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从长远看,电煤价格市场化是必然趋势,但是,要循序渐进地放开才能有利于整个煤、电产业链的协调发展。当一个市场主体各个要素环节在没有充分市场化的情况下,其中单个环节进行突围,其效果就是造成一定程度的市场混乱。对发电企业而言,煤价上涨,电价封死,两头受挤,成本大幅度增加,给发电企业带来安全上的不稳定和经营上的全面亏损。目前,理顺煤、电关系和缓解煤、电矛盾,我认为是政府需要解决的问题。作为电力企业来讲,迫切希望政府能够在放开煤价的同时,使电力价格也能走向市场化。
市场化主要理由如下:
一、地方政府干预太多
火电企业面临的外部经营环境压力愈来愈大,煤炭价格的快速攀升,使火电企业在组织生产经营管理上已经举步维艰。多年来,我们在山西省政府煤炭管理所谓的“3q统一”(统一计划、统一调度、统一结算、统一货票、统一价格)政策的干预与限制下,煤运公司和煤矿签订合同,结算煤款时电厂不能与煤矿直接结算,而是电厂先与煤运公司结算,煤运公司再和煤矿结算,结算一次要经过四、五个部门,供需双方不能灵活多样的公平交易,而且电厂没有选择权,不能面对面地谈价格、谈质量。另外,如果电厂不按所谓的标准交费,煤运公司就想法设卡、封路,电厂进不了煤,又由于方方面面的因素,客观上造成了电厂来煤质量的严重下降,来煤的掺假现象成了家常便饭,神头发电公司近两年来出现电煤紧张局面而造成缺煤停机、限制机组负荷、投油助燃等现象时有发生。
总之,单方的煤价放开与繁多的收费项目,使发电企业经营非常困难。煤运公司管理职能的错位,“五统一”政策的实施和管理者煤运公司应该受到质疑。
二、电价问题
建厂30多年的神头发电公司曾经是全国装机容量排名老三的火力发电企业,目前装机容量为120万千瓦。让神头发电公司自豪的是,作为我国上世纪70年代建设的老厂,它直接为山西和津、唐乃至首都北京的用电提供了有力的安全保障。这座对山西和津、京、唐地区做出过累累贡献的发电企业从2005年开始走进了亏损泥潭,而且越陷越深。2005年亏损4800万元,这已经是我们极力内部挖潜后保住的亏损底线,造成亏损的直接原因就是我们公司的上网电价太低。
为了不造成更大的亏损,我们只能压缩各项可控成本。2003年的时候,发电机组的检修费用为8900万元,2006年这笔开支已经压缩到了不足4000万元,差旅费用和日常维护费用也压缩过半,设备投资不足,安全欠账严重,造成设备的不安全隐患增加。但为了能有足够的资金来应付煤价、水价、排污费用的逐年增加,我们只能压缩其他各项费用。
我们现在已经无潜力可挖,只能到处寻找电厂能够承担的电煤,为了节省支出,我公司把仅有的差旅费几乎都用来跑煤源。
我们这些原国有发电老企业是从2003年开始执行的上网电价,在此之前都是省网公司统一核算。
2003年开始执行的上网电价为138.1元/千千瓦时,2004年1月1日调为145.1元/千千瓦时,2004年6月15日调为155.1元/千千瓦时,2005年5月1日又调为195元/千千瓦时。尽管第一轮的煤电价格联动使其调整幅度较高(25.73%),但与山西省平均电价269元/千千瓦时相比,其差距依然悬殊。
在煤电价格联动之前,我们一直在向有关方面反映上网电价太低的情况,希望能够调整,煤电联动之后,我们也没有放弃这种做法,因为国家对电厂上网电价核定的法则是零利润电价,而零利润电价的测算是以2001年电厂的发电成本为基数。然而零利润电价实施以后的数年里,发电成本,特别是电煤成本(占发电成本的70%以上)已经大幅度增长,但其带来的电价涨幅远远低于电煤价格的涨幅,在厂网分离核定价格时,原煤价格只有90元/吨左右,当时核定的上网电价为138.1元/千千瓦时,截止2005年原煤价格上涨到170元/吨,而上网电价只调整为195元/千千瓦时,煤价的涨幅远远高于电价的涨幅。
以目前电煤价格计算,神头发电公司的保本电价至少要在259元/千千瓦时左右,从这点看,我们寄望于三条途径以缓解发电企业的亏损局面:一是重新按照现在的成本来核定上网电价;二是尽快启动第二轮的煤电价格联动;三是彻底实行竞价上网。
三、从煤价上看
朔州市的煤卖给神头发电公司是170元/吨的价格,但通过外销下水煤是350元/吨,对于煤炭企业当然不愿意卖给电厂了,即使卖给电厂也是劣质或掺过假的煤。正因为如此,这几年,神头发电公司多次因煤告急,多次出现煤场存煤在警戒线以下。
2006年电煤价格趋势已定,各煤矿都提出了涨价数十元的要求,在这种形势下,神头发电公司2006年的经营预期是不敢想象的。
2006年原煤价格预计上涨20元/吨,年增加燃料成本9014万元,预计折合上网成本增支12.9元/千千瓦时。
四、从环保方面考虑
为了执行国务院新公布的《排污费征收使用管理条例》,神头发电公司2004年度缴纳排污费2515万元,比2003年度增加了1433万元,2005年度缴纳排污费3089万元,比2004年增加了574万元,折合成上网成本增支0.84元/千千瓦时。2006年度排污费上涨1471万元,折合上网成本增支2.1元/千千瓦时。
总之,煤价、排污费、水费的增加,给神头发电公司的生产经营带来极大的冲击,由于煤炭价格上涨和排污费、水费带来的巨额成本支出,在目前电价水平下公司经济效益全面陷入困境,同时,神头发电公司作为中电国际的上市公司如在电价上得不到补偿,将会影响中国电力在境外股票市场上的形象,挫伤境外投资者的信心。
因此,我们建议有关政府部门,关注发电企业实际存在的生产经营困难,希望尽快考虑电力价格市场化问题。
(作者单位:山西神头发电公司)
(本栏目策划、编辑:李志明)
市场化主要理由如下:
一、地方政府干预太多
火电企业面临的外部经营环境压力愈来愈大,煤炭价格的快速攀升,使火电企业在组织生产经营管理上已经举步维艰。多年来,我们在山西省政府煤炭管理所谓的“3q统一”(统一计划、统一调度、统一结算、统一货票、统一价格)政策的干预与限制下,煤运公司和煤矿签订合同,结算煤款时电厂不能与煤矿直接结算,而是电厂先与煤运公司结算,煤运公司再和煤矿结算,结算一次要经过四、五个部门,供需双方不能灵活多样的公平交易,而且电厂没有选择权,不能面对面地谈价格、谈质量。另外,如果电厂不按所谓的标准交费,煤运公司就想法设卡、封路,电厂进不了煤,又由于方方面面的因素,客观上造成了电厂来煤质量的严重下降,来煤的掺假现象成了家常便饭,神头发电公司近两年来出现电煤紧张局面而造成缺煤停机、限制机组负荷、投油助燃等现象时有发生。
总之,单方的煤价放开与繁多的收费项目,使发电企业经营非常困难。煤运公司管理职能的错位,“五统一”政策的实施和管理者煤运公司应该受到质疑。
二、电价问题
建厂30多年的神头发电公司曾经是全国装机容量排名老三的火力发电企业,目前装机容量为120万千瓦。让神头发电公司自豪的是,作为我国上世纪70年代建设的老厂,它直接为山西和津、唐乃至首都北京的用电提供了有力的安全保障。这座对山西和津、京、唐地区做出过累累贡献的发电企业从2005年开始走进了亏损泥潭,而且越陷越深。2005年亏损4800万元,这已经是我们极力内部挖潜后保住的亏损底线,造成亏损的直接原因就是我们公司的上网电价太低。
为了不造成更大的亏损,我们只能压缩各项可控成本。2003年的时候,发电机组的检修费用为8900万元,2006年这笔开支已经压缩到了不足4000万元,差旅费用和日常维护费用也压缩过半,设备投资不足,安全欠账严重,造成设备的不安全隐患增加。但为了能有足够的资金来应付煤价、水价、排污费用的逐年增加,我们只能压缩其他各项费用。
我们现在已经无潜力可挖,只能到处寻找电厂能够承担的电煤,为了节省支出,我公司把仅有的差旅费几乎都用来跑煤源。
我们这些原国有发电老企业是从2003年开始执行的上网电价,在此之前都是省网公司统一核算。
2003年开始执行的上网电价为138.1元/千千瓦时,2004年1月1日调为145.1元/千千瓦时,2004年6月15日调为155.1元/千千瓦时,2005年5月1日又调为195元/千千瓦时。尽管第一轮的煤电价格联动使其调整幅度较高(25.73%),但与山西省平均电价269元/千千瓦时相比,其差距依然悬殊。
在煤电价格联动之前,我们一直在向有关方面反映上网电价太低的情况,希望能够调整,煤电联动之后,我们也没有放弃这种做法,因为国家对电厂上网电价核定的法则是零利润电价,而零利润电价的测算是以2001年电厂的发电成本为基数。然而零利润电价实施以后的数年里,发电成本,特别是电煤成本(占发电成本的70%以上)已经大幅度增长,但其带来的电价涨幅远远低于电煤价格的涨幅,在厂网分离核定价格时,原煤价格只有90元/吨左右,当时核定的上网电价为138.1元/千千瓦时,截止2005年原煤价格上涨到170元/吨,而上网电价只调整为195元/千千瓦时,煤价的涨幅远远高于电价的涨幅。
以目前电煤价格计算,神头发电公司的保本电价至少要在259元/千千瓦时左右,从这点看,我们寄望于三条途径以缓解发电企业的亏损局面:一是重新按照现在的成本来核定上网电价;二是尽快启动第二轮的煤电价格联动;三是彻底实行竞价上网。
三、从煤价上看
朔州市的煤卖给神头发电公司是170元/吨的价格,但通过外销下水煤是350元/吨,对于煤炭企业当然不愿意卖给电厂了,即使卖给电厂也是劣质或掺过假的煤。正因为如此,这几年,神头发电公司多次因煤告急,多次出现煤场存煤在警戒线以下。
2006年电煤价格趋势已定,各煤矿都提出了涨价数十元的要求,在这种形势下,神头发电公司2006年的经营预期是不敢想象的。
2006年原煤价格预计上涨20元/吨,年增加燃料成本9014万元,预计折合上网成本增支12.9元/千千瓦时。
四、从环保方面考虑
为了执行国务院新公布的《排污费征收使用管理条例》,神头发电公司2004年度缴纳排污费2515万元,比2003年度增加了1433万元,2005年度缴纳排污费3089万元,比2004年增加了574万元,折合成上网成本增支0.84元/千千瓦时。2006年度排污费上涨1471万元,折合上网成本增支2.1元/千千瓦时。
总之,煤价、排污费、水费的增加,给神头发电公司的生产经营带来极大的冲击,由于煤炭价格上涨和排污费、水费带来的巨额成本支出,在目前电价水平下公司经济效益全面陷入困境,同时,神头发电公司作为中电国际的上市公司如在电价上得不到补偿,将会影响中国电力在境外股票市场上的形象,挫伤境外投资者的信心。
因此,我们建议有关政府部门,关注发电企业实际存在的生产经营困难,希望尽快考虑电力价格市场化问题。
(作者单位:山西神头发电公司)
(本栏目策划、编辑:李志明)