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随着现代高炉炼铁向着高产、低耗、长寿的目标发展和钢铁冶炼新流程的迅速兴起,球团矿以其本身固有的诸多优点,成为一种优质的冶金炉料,在钢铁工业中的作用越来越重要,这是目前高炉大型化发展趋势和炉料结构优化的需要。 就我国球团矿生产而言,虽然酸性球团矿产量有所增加,但仅占炉料比例的15%左右,仍需从国外大量进口,而且,球团矿品位与国外先进水平相比仍有较大差距,目前,我国自产球团矿平均含铁品位为62~63%,SiO2含量约6.25%。所以对于我国球团矿生产来说,改善球团矿质量同时尽量提高球团矿品位,是摆在科研工作者面前的一个现实问题。其中改善球团矿质量的一个有效途径就是配加优质添加剂。 本研究针对特定企业的原料条件,以硼泥作为添加剂生产氧化球团展开了可行性研究。通过对原料的化学分析,粒度分析,造球、焙烧后球团矿冷态性能(生球抗压强度、生球落下强度、干燥后生球抗压强度、熟球抗压强度)分析,高温冶金性能(还原粉化性能、还原膨胀性、中温还原性、软化熔滴性能)分析,对硼泥作为添加剂生产氧化球团的可行性得出如下结论: (1)硼泥有一定结块现象不宜直接用于造球,需要做磨细处理;经过磨细后,-200目含量达80%左右,符合造球要求; (2)在膨润土配比不变的前提下,随着硼泥配比由0%逐渐增加到2.5%,生球的抗压强度变化不大;生球落下强度得到很大的改善;生球干燥后抗压强度稍有提高;熟球抗压强度提高增幅较大,与硼泥配比为0%的基准相比,硼泥配比为2.5%的氧化球团抗压强度可提高658N; (3)随着硼泥配比的增加,低温还原粉化率逐渐下降;还原性呈下降趋势,但幅度不大;还原膨胀程度得到改善,与基准球团相比,配加2.5%硼泥还原膨胀率下降了4.32%,还原膨胀性能得到了很好的改善; (4)研究考察了硼泥配比为0%的基准球团和硼泥配比为2.5%的球团的软化熔滴性能,研究结果显示:与基准球团相比,硼泥配比为2.5%的球团矿的软化开始和软化终了温度升高,软化区间变窄;熔化开始温度升高,熔化终了温度稍有降低,熔化区间变窄;软熔带温度区间变窄;最大压差Pmax稍有降低,料层透气性得到改善。