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氧化沟工艺由于其构筑物简单,运行管理方便等优点而获得越来越广泛的应用,在我国已成为中小型污水处理厂的首选工艺。因此,快速、准确的找出提高氧化沟处理效果及降低能耗的手段具有重要的意义。本文引入FLUENT流体计算软件及IAWPRC活性污泥工艺系统分别对氧化沟的流场和出水水质进行模拟,将两种系统有效结合,探求降低氧化沟运行能耗及提高处理效果的措施。
本文首先在试验的基础上,分别对FLUENT软件及IAWPRC系统进行了适用性验证,结果表明:FLUENT软件对氧化沟内测定点的流速模拟值和实测值能较好的吻合,平均相对误差为3.47%;IAWPRC系统对出水COD、出水氨氮、出水SS的模拟值与实测值间的相对误差分别为7.85%,11.1%,19.9%。说明FLUENT软件和IAWPRC系统对氧化沟的模拟能达到要求。
利用FLUENT软件分别计算了导流墙张角为0°(即无导流墙)、90°、120°、150°、180°时氧化沟内的流场分布。计算结果表明,在第一弯道处增设导流墙后,氧化沟的流场得到了一定的改善,导流墙的张角越大,弯道处的紊流现象就越弱,弯道出口内侧的回旋停滞区面积越小。并对各种条件下氧化沟的运行能耗进行了比较分析,结果表明,增设导流墙后,氧化沟的运行能耗大为降低,导流墙角度越大,能量损失越低。当氧化沟角度为最大的180°时,氧化沟总运行能耗比未设导流墙时降低11.68%。
利用IAWPRC系统分别计算了各种流场条件下氧化沟出水水质,结果表明,增设导流墙前后氧化沟的出水水质几乎没有变化,增设导流墙没有对氧化沟处理效果产生不良影响。