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柯克亚X41凝析气藏的储层非均质性很严重,边水能量较弱。经过多年的衰竭式开发,目前地层压力已经低于最大反凝析压力,地层能量不足,产能降低明显,地层反凝析严重,生产气油比大幅度上升,气藏采出程度低,剩余储量较大。本论文通过室内实验并结合数值模拟手段,研究衰竭开发中后期该气藏分别注CO2和天然气提高凝析油采收率的机理,并进行注气效果评价,优选出适合柯克亚X41凝析气藏开发的最佳方案,为柯克亚凝析气藏二次开发提供技术支撑。本论文研究内容包括凝析气藏原始地层流体相态特征研究;目前地层条件下剩余凝析油、地层平衡气注气相态特征研究;目前地层条件下剩余凝析油体系分别注CO2和天然气的细管实验研究;长岩心驱油效率实验研究;凝析气藏注气(CO2、天然气)机理数值模拟研究。通过以上的研究,得到了以下认识:(1)X4’凝析气藏属于重组分含量较少、中间烃含量较高,高含凝析油类型的凝析气藏。K401井地露压差为0,当压力降到15.68MPa时,定容衰竭反凝析油饱和度达到最大值9.58%。采出流体中的C7+重质组分含量随压力降低一直呈现下降趋势。(2)目前剩余凝析油体系注C02、天然气以后,可使体系饱和压力上升,使膨胀因子增大,使溶解气油比增大。注CO2以后使得油气相密度差、油气相黏度差以及油气界面张力下降的幅度都远远地大于注天然气以后下降的幅度。这说明注C02相较于注天然气更能够改变凝析油的物性,从而缩小油气的性质差异,为油气混相创造更有利的条件。剩余凝析油体系注CO2和天然气为多次接触混相,且注CO2需要的混相压力小于注天然气的需要的混相压力。(3)向地层平衡气中注入CO2和天然气均可以降低平衡气的露点压力,从而降低其反凝析液量。在相同的衰竭压力下,注入相同量的气体,注入CO2以后使得平衡气中反凝析液量降低的幅度是注天然气以后反凝析液量降低幅度的一倍多。(4)细管实验结果表明:X41凝析气藏地层压力恢复到17.8MPa以上,注C02可以实现混相驱,而注天然气则需使地层压力恢复到27.1MPa以上才能实现混相驱替。细管模拟结果表明:注入气与细管中的凝析油接触以后,在不断抽提萃取凝析油中的中间烃和重质组分的同时也不断地溶解到凝析油中,以增加凝析油的体积,增强凝析油的膨胀性,降低凝析油的黏度,降低油气界面张力,从而为油气混相创造条件。且注气压力越高,注气量越大,细管中剩余的凝析油就越少,越接近活塞式驱替。(5)长岩心实验中由10.34MPa分别提压到15MPa和25MPa以后,注CO2的驱替效率都比同等条件下注天然气的高。对于同一种注入介质,提压到25MPa获得的凝析油采出程度高于提压到15MPa获得的凝析油采出程度。说明注入压力越高,尤其是达到混相压力以上,将获得更高的凝析油采收率。(6)本章利用CMG软件建立了凝析气藏中注气(C02、天然气)驱凝析油机理的数模模型,通过改变注采井网、注入速度和地层压力保持水平分析了凝析气藏中注气(CO2、天然气)驱凝析油效率的影响因素。得出以下结论:一注四采注采井网的凝析油采出程度始终小于两注三采注采井网的凝析油采出程度。相同注入条件下,注CO2的凝析油采出程度始终高于注天然气的凝析油采出程度。综合所有的情况,最终优化出的最佳方案为:两注三采注采井网注CO2,注气速度和注入压力分别为50000m3/day,20MPa。