腋板加强型节点钢框架抗震性能试验及有限元研究

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腋板加强型节点可以较好的提高节点极限承载力、极限位移、延性系数及节点塑性转角等力学性能。近年来,诸多学者对新型延性节点的抗震能力进行了大量的研究,并取得了丰厚的成果。但是,由于结构在强烈地震作用下的动力特性十分复杂,梁柱节点滞回性能试验研究过程中尚无法充分考虑结构的空间效应、次梁对主梁约束效应以及在钢框架结构中各楼层塑性铰形成及发展机制等诸多因素累计叠加效应的影响。为研究腋板加强型节点空间钢框架抗震性能,设计了由南、北两榀平面钢框架通过柱间支撑组成的一个空间钢框架子结构试件,空间钢框架试件采用1:3缩尺比例,梁柱连接节点采用腋板加强型。对空间钢框架子结构进行拟静力加载试验及有限元分析,重点针对结构的荷载-位移滞回曲线、骨架曲线、抗侧刚度、层间位移角、承载力退化、塑性耗能等抗震性能进行了研究。对比试验与有限元试件破坏结果,试件表现为塑性破坏,8个节点均在距离腋板底部约1/2主梁高处出现塑形铰外移,梁端翼缘及腹板塑性变形显著。试验中节点连接焊缝处均未出现开裂。试验过程中两榀钢框架受力较均匀,塑性发展取得较好的一致性。柱脚铰支座有效地释放了弯矩,保证柱脚不会先于钢框架发生破坏。对比试验与有限元各项抗震指标:滞回曲线均较饱满,塑性阶段有限元滞回环面积略大于试验结果。试验和有限元的8个骨架曲线的形状呈S型,曲线走势取得较好的一致性。试验过程中层间位移角在4.29%~5.99%之间,有限元层间位移角介于5.41%~6.35%之间,位移角延性比均在3.0以上,腋板加强型节点钢框架在循环往复荷载作用下表现出良好的耗能能力。等效黏滞阻尼系数为0.3590~0.3797,整体结构耗能较为充分。在等幅荷载作用下,南、北两榀钢框架承载力退化系数呈缓慢增长趋势,结构空间协同工作效应在一定程度上提高了钢框架承载能力;试件屈服以后,试验与有限元的抗侧刚度变化趋于一致,趋势平稳。
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