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一、设备概况
广西柳州发电有限责任公司(柳电公司)装机容量为2×220MW超高压火电机组,#2机组于 1995年11月25日投产。锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ670/13.7—3型,超高压、一次中间再热、自然循环汽包煤粉炉,原设计煤种为山西西山、潞安混贫煤。
柳电公司#1、#2锅炉空气预热器均采用管式空气预热器,双级布置,由Φ40×1.5的A2钢管组成,沿高度分为上、中、下三组,高度分别为7m、3.5m、2.3m,每层由16个管箱组成,每个管箱有1605根管子,管子采用错列方式排列,烟气从上而下通过,空气管在外横向通过。传热方式为烟气与空气逆流交叉流动的对流传热,空气流程采用了多流程双流道工作方式双侧进空气,中间连通箱采用C型连接。为了防止管子振动,设计中适当加设了防震隔板,为了防止预热器进口管箱低温腐蚀,采用热风再循环,使进口温度控制在30°C以上。
二、空预器现状
三、堵灰的危害
空预器堵灰后造成如下危害:
1) 锅炉空预器换热效果差,排烟温度异常升高,排烟温度每升高1°C,锅炉热效率降低约降低0.1%;
2) 锅炉空预器换热效果差,空预器进出口温差缩小,热风温度低,锅炉燃烧着火点推迟,燃烧不完全飞灰可燃物升高,同样的煤种#2炉10.87%,#1炉8.2%,相差2%左右;
3) 空预器阻力增加引风机出力大,厂用电率高,发电成本增大;
4) 当空预器阻力达到一定程度,锅炉带不起额定负荷;
5) 现在额定负荷下,锅炉排烟温度升高(最高)已经超过184°C,严重超过脱硫系统入口温度不得高于170°C的要求。
四、 原因分析
从2014年4月21日#2炉空预器上中下三组空预器阻力分布图分析,如图3所示,与4月10日停炉检查的现场情况相吻合,主要还是中下组空预器堵灰比较严重。因此,此次重点分析中下组空预器堵灰的原因。
1、管式空预器堵灰的可能原因有如下:
①空预器发生低温结露和腐蚀,受热面表面变得潮湿,使堵灰加剧;
②省煤器漏水,又未及时停炉处理,使管子堵塞;
③检修时用水冲洗空预器,未彻底干燥就启动运行而形成堵塞;
④保温材料或其它杂物掉入空预器内而形成堵灰;
⑤管式空预器上部突然垮塌大量的积灰,堵塞管式空预器。
2、中下组管式空预器低温结露和腐蚀的原因:
从以上管式空预器堵灰的可能原因分析,现阶段#2炉不存在第②、③、④、⑤这种现象,下面重点分析第①点低温结露和腐蚀造成堵灰的原因:
1)#2炉自投运以来,空预器系统从来没有使用过热风再循环功能,中下组空预器入口空气温度比较低,通常情况下是环境温度,特别是冬天时,因此容易发生中下组空预器管壁低温结露;
2)锅炉燃煤含硫量高,设计煤种1.22%,实际煤种高达4-6%,烟气中二氧化硫含量高,低温结露点下移,中下组空预器结露加剧,管壁腐蚀;
3)锅炉燃煤水份高,设计值8%,实际煤种高达10%,烟气中水蒸汽含量大,容易低温凝结,加重中下组空预器低温腐蚀;
4)锅炉使用蒸汽吹灰系统,加重烟气中的水蒸汽含量;
5)#2炉脱硝装置投运后,脱硝产物中有一项就是水,长期运行当中水份加重了,烟气中的水蒸汽非常容易凝结在中下组空预器管壁中;
6)氨逃逸影响,氨气与Fe反应形成腐蚀,与低温结露共同作用堵塞管式空预器;
7)高温省煤器下部烟气转角冷灰斗收灰装置没有投用,导致大量的大颗粒飞灰飞向低温管式空预器。
3、分析#2炉中下组空预器堵灰的原因:
从以上管式空预器低温结露和腐蚀的原因分析,第1)、2)、3)、4)、7)点投产运行以来长期存在,但是并没有发生过#2炉中下组空预器堵灰的情况。自从2013年12月4日锅炉脱硝系统投运以后,中下组空预器阻力呈现逐渐加大最终急剧加大的趋势,因此,#2炉脱硝装置的应用是#2炉中下组空预器堵灰真正原因。
五、 采取的措施
1、设计安装单位重新考虑脱硝装置使用后影响管式空预器的因素,a)建议加装吹灰器解决,b)要求尽快恢复冷灰斗收灰装置输灰功能;
2、利用停炉的机会彻底疏通中下组空预器, 2014年4月16日利用#2炉临修的机会开启引风机配合检修进行疏通,开机后发现达不到预期目的;
3、现阶段如果公司同意运行投运空预器热风再循环(夏天作用不大,高负荷时无法应用),可以减轻低温结露和腐蚀;
4、现阶段合理安排锅炉吹灰次数,避免排烟温度升高,尽量减少烟气中水蒸汽的含量;
5、现阶段采用低硫煤和低水份煤,合理配比入炉煤避免空预器堵灰继续恶化;
6、现阶段尽量提高NOx排放量,减少水份的生成,在合格的NOx排放前提下避免氨逃逸增加。
广西柳州发电有限责任公司(柳电公司)装机容量为2×220MW超高压火电机组,#2机组于 1995年11月25日投产。锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ670/13.7—3型,超高压、一次中间再热、自然循环汽包煤粉炉,原设计煤种为山西西山、潞安混贫煤。
柳电公司#1、#2锅炉空气预热器均采用管式空气预热器,双级布置,由Φ40×1.5的A2钢管组成,沿高度分为上、中、下三组,高度分别为7m、3.5m、2.3m,每层由16个管箱组成,每个管箱有1605根管子,管子采用错列方式排列,烟气从上而下通过,空气管在外横向通过。传热方式为烟气与空气逆流交叉流动的对流传热,空气流程采用了多流程双流道工作方式双侧进空气,中间连通箱采用C型连接。为了防止管子振动,设计中适当加设了防震隔板,为了防止预热器进口管箱低温腐蚀,采用热风再循环,使进口温度控制在30°C以上。
二、空预器现状
三、堵灰的危害
空预器堵灰后造成如下危害:
1) 锅炉空预器换热效果差,排烟温度异常升高,排烟温度每升高1°C,锅炉热效率降低约降低0.1%;
2) 锅炉空预器换热效果差,空预器进出口温差缩小,热风温度低,锅炉燃烧着火点推迟,燃烧不完全飞灰可燃物升高,同样的煤种#2炉10.87%,#1炉8.2%,相差2%左右;
3) 空预器阻力增加引风机出力大,厂用电率高,发电成本增大;
4) 当空预器阻力达到一定程度,锅炉带不起额定负荷;
5) 现在额定负荷下,锅炉排烟温度升高(最高)已经超过184°C,严重超过脱硫系统入口温度不得高于170°C的要求。
四、 原因分析
从2014年4月21日#2炉空预器上中下三组空预器阻力分布图分析,如图3所示,与4月10日停炉检查的现场情况相吻合,主要还是中下组空预器堵灰比较严重。因此,此次重点分析中下组空预器堵灰的原因。
1、管式空预器堵灰的可能原因有如下:
①空预器发生低温结露和腐蚀,受热面表面变得潮湿,使堵灰加剧;
②省煤器漏水,又未及时停炉处理,使管子堵塞;
③检修时用水冲洗空预器,未彻底干燥就启动运行而形成堵塞;
④保温材料或其它杂物掉入空预器内而形成堵灰;
⑤管式空预器上部突然垮塌大量的积灰,堵塞管式空预器。
2、中下组管式空预器低温结露和腐蚀的原因:
从以上管式空预器堵灰的可能原因分析,现阶段#2炉不存在第②、③、④、⑤这种现象,下面重点分析第①点低温结露和腐蚀造成堵灰的原因:
1)#2炉自投运以来,空预器系统从来没有使用过热风再循环功能,中下组空预器入口空气温度比较低,通常情况下是环境温度,特别是冬天时,因此容易发生中下组空预器管壁低温结露;
2)锅炉燃煤含硫量高,设计煤种1.22%,实际煤种高达4-6%,烟气中二氧化硫含量高,低温结露点下移,中下组空预器结露加剧,管壁腐蚀;
3)锅炉燃煤水份高,设计值8%,实际煤种高达10%,烟气中水蒸汽含量大,容易低温凝结,加重中下组空预器低温腐蚀;
4)锅炉使用蒸汽吹灰系统,加重烟气中的水蒸汽含量;
5)#2炉脱硝装置投运后,脱硝产物中有一项就是水,长期运行当中水份加重了,烟气中的水蒸汽非常容易凝结在中下组空预器管壁中;
6)氨逃逸影响,氨气与Fe反应形成腐蚀,与低温结露共同作用堵塞管式空预器;
7)高温省煤器下部烟气转角冷灰斗收灰装置没有投用,导致大量的大颗粒飞灰飞向低温管式空预器。
3、分析#2炉中下组空预器堵灰的原因:
从以上管式空预器低温结露和腐蚀的原因分析,第1)、2)、3)、4)、7)点投产运行以来长期存在,但是并没有发生过#2炉中下组空预器堵灰的情况。自从2013年12月4日锅炉脱硝系统投运以后,中下组空预器阻力呈现逐渐加大最终急剧加大的趋势,因此,#2炉脱硝装置的应用是#2炉中下组空预器堵灰真正原因。
五、 采取的措施
1、设计安装单位重新考虑脱硝装置使用后影响管式空预器的因素,a)建议加装吹灰器解决,b)要求尽快恢复冷灰斗收灰装置输灰功能;
2、利用停炉的机会彻底疏通中下组空预器, 2014年4月16日利用#2炉临修的机会开启引风机配合检修进行疏通,开机后发现达不到预期目的;
3、现阶段如果公司同意运行投运空预器热风再循环(夏天作用不大,高负荷时无法应用),可以减轻低温结露和腐蚀;
4、现阶段合理安排锅炉吹灰次数,避免排烟温度升高,尽量减少烟气中水蒸汽的含量;
5、现阶段采用低硫煤和低水份煤,合理配比入炉煤避免空预器堵灰继续恶化;
6、现阶段尽量提高NOx排放量,减少水份的生成,在合格的NOx排放前提下避免氨逃逸增加。