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JS油田B1断块K2t1油藏属于小块状构造的稠油油藏,因为地层能量不充足、驱替效率低、水淹等问题,越来越多的水平井处于低产低效高含水的开采状态。地层物性差、注水困难或无法形成有效注水井网,地层能量严重不足,导致低效水平井单井产量下降幅度大,长期处于供液不足的低产状态。对于这类能量不足低产水平井,常规措施难以挖潜,然而运用单井吞吐可以补充地层能量,是目前较好的单井增产技术。本文主要针对JS油田当前开发过程中面临的实际问题,在调研了国内外相关文献的基础上,对目标油藏进行注CO2吞吐适宜度评价优选,同时综合运用室内实验和数值模拟技术,深入认识提高采收率的影响因素及作用机理,得到以下认识:(1)通过对国内外文献进行大量调研,统计各影响参数并分析后,主要考虑流体特征、油藏特征、储层特征以及其它参数,并得到了低效水平井注CO2吞吐适宜度评价指标标准及权重,并使用模糊综合评价的方法对低效水平井进行适宜度评价,发现并不是每口井都适合注CO2吞吐。(2)通过开展原油样品注气膨胀实验对比结果分析,当CO2注入地层流体中以后,均会导致原油样品膨胀系数、饱和压力以及溶解气油比的上升,对地层原油的降黏效果也较为显著,这些都有利于提高驱油效率;随着CO2注入量的增加,地层油和CO2两相体积膨胀能力增加,相对体积增加明显,表明注CO2驱替油过程中弹性能量起主导作用。(3)通过室内组合长岩心注CO2吞吐实验结果认识到注入压力、注入量、注入速度、焖井时间以及吞吐周期数对采收率有不同程度影响,其中注入压力及注入量影响最大,注入压力22.5MPa比注入压力14.5MPa采出程度高4.74%,其次是周期数,再其次是注入速度,最后是焖井时间。(4)运用数值模拟研究低效水平井CO2吞吐驱油机理并进行参数优化,结果表明注入量、注入速度等参数均存在一个优化值,并且发现不同参数影响也有差异,但结果与实验结果基本一致,最终优化并筛选出单井的合理注入量为800t,注气速度为80t/d,焖井时间为10d,采液速度为30m3/d,吞吐周期为2周期。通过以上研究为JS油田低效水平井增产增效提供一条新思路和一种新方法,为油田的持续稳产做出贡献。