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[摘 要]钢质连续杆深抽技术是以钢质连续抽油杆为主体,与井下抽油泵、安全接头、光杆和地面抽油机配套,以达到加深泵挂增加产能、延缓偏磨、延长油井检泵周期目的的一种机-杆-泵配套深抽技术。
[关键词]钢质连续抽油杆 深抽 防偏磨
中图分类号:TE933 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)24-0002-01
一、前言
公司盆地内大部分区块依靠天然能量开发,缺乏其它能量补充,液面下降较快,部分油井液面深度已降至2500米以下,且伴随着杆管偏磨严重。为保证油井正常生产,加深泵挂和防偏磨措施成为必不可缺的手段。而普通抽油杆和现存的防偏磨措施难以同时满足生产、载荷和检泵周期的要求。为了解决检泵周期短和生产时效低的问题,经过多方调查研究,优选出钢质连续抽油杆深抽采油工艺技术,取得了较好的效果。
二、钢质连续杆深抽技术
钢质连续抽油杆是一种在专门生产线上加工的具有特定形状截面、没有接头或没有单独接头、长度在几百米或几千米以上的特种抽油杆。材料选用优质铬钼合金钢,采用先进的冶炼方法,通过高温变形处理技术,使钢材具有高强度、高柔韧性和良好的可焊性。杆柱组合部位采用闪光对焊技术,消除了螺纹联接而引起的断脱事故。
(一)主要结构性能特点
(1)外表圆滑,无接箍,运行平稳,耐磨损;
(2)经特殊工艺处理,承载时结构稳定,消除了结构伸长;
(3)刚性较好,使用中不会打弯,平直度好;
(4)结构紧凑,横截面内金属填充系数0.91—0.93。
(二)主要技术优势
1.无接箍,降低抽油杆失效频率。钢制连续抽油杆没有接箍,杆体为一整体,消除了普通抽油杆接箍损坏的弊端,大大减少抽油杆断脱问题;同时,由于钢质连续抽油杆与油管壁接触点为一条直线,承压面较大,磨损大为减少,延长油井检泵周期。
2.表面光滑,缓解蜡析出,减缓蜡卡。因为没有接箍,减少了原油和抽油杆接触面,因而降低了蜡在抽油杆上凝结。同时,避免了抽油杆在上下运动过程中产生活塞效应,形成不了压降,局部温降和气体析出等蜡聚集和蜡晶体吸附的条件,有效地缓解油井蜡卡。由于杆体表面光滑,两种直径之间平滑过渡,即使油井蜡卡也很容易通过洗井除蜡解卡。
3.低液面井加深泵挂,提高沉没度,提高泵效。因为没有接箍和丝扣,合理组配,应力分布比较合理,且具有刚性较好、强度大、结构稳定、比同长度的普通抽油杆的质量轻8%~10%的优势。在不改变抽油机悬点负荷的情况下,使用钢质连续杆代替常规钢杆可以减少杆柱负荷,将泵下入更大的深度(下泵深度可达4000~5000米),有效提高沉没度,从而提高泵的充满系数和泵效。
4.设备简便,作业周期短。每口井只用一根钢质连续抽油杆杆柱,作业时专用运输车直达现场,施工用吊车或者作业井架即可施工,起下连续杆速度为25~30m/min,比常规修井作业起下杆作业工期缩短6-7小时。省工、省时,降低劳动强度。且施工现场可实现杆柱任何部位的切割、焊接,方便、快捷。
3.应用效果分析
我公司自2010年开始逐渐实施钢质连续杆深抽技术,目前共实施24口井,措施后,平均提高泵挂深度400m,日增油33.3t,累计增油9656t。平均检泵周期335天,平均延长188天,最多延长420天。
典型井分析一:
齐37块油井埋藏深,井斜大,最大约35°,管杆偏磨比较严重。2010年疲劳破坏和偏磨引起的检泵达12井次,占总检泵井次的86%。齐37块5口井,实施连续杆技术后,平均检泵周期延长了261天。
典型井分析二:
荣72-30-40井,2011年7月下泵投产之后,产能逐渐降低,转间开井,2012年11月计划关井。今年2月实施连续杆深抽后,泵挂由2100米,提高到2650米。措施后日增油3.1吨,不含水。
4.结论与认识
(1)钢质连续抽油杆深抽配套技术可以有效解决因液面过低,加深泵挂产生的频繁杆断检泵作业问题,可以加深泵挂到普通抽油杆难以满足要求的深度,提高油井生产效率。
(2)钢质连续抽油杆因为没有接箍,合理组配,应力分布合理,能有效解决油井偏磨问题,延长检泵周期;并消除了接箍的活塞效应,杆柱下降速度快,降低抽油机载荷。
(3)连续杆表面光滑,减少原油和抽油杆接触面积,而且避免了活塞效应,局部形成不了结蜡条件,缓解蜡析出。
(4)专用设备起下方便,省工省时,可实现杆柱任何部位的切割、焊接,方便快捷。
斜井、杆管偏磨严重油井,建议推广应用连续杆防偏磨技术;低产、低液、低沉没度油井,在有挖掘潜力空间前提下,建议推广应用连续杆深抽技术。
参考文献
[1] 王卫国,杨建华,朱明喜.连续抽油杆采油技术[J].断块油气田,2004,11(3).
[2] 曹耀峰,杨献平.钢结构连续抽油杆技术特点及应用[J].石油机械,2000,28(10).
[3] 杨建华,师清磊.连续杆采油技术的研究与应用[J].油田节能,2006,17(2).
作者简介
赵美丽(1987-), 女,中油辽河油田辽兴油气开发公司工艺研究所助理工程师。
[关键词]钢质连续抽油杆 深抽 防偏磨
中图分类号:TE933 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)24-0002-01
一、前言
公司盆地内大部分区块依靠天然能量开发,缺乏其它能量补充,液面下降较快,部分油井液面深度已降至2500米以下,且伴随着杆管偏磨严重。为保证油井正常生产,加深泵挂和防偏磨措施成为必不可缺的手段。而普通抽油杆和现存的防偏磨措施难以同时满足生产、载荷和检泵周期的要求。为了解决检泵周期短和生产时效低的问题,经过多方调查研究,优选出钢质连续抽油杆深抽采油工艺技术,取得了较好的效果。
二、钢质连续杆深抽技术
钢质连续抽油杆是一种在专门生产线上加工的具有特定形状截面、没有接头或没有单独接头、长度在几百米或几千米以上的特种抽油杆。材料选用优质铬钼合金钢,采用先进的冶炼方法,通过高温变形处理技术,使钢材具有高强度、高柔韧性和良好的可焊性。杆柱组合部位采用闪光对焊技术,消除了螺纹联接而引起的断脱事故。
(一)主要结构性能特点
(1)外表圆滑,无接箍,运行平稳,耐磨损;
(2)经特殊工艺处理,承载时结构稳定,消除了结构伸长;
(3)刚性较好,使用中不会打弯,平直度好;
(4)结构紧凑,横截面内金属填充系数0.91—0.93。
(二)主要技术优势
1.无接箍,降低抽油杆失效频率。钢制连续抽油杆没有接箍,杆体为一整体,消除了普通抽油杆接箍损坏的弊端,大大减少抽油杆断脱问题;同时,由于钢质连续抽油杆与油管壁接触点为一条直线,承压面较大,磨损大为减少,延长油井检泵周期。
2.表面光滑,缓解蜡析出,减缓蜡卡。因为没有接箍,减少了原油和抽油杆接触面,因而降低了蜡在抽油杆上凝结。同时,避免了抽油杆在上下运动过程中产生活塞效应,形成不了压降,局部温降和气体析出等蜡聚集和蜡晶体吸附的条件,有效地缓解油井蜡卡。由于杆体表面光滑,两种直径之间平滑过渡,即使油井蜡卡也很容易通过洗井除蜡解卡。
3.低液面井加深泵挂,提高沉没度,提高泵效。因为没有接箍和丝扣,合理组配,应力分布比较合理,且具有刚性较好、强度大、结构稳定、比同长度的普通抽油杆的质量轻8%~10%的优势。在不改变抽油机悬点负荷的情况下,使用钢质连续杆代替常规钢杆可以减少杆柱负荷,将泵下入更大的深度(下泵深度可达4000~5000米),有效提高沉没度,从而提高泵的充满系数和泵效。
4.设备简便,作业周期短。每口井只用一根钢质连续抽油杆杆柱,作业时专用运输车直达现场,施工用吊车或者作业井架即可施工,起下连续杆速度为25~30m/min,比常规修井作业起下杆作业工期缩短6-7小时。省工、省时,降低劳动强度。且施工现场可实现杆柱任何部位的切割、焊接,方便、快捷。
3.应用效果分析
我公司自2010年开始逐渐实施钢质连续杆深抽技术,目前共实施24口井,措施后,平均提高泵挂深度400m,日增油33.3t,累计增油9656t。平均检泵周期335天,平均延长188天,最多延长420天。
典型井分析一:
齐37块油井埋藏深,井斜大,最大约35°,管杆偏磨比较严重。2010年疲劳破坏和偏磨引起的检泵达12井次,占总检泵井次的86%。齐37块5口井,实施连续杆技术后,平均检泵周期延长了261天。
典型井分析二:
荣72-30-40井,2011年7月下泵投产之后,产能逐渐降低,转间开井,2012年11月计划关井。今年2月实施连续杆深抽后,泵挂由2100米,提高到2650米。措施后日增油3.1吨,不含水。
4.结论与认识
(1)钢质连续抽油杆深抽配套技术可以有效解决因液面过低,加深泵挂产生的频繁杆断检泵作业问题,可以加深泵挂到普通抽油杆难以满足要求的深度,提高油井生产效率。
(2)钢质连续抽油杆因为没有接箍,合理组配,应力分布合理,能有效解决油井偏磨问题,延长检泵周期;并消除了接箍的活塞效应,杆柱下降速度快,降低抽油机载荷。
(3)连续杆表面光滑,减少原油和抽油杆接触面积,而且避免了活塞效应,局部形成不了结蜡条件,缓解蜡析出。
(4)专用设备起下方便,省工省时,可实现杆柱任何部位的切割、焊接,方便快捷。
斜井、杆管偏磨严重油井,建议推广应用连续杆防偏磨技术;低产、低液、低沉没度油井,在有挖掘潜力空间前提下,建议推广应用连续杆深抽技术。
参考文献
[1] 王卫国,杨建华,朱明喜.连续抽油杆采油技术[J].断块油气田,2004,11(3).
[2] 曹耀峰,杨献平.钢结构连续抽油杆技术特点及应用[J].石油机械,2000,28(10).
[3] 杨建华,师清磊.连续杆采油技术的研究与应用[J].油田节能,2006,17(2).
作者简介
赵美丽(1987-), 女,中油辽河油田辽兴油气开发公司工艺研究所助理工程师。