率69.6%;组合膜生物反应器工艺对有机污染物去除效果显著, COD平均去除率84.7%。三项工艺的综合应用使新污水处理站取得了较高的去除效率,其中石油类96.0%、COD93.7%、SS93.3%、氨氮81.0%、硫化物94.6%、挥发酚99.6%,出水水质能够稳定达到国家一级排放标准,满足工业冷却水回用水质标准的要求,对同类企业废水治理与回用具有借鉴意义。