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随着我国经济的蓬勃发展,人们生活水平的不断提高,对纸类生产和需求正急剧上升,一个具有中等规模的造纸厂往往有超过一百台的纸浆泵在常年运行,其耗电量约占造纸厂总耗电量的25%。而且,在实际造纸工业流程中,由于纸浆浓度较低,仅为3.5%左右,纸浆稀释所需吨耗水量高达27.5吨,这不仅浪费了水资源,带来了环境污染,还同时增加了纸浆输送能耗。旋流式纸浆泵(简称旋流泵)具有无堵塞特性,适用纸浆浓度可达8%以上,但其效率普遍偏低。为了提高旋流泵的效率以达到节能减排的目的,本文对旋流泵进行了优化设计,并取得了以下研究成果:
(1)系统地综述了国内外旋流泵研究进展,分析并总结了旋流泵的结构参数对性能的影响。然后,通过分析不同学者所提出的流动模型,初步得出影响旋流泵性能的结构参数。
(2)以原型泵SCP200-400为例,进行了网格无关性研究,得到了满足本旋流泵内流场数值计算精度的网格数。通过CFD计算软件Fluent选择不同的湍流模型、离散化格式和数值求解算法,找出适合本研究的配置组合,通过大量数值计算表明,网格数达到130万以上已能满足精度要求。本研究采用标准κ-ε湍流模型、一阶迎风格式和SIMPLE算法对该旋流泵进行数值计算。通过与试验参数的对比,结果显示在大流量工况下的效率和扬程误差略大,但变化趋势基本一致。
(3)结合原型泵的试验值分析了旋流泵效率低的原因,得出影响旋流泵性能的主要结构参数,初步确定叶轮外径D2,叶片数Z,叶片宽度b,叶片出口安放角β2,叶片进口安放角β1为主要结构参数。基于正交试验法,对每个因数选取四个水平,选用L16(45)正交表,配置出16种方案,通过前述的CFD数值模拟,对16种方案进行额定工况下的数值计算,应用正交分析法得出各因数对效率和扬程的影响规律,并分析单因素分别对效率和扬程的影响主次。由于初次确定的水平数相差较大,又再次选取小范围内的因数和水平数,进行二次正交试验,并分析得出最优方案。
(4)从内部流场出发,对原型泵和优化模型进行对比分析,结果显示优化方案内流场的流动明显优于原型泵。着重分析旋流泵内部流动状态,并与国内外学者提出的流动模型进行对比,在此基础上得出该型号泵的内部流动规律。优化模型试制成样机,并与原型泵试验结果对比,效率和扬程得到大幅度提高,达到了优化旋流泵性能的目的,也再次验证了正交试验法的优化设计的可行性。