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孤东油田目前的注采井网和注水方式已基本上满足了油田开发的需要,依靠常规技术提高采收率的难度越来越大,有必要探索出一种适合孤东油田实际情况的三次采油方法,如何选取适合孤东油田的化学驱油体系、进一步提高技术水平、改善驱油效果,是一项具有重要现实意义的研究课题。经过室内研究和矿场试验证实:在孤东油田进行复合驱是可行的,为油田稳产高产提供了一条新的途径。本文针对孤东油田油藏条件,通过室内试验研究,确定了以胜利石油磺酸盐为活性剂主剂和聚合物的二元复合驱油体系,通过两者之间的协同效应,增加水驱波及体积和洗油效率。该体系在孤东油田七区西馆上5<4>-6<1>层进行试验,取得了较好的阶段性降水增油效果。孤东油田七区西二元复合驱先导试验区所设计的超低界面张力二元复合驱油溶液(主段塞)配方为:0.4%复配表面活性剂(0.3%阴离子表面活性剂SPS+0.1%1≠活性剂)+0.15%聚合物3530S。从2003年9月开始注入,到目前阶段试验效果:包括全区油井综合含水由98.0%降至92.2%,日产油量由39.6 t升至144.2 t,累计增油2.57×10<4>t,提高采收率0.93%,预计最终提高采收率12.0‰注水井纵向各层吸水均匀,注水井流动系数和流度下降;注水利用率提高,每采出1 t原油的耗水量由47.8 t降至28.9 t;并分析了各油井增油减水效果不同的原因。该研究对同类型油藏提高采收率有重要的借鉴意义。