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摘 要:黑龙江紫金铜业为提高高纯阴极铜产量,降低阴极铜返炉加工成本,对一段电积脱铜系统进行优化改造,调整各项工艺参数。在“槽中底部进液、上部两端出液”的循环方式下,当骨胶用量32g/t~37g/t,硫脲用量32g/t~37g/t,单槽循环量50L/min~55L/min,电流密度170A/m2~245A/m2,脱铜后液大于30g/L时,生产出的电积铜符合高纯阴极铜的标准。
关键词:电积脱铜;A级阴极铜;铜电解
1.引言
铜电解生产过程中,阳极板中的杂质和铜元素通过电化学溶解后少部分进入电解系统中,导致电解液中的铜离子浓度和杂质浓度升高。每天需要抽取一定量的电解液进行净化,脱除电解液中的杂质及铜离子,保持电解液成分稳定。目前国内大部分电解厂生产的电积铜全部反熔炼,无法转变为高纯阴极铜[1],我司从系统设计、工艺控制优化等各方面着手,目前已经产出高纯阴极铜。
2.电积系统设计优化
电解厂车间共分为南北两个循环系统,每天根据化验结果确定净液量,对南北系统电解液交替进行净化,电积系统优化主要有以下几个方向:
2.1增加板式换热器,可以对电解液进行加热,保证能够电解液温度在55℃~65℃。
2.2国内部分电解厂采用间歇式补液方式[2],将需处理的电解液补入电积系统循环槽,将这部分电解液进行循环脱除,待铜浓度降到一定浓度时,将电解液打入下一工序,期间电解槽中铜浓度波动较大,影响电积铜析出质量。我公司是将电解液补入电解系统循环槽,南北系统持续向循環槽内进液,并且连续性的将电解液通过电积槽溢流到电积系统中间槽,这样保证电积槽内铜离子浓度稳定,从电解系统带入的添加剂量稳定,表1为一周内电积槽电解液化验数据。
2.3增加添加剂系统。2019年11月份电积系统通电后,阴极铜板面全部为小粒子,后增加添加剂系统,在电流密度200A/m2,流量55L/min的工艺添加下经过为期1个月调整,阴极铜板面逐步趋于好转。添加剂通过计量泵,24h不间断向循环槽中补入添加剂,具体调整过程如下:
通过为期一个月的实验,最后将添加剂单耗量定为:骨胶32g/t,硫脲37g/t。后期为了保证主系统铜离子浓度稳定,电流密度在170A/m2~245A/m2范围内调整,不会对电积铜析出造成影响。
下图1为技改后的电积系统工艺流程图:
3.生产实践
通过一系列的技术革新和管理创新,2020年全年生产电积铜约2040吨,电积铜化验成分全部符合高纯阴极铜,并且电积铜转高级阴极铜合格率为99.5%以上,切系统运行一年以上,未出现任何波动。下面将技术革新和管理创新做如下总结:
3.1南、北电解主系统向电积系统循环槽补入电解液的管道,全部加装气动调节阀和流量计,确保流量和补液体积准确,并将数据传输到EMS系统进行分析,准确的发出南北系统需要净化的体积量,保证电积系统循环槽铜浓度稳定。
3.2采用PS系列柱塞计量泵,通过调节计量泵频率,实现添加剂计量槽稳定24小时连续加入。
3.3优化进液底管,将底部单侧进液,更改为底部中间进液,两侧上部出液。保证电积槽中铜离子和添加剂分布均匀。
3.4通过三辊式压板机整形弯曲铅阳极板,保证阴阳极垂直,避免由于极距太近,增长成片圆头粒子。
4.结论
在“槽中底部进液、上部两端出液”的循环方式下,当骨胶用量32g/t~37g/t,硫脲用量32g/t~37g/t,单槽循环量50L/min~55L/min,电流密度170A/m2~245A/m2,脱铜后液大于30g/L时,生产出的电积铜符合高纯阴极铜的标准,并且工艺生产稳定,经济效益显著。
参考文献:
[1]谭芳香.改进电积脱铜工艺生产高纯阴极铜的研究[J].中国有色冶金,2015(2):69-72.
[2]许卫,万黎明.铜电解电积脱铜生产高纯阴极铜的实践[J].中国有色冶金,2019(1):22-26.
作者简介:
孙瑞峰(1993—),男,内蒙古乌兰察布市人,冶金初级工程师,研究方向:铜电解精炼。
(黑龙江紫金铜业有限公司,黑龙江 齐齐哈尔 161000)
关键词:电积脱铜;A级阴极铜;铜电解
1.引言
铜电解生产过程中,阳极板中的杂质和铜元素通过电化学溶解后少部分进入电解系统中,导致电解液中的铜离子浓度和杂质浓度升高。每天需要抽取一定量的电解液进行净化,脱除电解液中的杂质及铜离子,保持电解液成分稳定。目前国内大部分电解厂生产的电积铜全部反熔炼,无法转变为高纯阴极铜[1],我司从系统设计、工艺控制优化等各方面着手,目前已经产出高纯阴极铜。
2.电积系统设计优化
电解厂车间共分为南北两个循环系统,每天根据化验结果确定净液量,对南北系统电解液交替进行净化,电积系统优化主要有以下几个方向:
2.1增加板式换热器,可以对电解液进行加热,保证能够电解液温度在55℃~65℃。
2.2国内部分电解厂采用间歇式补液方式[2],将需处理的电解液补入电积系统循环槽,将这部分电解液进行循环脱除,待铜浓度降到一定浓度时,将电解液打入下一工序,期间电解槽中铜浓度波动较大,影响电积铜析出质量。我公司是将电解液补入电解系统循环槽,南北系统持续向循環槽内进液,并且连续性的将电解液通过电积槽溢流到电积系统中间槽,这样保证电积槽内铜离子浓度稳定,从电解系统带入的添加剂量稳定,表1为一周内电积槽电解液化验数据。
2.3增加添加剂系统。2019年11月份电积系统通电后,阴极铜板面全部为小粒子,后增加添加剂系统,在电流密度200A/m2,流量55L/min的工艺添加下经过为期1个月调整,阴极铜板面逐步趋于好转。添加剂通过计量泵,24h不间断向循环槽中补入添加剂,具体调整过程如下:
通过为期一个月的实验,最后将添加剂单耗量定为:骨胶32g/t,硫脲37g/t。后期为了保证主系统铜离子浓度稳定,电流密度在170A/m2~245A/m2范围内调整,不会对电积铜析出造成影响。
下图1为技改后的电积系统工艺流程图:
3.生产实践
通过一系列的技术革新和管理创新,2020年全年生产电积铜约2040吨,电积铜化验成分全部符合高纯阴极铜,并且电积铜转高级阴极铜合格率为99.5%以上,切系统运行一年以上,未出现任何波动。下面将技术革新和管理创新做如下总结:
3.1南、北电解主系统向电积系统循环槽补入电解液的管道,全部加装气动调节阀和流量计,确保流量和补液体积准确,并将数据传输到EMS系统进行分析,准确的发出南北系统需要净化的体积量,保证电积系统循环槽铜浓度稳定。
3.2采用PS系列柱塞计量泵,通过调节计量泵频率,实现添加剂计量槽稳定24小时连续加入。
3.3优化进液底管,将底部单侧进液,更改为底部中间进液,两侧上部出液。保证电积槽中铜离子和添加剂分布均匀。
3.4通过三辊式压板机整形弯曲铅阳极板,保证阴阳极垂直,避免由于极距太近,增长成片圆头粒子。
4.结论
在“槽中底部进液、上部两端出液”的循环方式下,当骨胶用量32g/t~37g/t,硫脲用量32g/t~37g/t,单槽循环量50L/min~55L/min,电流密度170A/m2~245A/m2,脱铜后液大于30g/L时,生产出的电积铜符合高纯阴极铜的标准,并且工艺生产稳定,经济效益显著。
参考文献:
[1]谭芳香.改进电积脱铜工艺生产高纯阴极铜的研究[J].中国有色冶金,2015(2):69-72.
[2]许卫,万黎明.铜电解电积脱铜生产高纯阴极铜的实践[J].中国有色冶金,2019(1):22-26.
作者简介:
孙瑞峰(1993—),男,内蒙古乌兰察布市人,冶金初级工程师,研究方向:铜电解精炼。
(黑龙江紫金铜业有限公司,黑龙江 齐齐哈尔 161000)