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准噶尔盆地稠油大多埋深在120~600m之间,地层压力在1.8~6.4 MPa之间,所需注汽压力大多小于9.5MPa。以下,而2004年以前,油田热采在用注汽锅炉的额定注汽压力绝大多数为17.2 MPa,注汽锅炉高压低用,不仅效率低下,能源浪费,而且引发储层过早汽窜,导致油井出砂,降低采收率。查阅43篇文献,分析有关该区块稠油热采的生产技术数据表明,研制9.5MPa注汽锅炉很有必要。 研究了新疆油田注汽锅炉应用情况及浅层稠油热采现状,并通过一系列试验,重点研究压力变化对输出蒸汽热焓值和流速及水力摩阻的影响。研究显示,在蒸发量为22.5t/h,蒸汽干度为80%的条件下,压力变化对注汽锅炉输出热焓值影响不大;当压力不小于6MPa时,对流速和水力摩阻影响也不大。通过热平衡计算、水动力计算、烟气阻力计算、强度校核计算及安全阀校核计算等设计工作完善产品方案,并针对新疆冬季严寒的气候条件,进行了与注汽锅炉冬季室外运行有关的技术改进,包括优化保温结构、对外部管线保温加伴热、鼓风机前增设空气预热器等。 研制的新型注汽锅炉已有18台投入生产,经过两年生产运行,平均运行时间约4900小时,最长累计运行时间超过6000小时,运行实践证明,该型注汽锅炉满全满足浅层稠油开采中注汽地层压力差异的要求,同时又大大缩减了热采注汽站建站成本,降低了油田注汽管网建设、运行、维护成本,取得了良好的效果。