【摘 要】
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苏里格气田是典型的“低渗透、低压、低产、低丰度”四低气田,这种致密气田开发难度大,随着进一步的开发,Ⅱ+Ⅲ类中-低、中-差品位储层在近几年的实际开发中所占比例进一步提高,所以研制适合于苏里格压裂施工工艺、地层和地层温度的低伤害压裂液及其配方优化显得尤为必要。本文仅从新型压裂液核心材料增稠剂着手,主要研究如何减少储层伤害、提高压裂效率、降低施工成本等方面来达到低产低效井增产增效的目的。利用水性聚合物
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苏里格气田是典型的“低渗透、低压、低产、低丰度”四低气田,这种致密气田开发难度大,随着进一步的开发,Ⅱ+Ⅲ类中-低、中-差品位储层在近几年的实际开发中所占比例进一步提高,所以研制适合于苏里格压裂施工工艺、地层和地层温度的低伤害压裂液及其配方优化显得尤为必要。本文仅从新型压裂液核心材料增稠剂着手,主要研究如何减少储层伤害、提高压裂效率、降低施工成本等方面来达到低产低效井增产增效的目的。利用水性聚合物在油相基液中悬浮原理,配制无固相连续混配型液体瓜胶,3分钟内粘度释放率达80%以上,岩心伤害率为25%左右,跟普通固体瓜胶压裂液体系对岩心的伤害相当,甚至更低,适用于连续混配压裂施工;利用丙烯酰胺单体与其它烯烃类单体根据间歇法聚合而成一种新的聚合物压裂液增稠剂,合成的无残渣聚合物压裂液残渣含量为13mg/L左右,岩心伤害12%左右,对地层伤害极小,可以达到有效保护地层提高气井产能的目的;对天然淀粉进行磷酸酯化、醋酸酯化双化学改性和预糊化物理改性,使稠化剂在冷水中可以快速溶解,流变性能良好,残渣含量40mg/L左右,岩心渗伤害率大约为14%,并且耐温能力提高到了140℃;测试大量不同种降阻剂的性能,筛选出性能最优的降阻剂合成的减阻剂,耐剪切性良好,减阻率达到70%左右,可以有效提高裂缝改造能力,并且岩心伤害率小于10%,从而有效保护地层、提高单井控制面积达到增产的目的,Ⅲ、Ⅳ类低品位储层改造效果显著。配制或合成的增稠剂压裂液进行了现场应用评价,结果表明,液体瓜胶适合于连续混配压裂施工;无残渣低伤害压裂液、低残渣淀粉基压裂液对Ⅱ、Ⅲ类储层的改造效果良好;减阻剂减阻性能优良,减阻率达70%以上。4种增稠剂在苏里格气田开发中取得了良好的开发效果。
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