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[摘 要]理论分析了注聚区块抽油机井管偏磨机理,提出地面参数优化采用长冲程慢冲次、井筒参数优化采用大泵径提浅泵挂、使用叶片扶正器,内衬油管等防偏磨工具,改变热洗工作制度等综合防治措施可取得良好效果。
[关键词]注聚;防偏磨;抽油机
中图分类号:TU782 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)42-0041-01
经过40多年的开发,羊二庄油田一断块进入高含水阶段,为进一步发掘储量,实现油田可持续发展,于2011年实施明三4注聚合物驱,目前,注聚受益井11口,日产液527方,日产油23吨,日产水平增加的同时,出现了躺井次数增加的现象,分析其原因,发现由于注聚见效后,原油粘度增大,流动性变差,致使杆管失稳,下行阻力增大,导致杆管偏磨,检泵周期缩短
1现状调查
2016年注聚区块躺井井次及躺井原因进行调查,共发生躺井12井次,其中杆管偏磨10井次,出砂原因2井次。主要原因有(图1):
(1)杆、管不能得到及时更新。大部分管杆长期重复使用,杆断、管漏发生频率较大,是作业区油井主要的送修原因(图2)。
(2)部分断块结蜡和出砂严重,检泵作业发现尾管内沉有大量的砂,以及管杆内大量的蜡,造成砂蜡卡泵,杆断等(图3)。
(3)个别井偏磨严重,杆接箍处磨断,油管相对应的部位也磨薄,甚至油管磨裂成长条口子(圖4)。
2 原因分析
根据现场情况,总结出以下原因:
(1)由于套管变形以及杆管重复使用等原因,造成杆管偏磨严重,2015年,杆管偏磨躺井10井次,占作业井次的83.3%
(2)在油井作业中,为节约成本,部分杆管重复使用是经常性的,超期服役现象十分严重,造成检泵周期缩短。
(3)注聚区块属于疏松砂岩油藏,出砂严重,2016年因砂卡作业2井次,经现场勘查1口井出砂量较多。
3 实施对策
针对三个主要原因的具体实施如下
(1)杆管偏磨严重
一是抽油杆、油管变换位置使用。由于不同深度抽油杆受弯曲应力及载荷不同,因此对连续使用两年以上的抽油杆和油管,在检泵施工时,要求作业队同级抽油杆、同级油管变换位置使用,错开偏磨点。
二是地面参数优化,对供液不足井调小冲次,减少杆管磨损次数,共实施3口井。
三是井筒参数优化,对注水见效、供液充足井提浅泵挂、泵升级,实施5井次。
四是使用内衬油管,实施5口井
(2)杆管长期重复使用
针对这种情况,我们主要做了两方面的工作:一是建立现场监督质量体系,作业区专职监督人员,必需做到每口井都到现场,关键工序盯在现场,抽油杆、油管起出地面后,严格用目测筛选,挑出偏磨的、有伤的抽油杆和油管,防止杆管带伤下井。2017年注聚区块共更换抽油杆600根,更换油管450根,保证了合格的抽油杆、油管下井。二是建立检泵井更换抽油杆、油管记录,以便下次更换其他杆、管。实现了对策目标。
(3)井底出砂严重
针对这种情况,我们主要做了两方面的工作:一是采用等径柱塞防砂泵,预防砂卡泵;二是优化沉砂口袋,防砂尾管,采用割缝衬管丝堵。
4 实施情况
2016年注聚区块检泵井次为16井次,2017年=检泵井次为12井次,减少了4井次,取得了良好的效果。
5 结论
通过理论分析和现场实践证明,对聚合物区块的井,出现抽油杆柱与油管柱偏磨现象,采用大泵径、浅泵挂、长冲程、慢冲次可收到良好效果。
参考文献
[1] 胡博仲等:聚合物驱采油工程〔M〕,石油工业出版社(北京),1997.
[2] 张振华等:聚合物驱油现场先导试验技术仁〔M〕,石油工业出版社(北京),1996.
[3] 王鸿勋等:采油工艺原理〔M〕,石油工业出版社(北京),1984.
[4] 吴则中等:抽油杆〔M〕,石油工业出版社(北京),1994.
[5] 冯跃中等:抽油杆磨损油管的预防措施〔〕,油气田开发工程译丛,1990(4).
[关键词]注聚;防偏磨;抽油机
中图分类号:TU782 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)42-0041-01
经过40多年的开发,羊二庄油田一断块进入高含水阶段,为进一步发掘储量,实现油田可持续发展,于2011年实施明三4注聚合物驱,目前,注聚受益井11口,日产液527方,日产油23吨,日产水平增加的同时,出现了躺井次数增加的现象,分析其原因,发现由于注聚见效后,原油粘度增大,流动性变差,致使杆管失稳,下行阻力增大,导致杆管偏磨,检泵周期缩短
1现状调查
2016年注聚区块躺井井次及躺井原因进行调查,共发生躺井12井次,其中杆管偏磨10井次,出砂原因2井次。主要原因有(图1):
(1)杆、管不能得到及时更新。大部分管杆长期重复使用,杆断、管漏发生频率较大,是作业区油井主要的送修原因(图2)。
(2)部分断块结蜡和出砂严重,检泵作业发现尾管内沉有大量的砂,以及管杆内大量的蜡,造成砂蜡卡泵,杆断等(图3)。
(3)个别井偏磨严重,杆接箍处磨断,油管相对应的部位也磨薄,甚至油管磨裂成长条口子(圖4)。
2 原因分析
根据现场情况,总结出以下原因:
(1)由于套管变形以及杆管重复使用等原因,造成杆管偏磨严重,2015年,杆管偏磨躺井10井次,占作业井次的83.3%
(2)在油井作业中,为节约成本,部分杆管重复使用是经常性的,超期服役现象十分严重,造成检泵周期缩短。
(3)注聚区块属于疏松砂岩油藏,出砂严重,2016年因砂卡作业2井次,经现场勘查1口井出砂量较多。
3 实施对策
针对三个主要原因的具体实施如下
(1)杆管偏磨严重
一是抽油杆、油管变换位置使用。由于不同深度抽油杆受弯曲应力及载荷不同,因此对连续使用两年以上的抽油杆和油管,在检泵施工时,要求作业队同级抽油杆、同级油管变换位置使用,错开偏磨点。
二是地面参数优化,对供液不足井调小冲次,减少杆管磨损次数,共实施3口井。
三是井筒参数优化,对注水见效、供液充足井提浅泵挂、泵升级,实施5井次。
四是使用内衬油管,实施5口井
(2)杆管长期重复使用
针对这种情况,我们主要做了两方面的工作:一是建立现场监督质量体系,作业区专职监督人员,必需做到每口井都到现场,关键工序盯在现场,抽油杆、油管起出地面后,严格用目测筛选,挑出偏磨的、有伤的抽油杆和油管,防止杆管带伤下井。2017年注聚区块共更换抽油杆600根,更换油管450根,保证了合格的抽油杆、油管下井。二是建立检泵井更换抽油杆、油管记录,以便下次更换其他杆、管。实现了对策目标。
(3)井底出砂严重
针对这种情况,我们主要做了两方面的工作:一是采用等径柱塞防砂泵,预防砂卡泵;二是优化沉砂口袋,防砂尾管,采用割缝衬管丝堵。
4 实施情况
2016年注聚区块检泵井次为16井次,2017年=检泵井次为12井次,减少了4井次,取得了良好的效果。
5 结论
通过理论分析和现场实践证明,对聚合物区块的井,出现抽油杆柱与油管柱偏磨现象,采用大泵径、浅泵挂、长冲程、慢冲次可收到良好效果。
参考文献
[1] 胡博仲等:聚合物驱采油工程〔M〕,石油工业出版社(北京),1997.
[2] 张振华等:聚合物驱油现场先导试验技术仁〔M〕,石油工业出版社(北京),1996.
[3] 王鸿勋等:采油工艺原理〔M〕,石油工业出版社(北京),1984.
[4] 吴则中等:抽油杆〔M〕,石油工业出版社(北京),1994.
[5] 冯跃中等:抽油杆磨损油管的预防措施〔〕,油气田开发工程译丛,1990(4).