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列车集便器污水是高浓度的粪便污水,其水质特征具有:高有机物浓度、高氨氮、高SS、低C/N值、变化大的特征,处理难度很大。获得良好的脱氮是处理列车集便器污水的关键,研究采用“筛网过滤——ABR——SBR——厌氧氨氧化——SBR”组合工艺对列车集便器污水的进行处理,本文对组合工艺中的两段SBR分别进行了亚硝化试验和深度处理试验,取得了良好效果。SBR亚硝化试验表明,为了使亚硝化过程出水中NH3-N和NO2--N的比例最接近1:1,最佳运行工况为:当进水氨氮浓度≤2200mg/L时,进水-曝气(5h)→沉淀(1h)→排水(0.5h)→闲置(0.5h);当进水氨氮浓度≥2200mg/L时,进水-曝气(6h)→沉淀(1h)→排水(0.5h)→闲置(0.5h)。最佳pH值约为7.7,最佳DO值为2.0mg/L,温度在常温(25℃)与高温(35℃)时运行相差不大,因此在运行过程中可不对废水进行加热。亚硝化过程中总氮因吹脱作用和SND作用而损失约10%,且总氮的损失量与DO浓度和pH有关,DO浓度在0.5~1.5mg/L范围内,总氮的去除率随DO浓度的增大而增大。pH从7.0提高到7.5,总氮的去除率明显增大,从7.5提高到8.0,总氮的去除率变化效果不明显。驯化后的活性污泥系统对游离氨的承受能力很强,可达70mg/L以上;且驯化后活性污泥中的硝化细菌几乎全部被淘汰,运行过程中增大DO没有出现NO3--N积累的现象。SBR深度处理试验表明:最佳运行工况为进水(1h)→曝气(6h)→厌氧搅拌(2h)→后曝气(1h)→沉淀(1h)→排水(0.5h)→闲置(0.5h)。曝气反应结束后,出水CODcr<150mg/L,可满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。且剩余的CODcr几乎全部为难生物降解的有机物,延长曝气时间无法去除;出水氨氮<15mg/L,可满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级标准。在反硝化过程中,由于原污水氨氮浓度太高而不能作为外加碳源使用,如采用葡萄糖做外加碳源则在本试验条件下,每周期需投加理论值为152.07g。