论文部分内容阅读
【中图分类号】TD609 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2012)11-0307-01
1、包头东华热电有限公司简介
包头东华热电有限公司2×300Mw供热机组工程于2003年10月26日开工建设,2005年12月投产发电,是我国高寒地区首家使用湿法脱硫的电厂、内蒙古地区首家使用中水的电厂和首家单机容量300MW热电厂。
投产以来,我公司为了响应国家节能减排号召,提升企业核心竞争力,经过不断完善管理,经过几年的发展,我公司在指标精细化管理中,以指标优化促进企业效益提升,着力抓好运行降耗、管理降耗、科技降耗等工作,2011年我公司供电煤耗完成307.07g/kwh,在华电集团300MW供热机组中排第一名,其中综合厂用率完成8.72%,同比下降0.17个百分点,比2006年下降0.49个百分点,呈现不断下降趋势。今年以来我公司牢固树立“价值思维统领全局、管理创新促动提升、创先争优助推发展”的理念,继续深入开展节能降耗工作,下面就我厂采取的节电措施介绍如下。
2我厂采取的主要节电措施:
(1)大功率风机、泵变频改造:随着变频技术的日趋完善,变频节电效果明显,尤其在深度调峰负荷低谷时,节电效果更加明显,通过对锅炉4台一次风机、4台引风机,汽机的4台凝结水泵进行变频改造,改造以后在负荷低谷时厂用电率下降约1.5%。
(2)循环水泵高低速改造:由于我公司为供热机组,供热面积比较大,截止201 1年供热面积达到820万平米,所以进入冬季汽机凝汽器热负荷较小,导致循环水温度比较低,循环水塔结冰比较严重,为此我公司将2台循环水泵电机接线进行改造,改为双速电机,即供暖期采用低速426r/min,非供暧期采用高速496r/min。在供暧期采用低速循环水泵运行,同时采用两机一塔运行方式,这样一来,循环水塔结冰严重情况得到解决,在供热最低18万工况下可降低厂用电率0.4%左右,每年可节约厂用电量约300万KWH。
(3)开式循环水泵永磁调速改造:因我公司供暧期循环水温度较低,开式水用户用水量较少,调门节流严重,而开式循环水量无法调整,后对开式循环水泵进行改造,采用国内先进技术,改为永磁调速器进行转速调节。永磁调速器(Permanent Magnet Drive)简称PMD,基本原理为永磁耦和,电动机拖动永磁铁定速运行,铜极拖动水泵运行。靠改变永磁铁和感应铜极间隙改变力矩,进行转速调节。通过改造,该设备运行稳定,维护量小,节电效果明显,运行电流下降为原来的一半。经过3年的运行,发现开式循环水泵提升的压力较小,后经过技改,在开式循环水泵进、出口管路上增加旁路,在冬季供暖期间,干脆停运开式循环水泵运行,使用旁路运行,通过两次改造,开式循环水泵用电量大大降低。经过经济效益分析,按照开式泵每年停运5个月计算,将会节约电费约48万元,厂用电率也将明显下降。
(4)锅炉漏风治理:如果锅炉漏风率较大,不仅锅炉房环境卫生难以保持,而且锅炉引风机、送风机、一次风机耗电率都相应增加,进而影响厂用电率上升比较明显,其中影响锅炉漏风的主要设备为空气预热器,由于空气预热器原设计密封装置本身密封间隙大,且实际运行中故障率高,导致空气预热器漏风率在8~10%左右,后经过改造,将空气预热器密封装置改为柔性接触式密封,漏风率下降至5%左右,厂用电率下降约0.4%,而且空气预热器故障点减少,锅炉房环境卫生较好保持。
(5)提高员工节电意识:一股情况下,厂用电率每上升1%,将影响煤耗上升3.2g/kwh(查对标管理书),所以有效降低厂用电率将能有效的降低供电煤耗,更好的提升企业盈利能力。有了这个认识,在我厂设备一定的情况下,我们通过设置节电宣传屏,加强员工培训教育,评选节能减排先进个人,厂用电率指标目标管控、考核等等一系列措施,使员工的节电意识不断增强,运行操作不断完善,我厂厂用电率呈逐年下降趋势。
(6)创新小指标竞赛管理办法
实施指标天天赛:我公司两台机组投产以后,生产逐渐稳定,为了更好的控制各项生产指标,逐渐开展小指标竞赛活动,经过3年的摸索,到2009年已经形成具有东华热电特色的小指标管理办法,即指标天天赛,每日对各项重点指标经过加权得分,最后算出总分,根据总分排名实施奖励,其中发电量、厂用电率每10天进行一次评比奖励,最后全月再进行一次总评比奖励,所有结果都通过指标竞赛公告屏24小时不间断进行公示,各值根据昨日的竞赛结果,对当日生产指标进行调整,使得各项生产指标都能处于最优状态,这样充分调动了运行人员的积极性,最终实现各项生产指标“日保周、周保月、月保年”的目标。
(7)锅炉进行低氧燃烧:我公司锅炉燃烧煤种为神华烟煤,该烟煤热值高,煤质稳定,但易结焦。锅炉氧量设计值为4.2%,通过燃烧试验,氧量维持在3%3.5%比较经济,且结焦情况没有明显变化,但氧量再低结焦情况明显加重,所有通过低氧燃烧,一定程度上可以降低引、送风机耗电率,更能突显出引风机变频的节电效果。
(8)锅炉由定压运行改为滑压运行:我公司给水泵配置为3×50%电动给水泵,给水泵耗电率约3.5%左右,为了有效降低给水泵耗电率,我公司调整运行方式,主汽压力由原来的定压运行改为滑压运行,采取“定滑定”运行方式,即机组在90%以上额定负荷运行时采用定压运行,主汽压力为16.7MPa,机组在90%~50%之间运行,采用滑压运行,机组在60%以下额定负荷运行时,采用定压运行,主汽压力为11.2MPa,这样一来,给水泵耗电率大幅下降,2.8%左右,而且原来单台给水泵在定压状态下仅带180MW,而在滑压状态下,单台给水泵可以带220MW左右,大大提高设备的给水泵利用率。
(9)科学配煤:近年来,随着煤炭价格的不断上涨,电厂燃料成本剧增,我公司为了有效控制标煤单价,只能掺烧部分低热值劣质煤。经部门研究,制定了掺配掺烧方案,科学组织入炉煤,高热值煤与低热值煤实施分仓上煤,根据负荷需求调整制粉系统运行方式,控制各磨煤机出力在最佳工况,保证制粉电耗在正常范围。通过科学配煤,避免出现低负荷燃用好煤,高负荷带不起负荷,进而影响厂用电率大幅上升。
(10)加强运行管理,优化辅机设备运行方式:运行人员根据各辅机负荷及时启停各辅机设备,充分提高设备利用率,从而达到降低厂用电率的目的。
1)给水泵启停要求:锅炉按照滑压曲线运行,当给水量达到670T/H时,启动第二台给水泵运行,低于670T/H时,停运第二台给水泵。
2)凝结水泵启停要求:当凝结水量达450T/H,启动第二台凝结水泵运行。
3)制粉系统启停要求:每台磨基本处理为42T/H,正常行运行最少3台磨运行,当煤量达126T/H时,启动第4台磨煤机运行,当煤量达168T/H时,启动第5台磨煤机运行。
4)循环水泵启停要求:根据季节切换2台循环水泵高低速运行,即供暧期采用两台低速泵运行,综合考虑机组真空、端差、循环水温升等指标进行启停循环水泵。
5)单机运行期间,输煤系统采用三次上煤方式,减少输煤各段皮带的空转时间,有效降低输煤电耗。
3、结束语
经过7年的发展,我公司虽然在设备技改上、运行管理上不断创新改进,厂用电率也大幅下降,但同时我公司的供热面积在逐年增加,供热厂用电率不断上升,综合起来,我厂综合厂用电率还是程下降趋势,下一步,我公司将对供热循环水泵、热网疏水泵进行变频改造,加强运行管理,加强节能培训等措施来不断降低我厂厂用电率,为公司创造更多利润。
1、包头东华热电有限公司简介
包头东华热电有限公司2×300Mw供热机组工程于2003年10月26日开工建设,2005年12月投产发电,是我国高寒地区首家使用湿法脱硫的电厂、内蒙古地区首家使用中水的电厂和首家单机容量300MW热电厂。
投产以来,我公司为了响应国家节能减排号召,提升企业核心竞争力,经过不断完善管理,经过几年的发展,我公司在指标精细化管理中,以指标优化促进企业效益提升,着力抓好运行降耗、管理降耗、科技降耗等工作,2011年我公司供电煤耗完成307.07g/kwh,在华电集团300MW供热机组中排第一名,其中综合厂用率完成8.72%,同比下降0.17个百分点,比2006年下降0.49个百分点,呈现不断下降趋势。今年以来我公司牢固树立“价值思维统领全局、管理创新促动提升、创先争优助推发展”的理念,继续深入开展节能降耗工作,下面就我厂采取的节电措施介绍如下。
2我厂采取的主要节电措施:
(1)大功率风机、泵变频改造:随着变频技术的日趋完善,变频节电效果明显,尤其在深度调峰负荷低谷时,节电效果更加明显,通过对锅炉4台一次风机、4台引风机,汽机的4台凝结水泵进行变频改造,改造以后在负荷低谷时厂用电率下降约1.5%。
(2)循环水泵高低速改造:由于我公司为供热机组,供热面积比较大,截止201 1年供热面积达到820万平米,所以进入冬季汽机凝汽器热负荷较小,导致循环水温度比较低,循环水塔结冰比较严重,为此我公司将2台循环水泵电机接线进行改造,改为双速电机,即供暖期采用低速426r/min,非供暧期采用高速496r/min。在供暧期采用低速循环水泵运行,同时采用两机一塔运行方式,这样一来,循环水塔结冰严重情况得到解决,在供热最低18万工况下可降低厂用电率0.4%左右,每年可节约厂用电量约300万KWH。
(3)开式循环水泵永磁调速改造:因我公司供暧期循环水温度较低,开式水用户用水量较少,调门节流严重,而开式循环水量无法调整,后对开式循环水泵进行改造,采用国内先进技术,改为永磁调速器进行转速调节。永磁调速器(Permanent Magnet Drive)简称PMD,基本原理为永磁耦和,电动机拖动永磁铁定速运行,铜极拖动水泵运行。靠改变永磁铁和感应铜极间隙改变力矩,进行转速调节。通过改造,该设备运行稳定,维护量小,节电效果明显,运行电流下降为原来的一半。经过3年的运行,发现开式循环水泵提升的压力较小,后经过技改,在开式循环水泵进、出口管路上增加旁路,在冬季供暖期间,干脆停运开式循环水泵运行,使用旁路运行,通过两次改造,开式循环水泵用电量大大降低。经过经济效益分析,按照开式泵每年停运5个月计算,将会节约电费约48万元,厂用电率也将明显下降。
(4)锅炉漏风治理:如果锅炉漏风率较大,不仅锅炉房环境卫生难以保持,而且锅炉引风机、送风机、一次风机耗电率都相应增加,进而影响厂用电率上升比较明显,其中影响锅炉漏风的主要设备为空气预热器,由于空气预热器原设计密封装置本身密封间隙大,且实际运行中故障率高,导致空气预热器漏风率在8~10%左右,后经过改造,将空气预热器密封装置改为柔性接触式密封,漏风率下降至5%左右,厂用电率下降约0.4%,而且空气预热器故障点减少,锅炉房环境卫生较好保持。
(5)提高员工节电意识:一股情况下,厂用电率每上升1%,将影响煤耗上升3.2g/kwh(查对标管理书),所以有效降低厂用电率将能有效的降低供电煤耗,更好的提升企业盈利能力。有了这个认识,在我厂设备一定的情况下,我们通过设置节电宣传屏,加强员工培训教育,评选节能减排先进个人,厂用电率指标目标管控、考核等等一系列措施,使员工的节电意识不断增强,运行操作不断完善,我厂厂用电率呈逐年下降趋势。
(6)创新小指标竞赛管理办法
实施指标天天赛:我公司两台机组投产以后,生产逐渐稳定,为了更好的控制各项生产指标,逐渐开展小指标竞赛活动,经过3年的摸索,到2009年已经形成具有东华热电特色的小指标管理办法,即指标天天赛,每日对各项重点指标经过加权得分,最后算出总分,根据总分排名实施奖励,其中发电量、厂用电率每10天进行一次评比奖励,最后全月再进行一次总评比奖励,所有结果都通过指标竞赛公告屏24小时不间断进行公示,各值根据昨日的竞赛结果,对当日生产指标进行调整,使得各项生产指标都能处于最优状态,这样充分调动了运行人员的积极性,最终实现各项生产指标“日保周、周保月、月保年”的目标。
(7)锅炉进行低氧燃烧:我公司锅炉燃烧煤种为神华烟煤,该烟煤热值高,煤质稳定,但易结焦。锅炉氧量设计值为4.2%,通过燃烧试验,氧量维持在3%3.5%比较经济,且结焦情况没有明显变化,但氧量再低结焦情况明显加重,所有通过低氧燃烧,一定程度上可以降低引、送风机耗电率,更能突显出引风机变频的节电效果。
(8)锅炉由定压运行改为滑压运行:我公司给水泵配置为3×50%电动给水泵,给水泵耗电率约3.5%左右,为了有效降低给水泵耗电率,我公司调整运行方式,主汽压力由原来的定压运行改为滑压运行,采取“定滑定”运行方式,即机组在90%以上额定负荷运行时采用定压运行,主汽压力为16.7MPa,机组在90%~50%之间运行,采用滑压运行,机组在60%以下额定负荷运行时,采用定压运行,主汽压力为11.2MPa,这样一来,给水泵耗电率大幅下降,2.8%左右,而且原来单台给水泵在定压状态下仅带180MW,而在滑压状态下,单台给水泵可以带220MW左右,大大提高设备的给水泵利用率。
(9)科学配煤:近年来,随着煤炭价格的不断上涨,电厂燃料成本剧增,我公司为了有效控制标煤单价,只能掺烧部分低热值劣质煤。经部门研究,制定了掺配掺烧方案,科学组织入炉煤,高热值煤与低热值煤实施分仓上煤,根据负荷需求调整制粉系统运行方式,控制各磨煤机出力在最佳工况,保证制粉电耗在正常范围。通过科学配煤,避免出现低负荷燃用好煤,高负荷带不起负荷,进而影响厂用电率大幅上升。
(10)加强运行管理,优化辅机设备运行方式:运行人员根据各辅机负荷及时启停各辅机设备,充分提高设备利用率,从而达到降低厂用电率的目的。
1)给水泵启停要求:锅炉按照滑压曲线运行,当给水量达到670T/H时,启动第二台给水泵运行,低于670T/H时,停运第二台给水泵。
2)凝结水泵启停要求:当凝结水量达450T/H,启动第二台凝结水泵运行。
3)制粉系统启停要求:每台磨基本处理为42T/H,正常行运行最少3台磨运行,当煤量达126T/H时,启动第4台磨煤机运行,当煤量达168T/H时,启动第5台磨煤机运行。
4)循环水泵启停要求:根据季节切换2台循环水泵高低速运行,即供暧期采用两台低速泵运行,综合考虑机组真空、端差、循环水温升等指标进行启停循环水泵。
5)单机运行期间,输煤系统采用三次上煤方式,减少输煤各段皮带的空转时间,有效降低输煤电耗。
3、结束语
经过7年的发展,我公司虽然在设备技改上、运行管理上不断创新改进,厂用电率也大幅下降,但同时我公司的供热面积在逐年增加,供热厂用电率不断上升,综合起来,我厂综合厂用电率还是程下降趋势,下一步,我公司将对供热循环水泵、热网疏水泵进行变频改造,加强运行管理,加强节能培训等措施来不断降低我厂厂用电率,为公司创造更多利润。