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作者简介:陈世彦,男,中南大学,本科,青海西部水电有限公司,助理工程师,工业电气及其自动化,810800,青海省民和县青海西部水电有限公司电解分公司生产设备部。
摘要: 电解铝企业的净化风机功率较大,正常运行一般需要消耗较大的电能,依托挡板对风的数量与压力进行调节,极易浪费较大的资源,通过一系列的变频、调速的技术改造以后,取得了明显的节能效果,同时,为企业节约了生产成本。基于此,本文阐述了变频技术优化的重要作用,分析了净化风机变频调速的原理,探讨了相应的改造方案,提供了必要的参考。
关键词: 电解铝;净化风机;变频调速;节能改造;方案
【中图分类号】TQ533【文献标识码】A【文章编号】2236-1879(2018)07-0204-02
近年来,我国大力提倡“节能降耗”的企业发展战略,电解铝生产厂家是能源消耗的重要场所。其中,净化风机占用电厂的很大份额,是电解铝企业大功率的设备。每年需要消耗大量的电能,是企业节能减排计划的重要项目。因此,对净化风机进行变频技术的研究与改造显得非常重要。以下就相关问题展开详细论述。
一、变频技术优化的重要作用
第一,变频技术优化具有明显的节能性。改造以前,流量一般借助风阀进行调节,会让风机的大部分功率消耗在风阀的阻力方面。通过变频技术的改造,风阀完全打开,通过对电源频率的调节,确保风机输出的流量,可以有效地控制风机的功耗量,可以取得明显的节能效果。第二,变频技术经过优化以后,可以利用软启动功能。这样,使得开启电机的电流比额定电流小很多,不会对电网形成较大的冲击。同时,也降低了起动设备转矩给电机带来的损伤,有利于电机应用寿命的延长。第三,变频技术让系统运行更为稳定。通过变频设备可以对净化风机系统的压力情况进行实时了解,可以利用PID的调节性,确保系统的稳定性能。同时,变频器串联于电机与启动柜的一种电气设备,配备工频的旁路。如果变频器产生某种故障,可马上切换旁路的工频工作,确保电机有效应用。第四,变频技术提升了功率的因数。电压源式变频器的功率因数一般为0.96,通过变频技术改造后,不用无功补偿的设备,即可达到电网标准。既提升了厂变与有关电气设备的应用率,又降低了线路的能量消耗,为企业节约了运行成本。第五,应用变频技术,有效地提升了风机的应用寿命,使得系统的故障判断与维护功能进一步增强。由于变频器本身具有保护电机的功能,例如:过载、过热、过压、过流、接地等,以免设备在长期运行中器件发生坏损。同时,故障数据也能够清楚地指示故障点,变频器说明书里还配备了导致故障的原因及其解决方法,便于对设备的有效应用与维护。
二、净化风机变频调速的节能改造原理
应用以往的阀门、风门对风量、流量调节的时候,因为风门与阀门的节流问题,而容易造成大量的能量消耗。风机、管路通常皆带有相应的压力-流量的工作曲线。在应用风门,或者阀门对流量进行调节时,管路的压力-流量工作曲线会发生变化;而如果通过改变转动速度对流量进行调节时,风机的压力-流量工作曲线会发生变化。通过分析流体力学的相关定律与公式可以了解到:风机的流量和转动速度成正比,压力和转动速度的平方成正比,轴的功率和转动速度的立方成正比。如果外界的运行环境没有发生变化,则可以利用减缓电机的运行速度,其节电成效和转动速度的下降成立方的关系,取得较为明显的节电效果。
三、净化风机变频调速改造的实施方案
(一)某厂净化系统的现状。
某500kA电解铝的生产线,总共分为三个净化系统区间,各个区间配备了三台净化风机,主要应用挡板的调控模式,挡板的开度处于50%-55%之间。在原来的设计基础上,净化风机未配有调速的装置,具体运行也会保持一定的速度,母管的负压通常保持在-2.7kPa,依托挡板对流量进行调节,需要消耗较大的能量,且响应较慢、调节精度不够理想等。
通过观察上述信息可知:三个区间的净化风机皆处于正常运行的状态,总管的负压处于-2.5至-2.7kPa之间,达到生产标准。
(二)变频调整的技术改造分析。
通过实行高压变频调速的技术改造以后,应用一对一的驱动方式,各个设备皆配备一台高压的变频器以及旁路的切换柜。具体的动力系统构成图参见下图所示:
正常运行的时候,客户输入的真空开关处于闭合状态,即KA1、KA3闭合,KA2断开。电机主要依靠变频器的驱动力量运行。然而,如果变频器产生某种故障的时候,真空开关就会发生跳闸,这时,可以将KA1、KA3刀闸断开,将KA2刀闸开关闭合,当闭合真空开关时,电机主要依靠工頻的电源带动运行。KA1、 KA3刀闸与KA2刀闸不同一起闭合,具有机械连锁的功能。
(三)改造后的节能效益。
电解铝厂的净化风机在工频的时候,实际的功率消耗为P,而实际的平均电流值为105 A,功率因数为0.76。有P=1.732 *I*U*cosθ = 1.732 * 105* 6 * 0. 76 = 829kW。而且,净化风机在运行的时候,挡板的开度处于50%-55%之间,实际的流量大约是462333m3/h。
通过变频调整的改造以后,按照流体力学的基本定律可得:
全压 = 4200 *(462333/595000) 2 = 2536 kPa
可以确保母管的负压为-2500 kPa,净化风机的运行效率达到68.4%,变频
器的运行效率为97%,传动效率达到98%。每台的净化风机,其电机的功率为P',
则P’= (462333/3600) * 2536/68.4%/98%/97% = 501 kW
节电率 = (P-P')/P* 100% =(829-501)/829 *100%= 39.60%
每台的变频器,每年平均节约电能(年运行为8280小时):
(829-501)kW * 8280 h = 271.58 *104 kWh
所以,九台变频器每年共节约电能为:
9 *271.58 = 2444*104 kWh
依据近年来我国相关部分颂布的各种机组平均发电的煤耗量为326g/kWh进行计算,则每年可以节省标煤大约7967 tce,控制了20715t的C02排放量。如果电价按照0.5元/kWh计算,每年可以节约电费为:
2444*104 kWh *0.5元/kWh = 1222万元
四、结束语:
电解铝厂的净化风机通过一系列的变频调整改造以后,应用了一对一式的驱动方式,添加九台高压的变频设备,有效地控制了闭环的精确性。按照净化风机的母管负压与风量情况,应当合理地对电机的转动速度进行调节,从而实现经济运行的目标。每年大约可以节省1222万元的电费,节约7967tce的标煤,降低了CO2的排放量,极大地节约了电解铝厂的生产成本,提升了经济效率,从而促进企业取利健康、稳定地发展。
参考文献
[1]李杰,吕宇,曹征.新型空气净化新风机的设计研究[J].科技创新与应用,2015(31):69-70.
[2]王丽娟.电解铝净化风机变频调速节能改造[J].中国高新技术企业,2014(13):82-83.
[3]王云强,李华,陈志刚,费征.净化除尘风机的节能改造[J].中国新技术新产品,2013(21):110.
[4]平祝华.电解铝烟气净化系统高压排烟风机变频调速节能改造[J].轻金属,2011(S1):333-335.
摘要: 电解铝企业的净化风机功率较大,正常运行一般需要消耗较大的电能,依托挡板对风的数量与压力进行调节,极易浪费较大的资源,通过一系列的变频、调速的技术改造以后,取得了明显的节能效果,同时,为企业节约了生产成本。基于此,本文阐述了变频技术优化的重要作用,分析了净化风机变频调速的原理,探讨了相应的改造方案,提供了必要的参考。
关键词: 电解铝;净化风机;变频调速;节能改造;方案
【中图分类号】TQ533【文献标识码】A【文章编号】2236-1879(2018)07-0204-02
近年来,我国大力提倡“节能降耗”的企业发展战略,电解铝生产厂家是能源消耗的重要场所。其中,净化风机占用电厂的很大份额,是电解铝企业大功率的设备。每年需要消耗大量的电能,是企业节能减排计划的重要项目。因此,对净化风机进行变频技术的研究与改造显得非常重要。以下就相关问题展开详细论述。
一、变频技术优化的重要作用
第一,变频技术优化具有明显的节能性。改造以前,流量一般借助风阀进行调节,会让风机的大部分功率消耗在风阀的阻力方面。通过变频技术的改造,风阀完全打开,通过对电源频率的调节,确保风机输出的流量,可以有效地控制风机的功耗量,可以取得明显的节能效果。第二,变频技术经过优化以后,可以利用软启动功能。这样,使得开启电机的电流比额定电流小很多,不会对电网形成较大的冲击。同时,也降低了起动设备转矩给电机带来的损伤,有利于电机应用寿命的延长。第三,变频技术让系统运行更为稳定。通过变频设备可以对净化风机系统的压力情况进行实时了解,可以利用PID的调节性,确保系统的稳定性能。同时,变频器串联于电机与启动柜的一种电气设备,配备工频的旁路。如果变频器产生某种故障,可马上切换旁路的工频工作,确保电机有效应用。第四,变频技术提升了功率的因数。电压源式变频器的功率因数一般为0.96,通过变频技术改造后,不用无功补偿的设备,即可达到电网标准。既提升了厂变与有关电气设备的应用率,又降低了线路的能量消耗,为企业节约了运行成本。第五,应用变频技术,有效地提升了风机的应用寿命,使得系统的故障判断与维护功能进一步增强。由于变频器本身具有保护电机的功能,例如:过载、过热、过压、过流、接地等,以免设备在长期运行中器件发生坏损。同时,故障数据也能够清楚地指示故障点,变频器说明书里还配备了导致故障的原因及其解决方法,便于对设备的有效应用与维护。
二、净化风机变频调速的节能改造原理
应用以往的阀门、风门对风量、流量调节的时候,因为风门与阀门的节流问题,而容易造成大量的能量消耗。风机、管路通常皆带有相应的压力-流量的工作曲线。在应用风门,或者阀门对流量进行调节时,管路的压力-流量工作曲线会发生变化;而如果通过改变转动速度对流量进行调节时,风机的压力-流量工作曲线会发生变化。通过分析流体力学的相关定律与公式可以了解到:风机的流量和转动速度成正比,压力和转动速度的平方成正比,轴的功率和转动速度的立方成正比。如果外界的运行环境没有发生变化,则可以利用减缓电机的运行速度,其节电成效和转动速度的下降成立方的关系,取得较为明显的节电效果。
三、净化风机变频调速改造的实施方案
(一)某厂净化系统的现状。
某500kA电解铝的生产线,总共分为三个净化系统区间,各个区间配备了三台净化风机,主要应用挡板的调控模式,挡板的开度处于50%-55%之间。在原来的设计基础上,净化风机未配有调速的装置,具体运行也会保持一定的速度,母管的负压通常保持在-2.7kPa,依托挡板对流量进行调节,需要消耗较大的能量,且响应较慢、调节精度不够理想等。
通过观察上述信息可知:三个区间的净化风机皆处于正常运行的状态,总管的负压处于-2.5至-2.7kPa之间,达到生产标准。
(二)变频调整的技术改造分析。
通过实行高压变频调速的技术改造以后,应用一对一的驱动方式,各个设备皆配备一台高压的变频器以及旁路的切换柜。具体的动力系统构成图参见下图所示:
正常运行的时候,客户输入的真空开关处于闭合状态,即KA1、KA3闭合,KA2断开。电机主要依靠变频器的驱动力量运行。然而,如果变频器产生某种故障的时候,真空开关就会发生跳闸,这时,可以将KA1、KA3刀闸断开,将KA2刀闸开关闭合,当闭合真空开关时,电机主要依靠工頻的电源带动运行。KA1、 KA3刀闸与KA2刀闸不同一起闭合,具有机械连锁的功能。
(三)改造后的节能效益。
电解铝厂的净化风机在工频的时候,实际的功率消耗为P,而实际的平均电流值为105 A,功率因数为0.76。有P=1.732 *I*U*cosθ = 1.732 * 105* 6 * 0. 76 = 829kW。而且,净化风机在运行的时候,挡板的开度处于50%-55%之间,实际的流量大约是462333m3/h。
通过变频调整的改造以后,按照流体力学的基本定律可得:
全压 = 4200 *(462333/595000) 2 = 2536 kPa
可以确保母管的负压为-2500 kPa,净化风机的运行效率达到68.4%,变频
器的运行效率为97%,传动效率达到98%。每台的净化风机,其电机的功率为P',
则P’= (462333/3600) * 2536/68.4%/98%/97% = 501 kW
节电率 = (P-P')/P* 100% =(829-501)/829 *100%= 39.60%
每台的变频器,每年平均节约电能(年运行为8280小时):
(829-501)kW * 8280 h = 271.58 *104 kWh
所以,九台变频器每年共节约电能为:
9 *271.58 = 2444*104 kWh
依据近年来我国相关部分颂布的各种机组平均发电的煤耗量为326g/kWh进行计算,则每年可以节省标煤大约7967 tce,控制了20715t的C02排放量。如果电价按照0.5元/kWh计算,每年可以节约电费为:
2444*104 kWh *0.5元/kWh = 1222万元
四、结束语:
电解铝厂的净化风机通过一系列的变频调整改造以后,应用了一对一式的驱动方式,添加九台高压的变频设备,有效地控制了闭环的精确性。按照净化风机的母管负压与风量情况,应当合理地对电机的转动速度进行调节,从而实现经济运行的目标。每年大约可以节省1222万元的电费,节约7967tce的标煤,降低了CO2的排放量,极大地节约了电解铝厂的生产成本,提升了经济效率,从而促进企业取利健康、稳定地发展。
参考文献
[1]李杰,吕宇,曹征.新型空气净化新风机的设计研究[J].科技创新与应用,2015(31):69-70.
[2]王丽娟.电解铝净化风机变频调速节能改造[J].中国高新技术企业,2014(13):82-83.
[3]王云强,李华,陈志刚,费征.净化除尘风机的节能改造[J].中国新技术新产品,2013(21):110.
[4]平祝华.电解铝烟气净化系统高压排烟风机变频调速节能改造[J].轻金属,2011(S1):333-335.