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鲁克沁扩大试验区位于TY区块,自1998年开始进行水驱开发,截止到2015年3月底,油井总数41口,水井13口,累积注水129.12×104m3,累积产油53.88×104t,综合含水率74.7%,采出程度仅7.32%OOIP,油层中剩余大量原油未被采出,仍具有大幅度提高采收率的潜力。2015年4月先导试验区开展了泡沫驱油试验。其中先导试验区共4口注水井,19口油井。开展泡沫驱后,大部分油井日产油量增加,综合含水率大幅度下降;吸水剖面得到了明显改善,其中TY203井、TY3-3井的Hall曲线斜率上升幅度较大。截止到2015年10月,先导试验区累积增油0.9×104t3,综合含水率下降10%,因此泡沫驱可能是提高中温高盐稠油油藏采收率的一种有效办法。根据先导试验区的生产动态分析发现,仍有部分油井增产效果不明显,仅仅起到了控水的作用,更有少数油井不仅产量没有提高,综合含水率依然居高不下。通过分析发现,注采比例、泡沫段塞大小、气/液比、交替周期及注采速度可能是影响泡沫驱提高采收率的关键。因此,为了能更好的将泡沫驱技术应用于整个鲁克沁油藏的开发,需对扩大区方案设计进行优化,进一步评价泡沫驱的驱油效果。在完成扩大试验区地质模型的建立及生产动态拟合的前提下,对水驱开发进行了预测,当全区综合含水上升到90%时,水驱采收率为15.26%,累积产油111.50×104t。目前确定使用的泡沫驱油体系为C DHY-4、有效浓度0.1%(1000mg/L),通过对泡沫驱注入程序、注入方式及段塞大小的优化后,确定泡沫深部调驱和泡沫调驱2种方案。其中泡沫深部调驱最终参数:主段塞为0.2PV、起泡剂CDHY-4浓度(有效)0.1%,前置段塞浓度为0.2%、段塞大小为0.003PV,气/液比1.0/1.0,气液交替周期为45d,注入速度为目前实际工作制度的1.5倍。泡沫调驱最终参数:主段塞为0.45PV、起泡剂CDHY-4浓度(有效)0.1%,前置段塞浓度为0.2%、前置段塞大小为0.02PV,气/液比1.0/1.0,交替周期为60d、注入速度为目前实际工作制度的2.0倍。