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Mg-Al合金广泛应用于汽车制造、电子工业以及航空航天等领域。本文针对Mg-Al合金普遍存在的熔体含气、组织粗大和高温强度低等问题,以工业上最常用的AZ91合金为研究对象,利用Ar旋转喷吹技术对镁合金熔体进行了除气净化处理;开发了Ar+CO2旋转喷吹Mg-Al合金细化工艺,优化了Mg-Al合金Ar+CO2细化工艺参数;同时通过添加高熔点的稀土Gd来提高镁合金的高温性能。利用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜等手段系统地研究了旋转喷吹除气、细化以及稀土Gd合金化对AZ91合金组织的影响。通过力学性能测试,研究各因素对力学性能的影响。得到如下结果: 建立了镁合金Ar旋转喷吹除气效率的理论模型,实验验证了该理论模型的可行性,并对影响除气效率的主要因素进行了理论分析计算,计算结果和实验验证表明280r/min为最佳的除气转速。实验结果表明:旋转喷吹除气是一种高效的镁合金熔体净化方法,这种方法比传统的利用MgCO3和C2Cl6的除气效率高。通过实验定性研究了镁合金熔体中氢对铸态组织的影响,结果表明:熔体中氢含量高导致镁合金铸态组织中存在大量缩松。因而显著降低铸态和热处理态力学性能,所以减少合金熔体中的氢含量可以显著地提高合金的力学性能,特别是伸长率,同时也可以提高合金的蠕变性能。在金属型铸造条件下,旋转喷吹除气处理后(45min)合金的拉伸强度提高了25.9%、伸长率提高了84%,蠕变激活能由除气前的78kJ/mol增加到108.9kJ/mol,应力指数由2.4增加到6.5。 发展了一种Ar+CO2旋转喷吹Mg-Al合金熔体综合处理工艺,该工艺不仅对Mg-Al合金具有细化作用,而且具有除气效果。对细化的工艺参数进行了优化,结果表明:最佳的细化工艺参数是总气体流量为1000ml/min,CO2气体流量为300ml/min,旋转喷吹的时间为45min。该工艺可以使AZ91合金的铸态晶粒尺寸从原来的296μm细化到62.5μm。对该工艺细化机理的分析认为:Al4C3在AZ91合金熔体中具有最小的标准生成自由能,Al4C3相与镁合金基体的错配度仅为4.05%,而且与α-Mg的润湿角为24.7°,因此认为Al4C3具有作为α-Mg异质形核的热力学、晶体学和物理学条件,最有可能成为α-Mg的形核质点,达到细化Mg-Al合金的效果。Ar+CO2旋转喷吹细化工艺存在细化效果衰退现象,在保温40min之内衰退不明显,随着保温时间的延长,细化衰退逐渐加剧,但保温时间达到300min细化效果还未完全消失。力学性能测试结果表明:细化使AZ91合金的拉伸强度提高了11.5%,伸长率提高了20.8%,屈服强度提高了17.7%。 为了提高AZ91合金的高温强度,研究了稀土Gd对AZ91合金微观组织、室温力学性能和高温力学性能的影响。TEM分析表明:在晶粒内部、晶界以及在β-Mg17Al12中存在大量面心立方的Al2Gd相。SEM观察表明:生成Al2Gd相使共晶反应的β-Mg17Al12减少,并且使原来粗大的离异共晶变得细小弥散。DTA分析表明这种金属间化合物在783K附近产生,而且加入Gd元素可以增加基体的稳定性。但是,稀土Gd的加入能造成AZ91合金铸态组织晶粒粗化,使合金的晶粒尺寸从未加入Gd元素的170μm增加到215μm。室温和高温力学性能测试显示:稀土Gd含量在0-0.6wt.%的范围内合金的室温和高温性能随着Gd含量的增加而增加,当继续增加稀土含量时合金的室温及高温性能均下降。向AZ91合金中加入0.6wt.%Gd,可以使铸态合金的伸长率较AZ91增加了39%,但是室温强度增加不明显;并使合金423K时的高温强度由加入前的165MPa增加到189MPa,伸长率也有较大的增加。