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摘要:对酒钢炼铁厂高炉布料溜槽掉落的故障原因进行了分析,对酒钢炼铁厂现有高炉布料溜槽的挂钩结构进行一系列的优化改进。生产实践证明,改进的布料溜槽能够满足酒钢炼铁厂高炉的使用需求,达到不再掉落的目的,是一种可靠的能够适应异常炉况条件下使用的高炉布料溜槽。
关键词:布料溜槽;高炉; 炉况;炼铁
前言
高炉布料溜槽是炉顶气密箱的重要组成部分,是装料的关键设备,其功能是绕高炉中心线旋转和倾动,将炉料布入炉膛内,完成高炉不同的布料要求。酒钢炼铁厂高炉炉顶布料溜槽倾动采用三个油缸驱动,溜槽旋转采用电机减速机驱动,溜槽装卸采用卡挂方式,拆装方便。随着高炉进入炉役后期和冶炼强度的提高,高炉伴随有滑尺崩料的异常炉况,造成炉内气流突然冲击布料溜槽,使布料溜槽脱离卡挂点,掉路炉内,现有的溜槽卡挂机构不能解决这一问题。
酒钢宏兴股份公司炼铁厂高炉炉顶2014-2018年来共发生4次布料溜槽掉落的事故,特别是在2017年的8月18日和2018年1月23日6号高炉、3号高炉投产运行后,接连发生2起布料溜槽掉落的事故,给高炉生产带来了巨大的影响,调研国内其他钢厂,均发生过布料溜槽掉落的事故。研究高炉炉顶布料溜槽能够在炉况异常的工况条件下,满足生产需求不至于掉落,成为炼铁工作者迫切需要解决的重要课题。
一、布料溜槽现状及使用中存在的问题
(一) 布料溜槽现状
布料溜槽正常生产状态是在粗煤气(含尘蒸汽、煤气)环境下运行,炉顶温度为150~250 ℃,炉顶压力0.13-0.15Mpa。烧结矿、块矿、焦炭平均日流量8000-8300吨,布料溜槽在高炉内不断螺旋式旋转并改变倾角,炉料沿布料溜槽滑向炉内。
目前酒钢宏兴炼铁厂高炉炉顶布料溜槽悬挂采用的是卡挂结构,布料溜槽背部凸出的弧板与气密箱托架机构配合,气密箱托架托住溜槽背部、上部压住溜槽的方式进行布料溜槽的固定,溜槽总长2.22米,半径0.35米。
(二)布料溜槽存在问题
(1)布料溜槽从气密箱内部托架上脱开,掉入炉内。酒钢宏兴炼铁厂6号高炉2017年8月10日中修投产后,2017年8月18日,溜槽掉落,造成高炉休风10小时。
(2)针对6号高炉布料溜槽掉落事故,在溜槽背部及气密箱托架背部焊接耳板,并用销轴连接,于2017年3月在3号高炉中修投产时安装运行,2018年1月23日,3号高炉滑尺崩料,溜槽掉落。检查发现溜槽背部耳板开焊后与溜槽本体分离。5号高炉布料溜槽2017年9月2日上线,2018年1月9日检查时发现背部耳板开裂,及时进行了更换,避免了休风故障
(三)布料溜槽掉落的原因
通过对酒钢宏兴炼铁厂3号高炉、6号高炉溜槽掉落事故的分析,发现溜槽掉落的主要原因是:
1.布料溜槽未拆装方便,采用卡挂式结构,虽未拆装提供了便利性,但在顶压波动、滑尺崩料的异常炉况下,气流短时间内急剧上升,将无任何防护措施的布料溜槽顶出托架,是溜槽掉落的主要原因。
2.炉内环境复杂,布料溜槽采用单一焊接形式来防脱落,受粗煤气、蒸汽、高温等因素的影响,焊缝逐渐出现开焊,造成防脱落结构失效,也是溜槽掉落的原因。
二、布料溜槽改进措施
针对酒钢宏兴炼铁厂高炉布料溜槽掉落原因分析,综合考虑布料溜槽的整体刚度、耐高温腐蚀辐射性能和布料溜槽重量,以及设备成本等因素,在现有的布料溜槽本体上和气密箱托架的基础上进行改进,以止布料溜槽掉落发生抢修事故,使之适应高炉冶炼和设备周期检修的需求。具体措施如下:
(一)在气密箱托架上安装耳板1。制作耳板1,安装在气密箱托架中心位置,耳板底部钻Φ23mm的孔4个,并在托架对应位置钻孔,装配后使用M20*120mm高强螺栓把紧。
(二) 布料溜槽本体加装耳板2。制作耳板2,安装在布料溜槽背部,距离布料溜槽背部燕尾部分370mm,耳板底部钻Φ24mm的长孔2个,便于横向调节耳板位置,并在溜槽背部对应位置钻孔,装配后使用M20*100mm高强螺栓把紧。
(三)增强连接部位的强度。耳板1和耳板2分别使用高强螺栓把紧后,将耳板1与耳板2使用可折叠销轴(Φ40*309mm)连接,需拆卸时,使用长钩将销轴拽出。使用E50焊条将耳板1与托架背面贴合处进行焊接加固,将耳板2与溜槽背面贴合处进行焊接加固。耳板所用材质为ZG35,溜槽本体材质为ZG35CrMo,两材质焊接后焊缝稳定,不易开焊。
三、改进后布料溜槽应用效果
在原有布料溜槽和托架结构的基础上,新改进的有防掉落机构的布料溜槽在6号高炉布料溜槽2017年8月更换上线,2018年8月在线检查,背部连接件焊缝无开焊、紧固件完好。2018 年1 月在3 号高炉投入使用后, 运行至2018年8 月9日,在线检查,背部连接件焊缝无开焊、开裂,螺栓无松动现象,可继续使用,无需拆除做更換处理,达到预期使用效果。目前该类型布料溜槽在本部高炉已推广使用, 经过连续的实践检验,基本满足高炉高温冶炼的需求,做到杜绝掉落事故的发生。
四、结论
(一)改进的布料溜槽能够满足炼铁厂高炉高强度高温冶炼要求,具有适应顶压波动、滑尺崩料异常炉况工作的能力,在异常炉况条件下,布料溜槽稳定运转,有效杜绝掉落事故的发生,取得良好的经济效益,有利于实现高炉设备周期化管理和高炉的稳定运行,避免因溜槽掉落抢修事故的发生,在酒钢高炉和国内外高炉大冶炼中极具推广价值。
(二)布料溜槽的使用与高炉炉顶温度、炉顶压力、炉内气流有着直接相关性。由于异常炉况,中心气流的急剧冲击,对布料溜槽造成掉落危险的威胁仍然存在。因此,如何降低中心气流对布料溜槽向上冲击的强度,如何能让布料溜槽本体自身释放掉气流的冲击,也是我们面临的新课题。
参考文献:
[1]严允进,《国内无料钟炉顶的首次设计(二)》,《冶金设备》,1980(3):23-33.
[2]程树森,赵国磊,溜槽截面形状及参数对高炉布料的影响[J].钢铁.2014.Vol。49(9):34-37,76.
[3]华成,无料钟炉顶布料溜槽的综合分析[J].冶金设备.2010(6):67-70.
[4]王智慧,俞长丽,贺定勇,焊后热处理对耐磨堆焊合金组织和磨损性能的影响[J].材料热处理学报.2009.Vol.30(4):77-80.
[5]高晓松,高晓柏. 长寿命布料溜槽的研制[J]. 中国设备工程,2005(4): 31-32.
关键词:布料溜槽;高炉; 炉况;炼铁
前言
高炉布料溜槽是炉顶气密箱的重要组成部分,是装料的关键设备,其功能是绕高炉中心线旋转和倾动,将炉料布入炉膛内,完成高炉不同的布料要求。酒钢炼铁厂高炉炉顶布料溜槽倾动采用三个油缸驱动,溜槽旋转采用电机减速机驱动,溜槽装卸采用卡挂方式,拆装方便。随着高炉进入炉役后期和冶炼强度的提高,高炉伴随有滑尺崩料的异常炉况,造成炉内气流突然冲击布料溜槽,使布料溜槽脱离卡挂点,掉路炉内,现有的溜槽卡挂机构不能解决这一问题。
酒钢宏兴股份公司炼铁厂高炉炉顶2014-2018年来共发生4次布料溜槽掉落的事故,特别是在2017年的8月18日和2018年1月23日6号高炉、3号高炉投产运行后,接连发生2起布料溜槽掉落的事故,给高炉生产带来了巨大的影响,调研国内其他钢厂,均发生过布料溜槽掉落的事故。研究高炉炉顶布料溜槽能够在炉况异常的工况条件下,满足生产需求不至于掉落,成为炼铁工作者迫切需要解决的重要课题。
一、布料溜槽现状及使用中存在的问题
(一) 布料溜槽现状
布料溜槽正常生产状态是在粗煤气(含尘蒸汽、煤气)环境下运行,炉顶温度为150~250 ℃,炉顶压力0.13-0.15Mpa。烧结矿、块矿、焦炭平均日流量8000-8300吨,布料溜槽在高炉内不断螺旋式旋转并改变倾角,炉料沿布料溜槽滑向炉内。
目前酒钢宏兴炼铁厂高炉炉顶布料溜槽悬挂采用的是卡挂结构,布料溜槽背部凸出的弧板与气密箱托架机构配合,气密箱托架托住溜槽背部、上部压住溜槽的方式进行布料溜槽的固定,溜槽总长2.22米,半径0.35米。
(二)布料溜槽存在问题
(1)布料溜槽从气密箱内部托架上脱开,掉入炉内。酒钢宏兴炼铁厂6号高炉2017年8月10日中修投产后,2017年8月18日,溜槽掉落,造成高炉休风10小时。
(2)针对6号高炉布料溜槽掉落事故,在溜槽背部及气密箱托架背部焊接耳板,并用销轴连接,于2017年3月在3号高炉中修投产时安装运行,2018年1月23日,3号高炉滑尺崩料,溜槽掉落。检查发现溜槽背部耳板开焊后与溜槽本体分离。5号高炉布料溜槽2017年9月2日上线,2018年1月9日检查时发现背部耳板开裂,及时进行了更换,避免了休风故障
(三)布料溜槽掉落的原因
通过对酒钢宏兴炼铁厂3号高炉、6号高炉溜槽掉落事故的分析,发现溜槽掉落的主要原因是:
1.布料溜槽未拆装方便,采用卡挂式结构,虽未拆装提供了便利性,但在顶压波动、滑尺崩料的异常炉况下,气流短时间内急剧上升,将无任何防护措施的布料溜槽顶出托架,是溜槽掉落的主要原因。
2.炉内环境复杂,布料溜槽采用单一焊接形式来防脱落,受粗煤气、蒸汽、高温等因素的影响,焊缝逐渐出现开焊,造成防脱落结构失效,也是溜槽掉落的原因。
二、布料溜槽改进措施
针对酒钢宏兴炼铁厂高炉布料溜槽掉落原因分析,综合考虑布料溜槽的整体刚度、耐高温腐蚀辐射性能和布料溜槽重量,以及设备成本等因素,在现有的布料溜槽本体上和气密箱托架的基础上进行改进,以止布料溜槽掉落发生抢修事故,使之适应高炉冶炼和设备周期检修的需求。具体措施如下:
(一)在气密箱托架上安装耳板1。制作耳板1,安装在气密箱托架中心位置,耳板底部钻Φ23mm的孔4个,并在托架对应位置钻孔,装配后使用M20*120mm高强螺栓把紧。
(二) 布料溜槽本体加装耳板2。制作耳板2,安装在布料溜槽背部,距离布料溜槽背部燕尾部分370mm,耳板底部钻Φ24mm的长孔2个,便于横向调节耳板位置,并在溜槽背部对应位置钻孔,装配后使用M20*100mm高强螺栓把紧。
(三)增强连接部位的强度。耳板1和耳板2分别使用高强螺栓把紧后,将耳板1与耳板2使用可折叠销轴(Φ40*309mm)连接,需拆卸时,使用长钩将销轴拽出。使用E50焊条将耳板1与托架背面贴合处进行焊接加固,将耳板2与溜槽背面贴合处进行焊接加固。耳板所用材质为ZG35,溜槽本体材质为ZG35CrMo,两材质焊接后焊缝稳定,不易开焊。
三、改进后布料溜槽应用效果
在原有布料溜槽和托架结构的基础上,新改进的有防掉落机构的布料溜槽在6号高炉布料溜槽2017年8月更换上线,2018年8月在线检查,背部连接件焊缝无开焊、紧固件完好。2018 年1 月在3 号高炉投入使用后, 运行至2018年8 月9日,在线检查,背部连接件焊缝无开焊、开裂,螺栓无松动现象,可继续使用,无需拆除做更換处理,达到预期使用效果。目前该类型布料溜槽在本部高炉已推广使用, 经过连续的实践检验,基本满足高炉高温冶炼的需求,做到杜绝掉落事故的发生。
四、结论
(一)改进的布料溜槽能够满足炼铁厂高炉高强度高温冶炼要求,具有适应顶压波动、滑尺崩料异常炉况工作的能力,在异常炉况条件下,布料溜槽稳定运转,有效杜绝掉落事故的发生,取得良好的经济效益,有利于实现高炉设备周期化管理和高炉的稳定运行,避免因溜槽掉落抢修事故的发生,在酒钢高炉和国内外高炉大冶炼中极具推广价值。
(二)布料溜槽的使用与高炉炉顶温度、炉顶压力、炉内气流有着直接相关性。由于异常炉况,中心气流的急剧冲击,对布料溜槽造成掉落危险的威胁仍然存在。因此,如何降低中心气流对布料溜槽向上冲击的强度,如何能让布料溜槽本体自身释放掉气流的冲击,也是我们面临的新课题。
参考文献:
[1]严允进,《国内无料钟炉顶的首次设计(二)》,《冶金设备》,1980(3):23-33.
[2]程树森,赵国磊,溜槽截面形状及参数对高炉布料的影响[J].钢铁.2014.Vol。49(9):34-37,76.
[3]华成,无料钟炉顶布料溜槽的综合分析[J].冶金设备.2010(6):67-70.
[4]王智慧,俞长丽,贺定勇,焊后热处理对耐磨堆焊合金组织和磨损性能的影响[J].材料热处理学报.2009.Vol.30(4):77-80.
[5]高晓松,高晓柏. 长寿命布料溜槽的研制[J]. 中国设备工程,2005(4): 31-32.