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[摘 要]第五净化厂污水回注量大,注水泵维修频繁,注水泵配件更换频率增加,造成维修成本高,严重制约了生产。本文从水质、设备、操作等方面进行分析出注水泵维修频繁的原因及提出解决建议,改善注水泵运行工况,降低注水泵维修频次。
[关键词]注水泵 维修 700m3沉降除油罐
中图分类号:X432 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)46-0393-01
一、概述
第五净化厂污水包括生活污水、生产污水、各集气站甲醇污水以及每年的检修污水。污水处理规模设计为350m3/d,处理后的外来不含醇污水、检修污水、甲醇装置处理后的不含醇污水混合,最后通过注水泵注入回注污水井中,回注深度2950米,地层石盒子组。
二、污水回注泵维修记录
2015年1月至6月份我厂污水回注泵维修18次,填料泄漏14次,更换柱塞6根,更换注水泵进出口阀2次,不仅增加了维修工作量,提高了维修成本,并且严重影响了生产。
三、原因分析
1、水质分析
通过700m3沉降除油罐进出口水质分析,进出口机杂没有明显的变化,PH值显弱酸性,腐蚀比较大(表1)。
2、700m3沉降除油罐结构图
不含醇污水经过转水泵增压后进入700m3沉降除油罐,通过分水包从上方喇叭口喷洒而出;700m3沉降除油罐液位不断上升,当液面超过下方喇叭口时,污水由于水压通过喇叭口汇入到集水包,然后通过700m3沉降除油罐出口进入到63m3缓冲罐中。污水中的油份及悬浮物上升到水面,当液面高于集油口后通过收油口进入到污油回收装置(图1)。
问题:从上图可以看出,污水进入700m3沉降除油罐后沉淀,如果不加入絮凝剂或者沉淀时间不够的情况下,较小的固体颗粒分布在罐体的下半部分。正好从出口流出,通过柱塞往复运动,进入填料内的机杂与柱塞摩擦,导致柱塞拉伤,填料泄漏严重。
3、污水回注注水泵
柱塞泵蓄能器配置容积不能过小,容积过小会导致注水泵振动过大,失去减振作用。按照规定:第五净化厂污水回注泵为3缸175行程系列,蓄能器容积不低于16L,然而注水泵蓄能器配置仅为2.5L,导致注水泵振动过大。
4、700m3沉降除油罐排污操作
操作时首先打开助排泵的进口阀门(阀1、阀2),然后打开回700m3沉降除油罐的进口阀(阀3),启泵后,缓慢打开助排泵出口阀门(阀4),主要目的是将罐底部污泥充分搅拌起来;停助排泵,打开排污閥经水压将污泥排出(图2)。
问题:
(1)在排污操作时,未将700m3沉降除油罐出口阀门关闭,罐底被搅拌起来的大量污泥,通过700m3沉降除油罐出口阀门进入到63m3缓冲罐,导致回注污水机杂大幅增加。
(2)排污操作后,700m3沉降除油罐未经过沉淀污水携带大量污泥进入63m3缓冲罐,导致回注污水机杂含量大幅增加。
四、整改建议
1、夏季由于不含醇污水量增大,每天来水量都在200m3以上,一个700m3沉降除油罐来不及沉降,导致污水回注水质变差,建议增加一具700m3沉降除油罐,以此来增加沉降时间,提高污水回注水质。
2、经过对水质的分析第五净化厂从4月22日投运缓蚀阻垢剂加药系统后,柱塞的腐蚀程度明显好转,但是柱塞拉伤问题未得到解决;建议在700m3沉降除油罐进口处投运絮凝剂加药系统,增加污水沉降效果。
3、修改700m3沉降除油罐排污操作规程,在操作时停运不含醇污水转水系统,禁止向63m3缓冲罐进液。排污完成700m3沉降除油罐沉降8-24h,保持良好的水质。(注:由于夜间不含醇污水来水量较少,尽量改在夜间进行排污操作。)
4、根据长庆油田对柱塞泵蓄能器的配置规定,更换蓄能器,减小注水泵振动问题。
5、加强巡检质量,及时调整注水泵密封函总成,防止密封函总成长时间大量泄漏,增加填料更换频次。
[关键词]注水泵 维修 700m3沉降除油罐
中图分类号:X432 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)46-0393-01
一、概述
第五净化厂污水包括生活污水、生产污水、各集气站甲醇污水以及每年的检修污水。污水处理规模设计为350m3/d,处理后的外来不含醇污水、检修污水、甲醇装置处理后的不含醇污水混合,最后通过注水泵注入回注污水井中,回注深度2950米,地层石盒子组。
二、污水回注泵维修记录
2015年1月至6月份我厂污水回注泵维修18次,填料泄漏14次,更换柱塞6根,更换注水泵进出口阀2次,不仅增加了维修工作量,提高了维修成本,并且严重影响了生产。
三、原因分析
1、水质分析
通过700m3沉降除油罐进出口水质分析,进出口机杂没有明显的变化,PH值显弱酸性,腐蚀比较大(表1)。
2、700m3沉降除油罐结构图
不含醇污水经过转水泵增压后进入700m3沉降除油罐,通过分水包从上方喇叭口喷洒而出;700m3沉降除油罐液位不断上升,当液面超过下方喇叭口时,污水由于水压通过喇叭口汇入到集水包,然后通过700m3沉降除油罐出口进入到63m3缓冲罐中。污水中的油份及悬浮物上升到水面,当液面高于集油口后通过收油口进入到污油回收装置(图1)。
问题:从上图可以看出,污水进入700m3沉降除油罐后沉淀,如果不加入絮凝剂或者沉淀时间不够的情况下,较小的固体颗粒分布在罐体的下半部分。正好从出口流出,通过柱塞往复运动,进入填料内的机杂与柱塞摩擦,导致柱塞拉伤,填料泄漏严重。
3、污水回注注水泵
柱塞泵蓄能器配置容积不能过小,容积过小会导致注水泵振动过大,失去减振作用。按照规定:第五净化厂污水回注泵为3缸175行程系列,蓄能器容积不低于16L,然而注水泵蓄能器配置仅为2.5L,导致注水泵振动过大。
4、700m3沉降除油罐排污操作
操作时首先打开助排泵的进口阀门(阀1、阀2),然后打开回700m3沉降除油罐的进口阀(阀3),启泵后,缓慢打开助排泵出口阀门(阀4),主要目的是将罐底部污泥充分搅拌起来;停助排泵,打开排污閥经水压将污泥排出(图2)。
问题:
(1)在排污操作时,未将700m3沉降除油罐出口阀门关闭,罐底被搅拌起来的大量污泥,通过700m3沉降除油罐出口阀门进入到63m3缓冲罐,导致回注污水机杂大幅增加。
(2)排污操作后,700m3沉降除油罐未经过沉淀污水携带大量污泥进入63m3缓冲罐,导致回注污水机杂含量大幅增加。
四、整改建议
1、夏季由于不含醇污水量增大,每天来水量都在200m3以上,一个700m3沉降除油罐来不及沉降,导致污水回注水质变差,建议增加一具700m3沉降除油罐,以此来增加沉降时间,提高污水回注水质。
2、经过对水质的分析第五净化厂从4月22日投运缓蚀阻垢剂加药系统后,柱塞的腐蚀程度明显好转,但是柱塞拉伤问题未得到解决;建议在700m3沉降除油罐进口处投运絮凝剂加药系统,增加污水沉降效果。
3、修改700m3沉降除油罐排污操作规程,在操作时停运不含醇污水转水系统,禁止向63m3缓冲罐进液。排污完成700m3沉降除油罐沉降8-24h,保持良好的水质。(注:由于夜间不含醇污水来水量较少,尽量改在夜间进行排污操作。)
4、根据长庆油田对柱塞泵蓄能器的配置规定,更换蓄能器,减小注水泵振动问题。
5、加强巡检质量,及时调整注水泵密封函总成,防止密封函总成长时间大量泄漏,增加填料更换频次。