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氧枪是转炉氧气炼钢的关键设备,氧枪的性能直接影响到钢的产量、质量、品种、原燃料消耗以及成本等主要经济技术指标。通化钢铁股份有限公司(简称通钢)三炼钢厂有120t顶底复吹转炉两座,生产初期采用直筒型∮299四孔铸造喷头氧枪进行吹炼,技术指标不理想,吹炼过程中喷溅现象严重,且氧气等气体介质消耗较高,钢铁料和石灰的消耗也偏高,尤其采用溅渣护炉技术后,粘枪现象也严重了,氧枪更换次数也增加,大大降低生产效率,迫切需要进行改进,随后对直筒形氧枪及铸造喷头进行了研究,设计改进方案并进行现场试验。
首先对直筒形氧枪进行改进,采用锥度氧枪,并进行工业实验,不仅解决了粘枪问题,而且提高了氧枪的使用寿命及安全系数,同时减轻工人的劳动强度,减少炉料损失,节约生产成本,释放产能。
其次对氧枪喷头进行了四套方案实验:方案一:四孔喷头,马赫数为2.0;方案二:四孔喷头,马赫数为1.96;方案三:五孔喷头,马赫数为1.96;方案四:五孔喷头,马赫数为2.0。通过对冶炼时间、氧气消耗、化渣效果等指标试验进行对比,确定方案四为最优方案,冶炼周期明显缩短,化渣效果较好,氧气消耗量也少,给企业带来了经济效益和社会效益。
改进后的喷头可使转炉炼钢原炉料(氧气、氮气、氩气、石灰、钢铁料)降低,节省生产成本约12.35元/t。使钢厂的直接经济效益得以显著提高,更有节能降耗的环保间接经济和社会效益。
通过设计的氧枪喷头在溅渣护炉上的应用效果的现场实验,在相似的操作条件下各个喷头对溅渣层厚度的影响结果表明,喷头一至喷头四的溅渣层平均厚度依次为15mm、10mm、11mm、13mm。方案一氧枪喷头更适宜在通钢的120吨复吹转炉上进行溅渣护炉操作。
首先对直筒形氧枪进行改进,采用锥度氧枪,并进行工业实验,不仅解决了粘枪问题,而且提高了氧枪的使用寿命及安全系数,同时减轻工人的劳动强度,减少炉料损失,节约生产成本,释放产能。
其次对氧枪喷头进行了四套方案实验:方案一:四孔喷头,马赫数为2.0;方案二:四孔喷头,马赫数为1.96;方案三:五孔喷头,马赫数为1.96;方案四:五孔喷头,马赫数为2.0。通过对冶炼时间、氧气消耗、化渣效果等指标试验进行对比,确定方案四为最优方案,冶炼周期明显缩短,化渣效果较好,氧气消耗量也少,给企业带来了经济效益和社会效益。
改进后的喷头可使转炉炼钢原炉料(氧气、氮气、氩气、石灰、钢铁料)降低,节省生产成本约12.35元/t。使钢厂的直接经济效益得以显著提高,更有节能降耗的环保间接经济和社会效益。
通过设计的氧枪喷头在溅渣护炉上的应用效果的现场实验,在相似的操作条件下各个喷头对溅渣层厚度的影响结果表明,喷头一至喷头四的溅渣层平均厚度依次为15mm、10mm、11mm、13mm。方案一氧枪喷头更适宜在通钢的120吨复吹转炉上进行溅渣护炉操作。