电厂DEH控制系统改造及应用

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  摘要:文章介绍了在2008年某機组大修DCS改造中,同时也对DEH和ETS系统进行改造,并给出了系统的改造方式、改造后调试过程及系统改造后取得的效果,供相关人员借鉴。
  关键词:电厂;DCS改造;DEH控制系统;ETS系统;系统改造
  中图分类号:TP273
  文献标识码:A
  文章编号:1009-2374(2009)14-0047-02
  
  一、概述
  
  某电厂生产设备于1996年正式投入商业运行,电液调节系统采用EGT的MICROREC。该系列设备技术属20世纪世纪90年代初产品,是ALSTHOM汽轮机的标准配套的控制系统,随着系统投运时间的不断增长,系统已面临电子设备老化的问题,除此外,该系统还存在如下问题:
  1.厂家采用封装的“黑盒子”结构,无法对控制系统内部逻辑参数进行监视和掌握,也无法修改逻辑,造成我们对系统缺乏更深的了解,系统故障分析困难。
  2.机组原DEH系统和ETS系统采用ALSTHOM公司配套的MICROREC控制系统,是ALSTHOM汽轮机的标准配套的控制系统,随着系统投运时间的不断增长,系统已面临电子设备老化的问题,备品备件难求等问题。
  3.备品备件昂贵,订货周期长,而且现在很多备品备件厂家已经不生产,给机组的运行带来严重威胁。
  4.由于和DCS系统的接口全部采用硬接线,系统事件记录不足,给故障分析带来困难。
  5.汽轮机主汽门、调门关闭时间超标,一般都在0.6秒,对机组安全不利。
  6.没有设计调门严密性试验功能,无法完成调门的严密性试验。
  7.ETS跳闸电磁阀采用二选一策略,采用晶体管驱动,随着电子设备的老化,系统的可靠性稳定性下降严重,容易发生机组保护误动。
  8.MICROREC系统目前已不能适应国内电力市场的新需要。除了由于价格、备品备件及服务上的因素外,该系统在功能上也比较单一,如不具备在线维修,冗余容错,网络通讯免维护设计等特性。
  9.MICROREC系统的冗余考虑不够充分,除转速外其它重要回路未采用三选中设计。这样一旦变送器或接线故障将影响系统正常运行。
  10.MICROREC系统的电液转换器采用动圈式二级放大。结构上不够精巧,产品通用性不强,维护和调整的工作量较大。
  基于以上问题,DEH控制系统的改造势在必行。在2008年C2机组大修DCS改造中,同时也对DEH和IETS系统进行改造。
  
  二、DEH系统改造后效果
  
  在此次大修DEH改造后的运行试验中,DEH系统全部功能均一一进行了投运和试验,所有功能均正确无误,没有出现任何问题,而且各项功能表现非常出色,品质优秀,达到了预期目标。如机组热态启动冲转,以600r/min/min的升速率升速到3000r/min额定转速,转速超调量只有0.6r/min,在整个升速动态过程中,转速控制的最大动态偏差也不超过±3r/min。机组50%甩负荷时。最高飞升转速只有3061r/min,再热汽泄压后能稳定在3000r/min,而原MICROREC系统50%甩负荷最高转速高达3162r/min,而且无法稳定回到3000r/min。
  
  (一)DEH改造后的功能
  本次DEH改造,保留了原来系统的功能,采用ABB标设和原控制方式和功能的有机结合,实现原有的全部功能,保证了机组的运行、操作、保护方式和以前一致,与主机的设计和特点有效一致,保证了机组的安全和使用寿命。原机组特有的与主机结构相适应的控制、保护功能和运行方式,在改造时均得到实现,保证了主机的安全稳定可靠运行和使用寿命。
  
  (二)应用情况
  此次DEH改造,解决了该电厂原DEH系统存在的多个疑难问题:
  1.一体化的改造,与DES的信息交换一致,SOE、记录、历史数据的存档、分析很方便,大大降低了事故分析的难度。由于一体化的改造,操作界面保持一致,无需专用的DEH操作台,运行监盘、操作更方便、更快捷。
  2.改造后的系统,开放透明,无论参数调整、软件分析修改、故障检查诊断。大大优于原系统,维修人员对新系统的掌握比原系统更容易,大大降低了事故分析处理维护的难度,从另一方面来讲,也提高了系统的可靠稳定性。
  3.备品备件更容易采购,也便宜得多,采购的周期也大大缩短,对机组的维护很有利。
  4.系统性能提高很多,汽门关闭时间大大缩短,由以前的0.6S以上降到0.3S左右,甩负荷时的最高转速由以前的3162r/min降到3061r/min,提高了系统的安全和可靠性。
  5.可靠性大大增强。本次改造,综合了ABB标设和原系统双方的长处,避免了两者的短处,大大提高了系统的可靠性。比如原来的功率信号为单信号,现在改为三取中方式,原来控制油压力低信号,一个误动就会导致跳机,现在改为三取二方式,以上诸与此类的改动,大大提高了系统的可靠性和稳定性。转速测点因机械结构原因,全部装在前箱,测点故障时,转速信号变为零,在冲转时非常危险,现在对转速信号的故障作了专门处理,保证了系统的安全。
  
  三、系统改造特色及创新点
  
  (一)提高测速信号的可靠性
  国内汽轮机一般都设置机械式危急遮断器作为超速保护,而ALSTOM公司660MW汽轮机只设有电超速保护,没有设置机械式危急遮断器。为此,DEH控制系统的改造,转速控制及超速保护显得尤为重要,对转速信号测量的可靠性要求极高。
  机组原来设计的测速装置为永磁测速发电机,永磁测速发电机设有三个绕组,可同时发出三个转速脉冲信号,用于DEH系统调速和超速保护。永磁测速发电机的脉冲信号与汽轮机转速成正比,信号的频率与转速和发电机铁芯齿数成正比。发电机铁芯齿数24齿,盘车转速47.67r/min时,测速发电机频率19.07Hz,电压约1.83V;转速3000r/min时,测速发电机频率1200Hz,电压约115V,汽轮机跳闸转速3300转/分时,测速发电机频率1320Hz,电压约127V。用测速发电机作为转速测量发讯器,其测量精度和可靠性都比采用磁阻探头或电涡流传感器要高。改造前的准备工作过程中,在1号机组安装了哈汽提供的磁阻式探头作为测试,经采用示波器对测速发电机和磁阻探头的频率信号进行对比分析,发现测速发电机发出的信号非常光滑,最接近正弦波,而磁阻探头发出的信号不够光滑,中间有拐点,不是标准的正弦波信号,若采用磁阻探头作为测速元件,势必会造成转速信号的不稳定。
  但测速发电机的电压较高,无法与TPS02卡的测速通道相匹配。本项目改造工程采用一个电源变压器,将电压降低一半,然后再经过一个电源滤波器,消除皆波影响。采用电源变压器,除了实现电压匹配外,还能使TPSO2与测速信号绝缘隔离,最大限度地 提高了转速测量通道的抗共模干扰能力。采用电源滤波器,能消除各种干扰信号,极大提高了转速信号测量的稳定性。实际运行效果证明,采用这种方案是成功的,取得了极好的效果。
  
  (二)改造后优点
  本次改造,在油路的安排、软件的编写、信号的处理等多方面,结合了哈尔滨汽轮机控制公司、ABB标设和原系统双方的长处,在可靠性、稳定性、功能性等多方面得到加强,具有不少优点。
  
  四、DEH系统投运
  
  (一)转速控制投运
  1.2009年1月15日第二次冲转曲线。机组大修改首次冲转时转速控制不稳定的原因是IP LIMT造成的。通过查阅汽轮培训资料,发现里面有这么一句话:“在冲转及带初负荷时,高压排汽的压力还不能达到5bar,于是中压调门几乎全关以提高再热蒸汽压力(也即高压排汽压力)——之所以不是全关而是有一个5%的开度是考虑到用它带走中低压子产生的鼓风热量。”从这句话可以看出,IP LIMIT并不能全关中压调门来提高再热汽压力。
  2.2009年1月16日进行超速试验时的转速控制。2009年1月16日9:45分,机组一次性升速到3000r/min,中间不停留,整个升过程转速控制平稳,最大动态不超过3r/min,定速到3000r/min时,超调量也只有0.6r/min,效果非常好。以100r/min的升速率升速,整个过程约29min完成,如图1所示:
  


  
  (二)热态启动转速控制
  2006年1月26日16:04机组进行了一次热态启动,升速率为600r/min,转速控制非常穩定,动态偏差不超过3r/min。升到3000r/min时,动态超调量只有0.6r/min,转速控制品质良好。
  当高压外缸金属温度大于1300C,同时中压外缸金属温度大于320℃,则为热态启动。热态冲转时主汽压力为100bar左右。
  
  (三)负荷控制
  DEH变负荷试验记录曲线如图2所示,DEH很好配合协调控制系统完成机组变负荷控制的功能。
  


  
  五、结语
  
  本次DEH改造,是国内同类型ALSTHOM机组改造最全面最彻底的一次,充分采取了多种技术和措施,使得改造后的系统在多方面具有优势。控制系统软硬件一体化改造,大大提高了系统的性能和可靠性,同时也提高了经济效益。
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