论文部分内容阅读
摘要:基于当前社会飞速发展下,核电厂自动化程度明显提高,而DCS的应用也愈发广泛,但在实际应用中,DCS的电路板非常容易损坏,对此,本文以某电厂为例,侧重分析了引起DCS机笼模件烧毁的原因,并提出了解决对策。希望此次分析可以帮助解决DCS受干扰问题,促使DCS系统安全运行,更好的发挥作用。
关键词:核电厂;DCS系统;IO模件;感应电;原因;对策
引言:我国通过不断改进,自主设计建造的某百万千瓦级压水堆核电厂,其中选用德国西门子公司的Teleperm-XP和Teleperm-XS全数字化DCS仪控系统,非安全级与安全级都涵盖在内。但是在实际调试过程中,出现DCS控制柜机笼模件被烧毁的情况。通过研究、分析,发现电气配电盘产生感应电会对DCS机笼模件产生严重影响,从而导致其烧毁。本文围绕此展开分析,最后经过设备厂商的改造,解决了该安全隐患。
一、DCS机笼模件烧毁事件
根据某核电厂监视画面显示,当天监控画面突然模糊,烟雾探测发出警报。而现场工作人员也及时拨出了报警电话,操纵人员接到报告,在某厂房房间4KCP561AR控制柜突然出现大量的烟雾,同时,还带有火花,事发突然。等烟雾散去后,技术人员勘察现场,经过检查4KCP561AR机柜,发现该型号控制柜的6个机笼电源分配保险出现了熔断,而CA层IO模件工作指示灯也都出现报警状态[1],其中CA层机笼模件有非常明显的烧焦迹象,该柜内的电路板焊锡已经融化。而后,该核电厂成立了研究小组,并让电气与工艺系统专业人员配合调查此事故发生的原因 。
二、查找烧毁原因
根据该核电厂使用的DCS系统组成构件看,主要包含了控制柜、电源柜、端子柜等,而各个控制柜主要的部件有IO模件、CPU,还有一些附属元件。其中CPU与IO模件之间的通讯,主要通过机笼背板实现,同时,该背板作为机柜总线一部分线也会向IO模件输送工作电源。
(一)分析该厂DCS报警信息
根据该核电厂DCS事故发生的整个过程看,在烧毁事故发生前,CA层机笼012槽位的FUM210模件出现过多次故障报警信息。该槽位配置的FUM210開关量输出模件,主要控制4GSS201VV、4GSS251VV、4GSS252VV、4GSS290P0这四台设备。通过查看当时的记录,发现,这四台设备中,只有4GSS290P0在事故发生附近出现了状态变化以及异常报警信息。在Teleperm-XPDCS系统中,最为常见的IO模件就有FUM210模件,该模件主要应用于现场开关量设备的输入输出,使用数量相比于其他部件级DCS设备要明显多。FUM210模件模件融合了DCM ( Drive Control Module驱动控制模块)模块[2],主要负责控制驱动、状态采集,但都是针对现场两位式控制设备而言。此种集成方式,突显出了其自身优势,对DCS软硬件的便捷组态以及系统标准化设计起到重要帮助,整体性能较为突出。但从该核电厂设计情况看,没有利用DCM的所有性能,,DI点没有与DCS连接,如试验位置、低电压、控制回路故障等。如图1所示,为FUM210与电气配电设备连接图。
借助通道获取到的电压值,而后IO模件便可以判断出开关量输入触点逻辑0/1情况。如果超出了相应的阈值,则判断为高电平,也就是逻辑量“1”,相反,如果低于一定阈值,则判断为低电平,即“0”,但是由于4GSS290P0并没有与DCS的DI点发出报警信息相互连接,所以,证明了这些通道端口的电压被抬高,高出该系统的高电平1的判断阈值,而当技术人员使用万用表,对该机柜全部外部的电缆进行测量时,却没有检测到超出24V的电压,这其中包含了交流、直流电压。
(二)检查测试电气配电盘
4GSS290P0与DCS的控制连接如图1所示,其本身是380V交流电机泵。在事故后续调查过程中,技术人员对配电盘进行了检查测试,主要使用的测量工具是,数字万用表FLUKE287,测试所记录的数据显示如表1所示。
从表1试验情况看,电气配电盘的电机反馈端子感应电压较大,其中,电机加热器的投切过程出现了感应电较大,比如,处于隔离位置时,31VAC-10VAC=21VAC,也就是投入电加热器增大了21VAC;而处于工作状态时,41VAC-11VAC=30VAC ,此时投入电加热器增大了30VAC。当电机处于停止位置时,此时电气配电盘或转变为工作状态,此过程感应电压变化只增加了1VAC,这说明了电机是否运行,并不会对感应电压变化产生较大影响。通过查看DCS系统说明书,可知,峰值电压与稳态电压值变化,均可直接影响到DCS内部精密电子元件,进而出现损坏的情况[3]。
在此基础上,检查电气配电盘内部电缆布置情况,进一步分析电气配电盘产生感应电的原因,不难发现,主要是由盘内对电缆进行控制,而动力电缆走线布置并不科学。由于电加热器启停设计方案设计不够合理,再加上配电盘元器件布局不科学,导致强弱电缆交替,相互影响,从而致使弱电信号被强电电磁场干扰。在进入配电盘前,DCS系统控制电缆屏蔽层都会做接地处理,进而使得配电盘内部控制电缆线芯但是不包括屏蔽层,而由于线芯会产生相应的感应电,进而发出干扰,但屏蔽层无法进行有效屏蔽,也正是这一原因, 所以,造成感应电通过线芯,并受到干扰后直接作用于DCS系统IO模件的输入通道中。
(三)此次机笼烧毁机理
1、感应电电压高但电量小
根据上文试验数据显示,当感应电电压达到峰值(92VAC)时 ,有可能实际情况中的更高,但是,对应的电量却非常小。直流电流,在微小的电量作用下并不会烧毁机笼、融化焊锡。但此种电压的尖峰,却能够击穿高密度集成电路中的电子元器件,但此种破坏并不会显露在电路板外表,所以不容易被人发现。
2、击穿模件“安全屏障”
分析DCS系统IO模件可知,其中涵盖了较多数量的一极管、三极管、电阻、电容,属于规模较大的集成电路板,因此,无论是静电,还是感应电尖峰,都非常容易击穿电路、微小电子元器件,造成电路板线路无法正常工作,直接对整个系统功能造成影响。如果出现“短路”,会使得模件供电电源接地,进而出现较大电流,致使电路板局部发热烧毁;若是“断路”,一般情况下,会出现工作异常
3、感应电干扰流程图
通过上述原因的查找过程,总结并绘制出了控制柜机笼模件受感应电干扰烧毁流程图,如图2所示。
三、根本原因总结及解决措施
通过上文事故原因查找,不难得出,导致DCS系统模件烧毁的直接原因是,由于电气配电盘的感应电影响,导致DCS机笼模件的精密电子元器件被击破,同时,也破坏了模件的“安全屏障”,最终导致电路板局部被烧毁。而根本原因,则是因为电气配电盘内部强弱电在布置走线时,不够科学合理,进而引发弱电信号线缆受强电磁干扰,导致线芯产生较强的感应电。根据分析结果,核电厂应当制定出相应的解决措施,要求设备厂商,在保证电气配电盘图纸设计不发生改变的前提下,调整电气配电盘布局,根据布线标准,重新规划走线布置。
结束语:
总之,通过分析该核电厂DCS机笼模件烧毁根本原因,不难发现,导致事故的根本原因相对要隐蔽,不容易被发现,对此,核电厂应当积极与设备厂商沟通,针对问题进行改造,解决电气配电盘感应电问题,同时,也要积极推广到已经投入使用的机组中。本文的整体分析思路以及方法,希望可以更好的解决此类感应电干扰问题。此外,核电厂也应当积极做好DCS设备防静电、防电磁干扰措施,促使核电厂进一步完善数字化仪控系统。
参考文献
[1] 牛茂龙, 张国军, 郑军伟. 某核电厂DCS机笼模件烧毁根本原因分析[J]. 科技视界, 2018, 000(004):129-130,121.
[2] 雷焕宇, 余冠华. 核电厂工艺模型在DCS工程样机条件下实现冷端温度补偿方法浅析[J]. 科学与信息化, 2019, 000(014):108-110.
[3] 李飞, 侯雪燕, 张侃,等. CP1000核电厂全范模拟机中DCSFSS接口软件的设计与实现[J]. 核科学与技术, 2019, 007(003):P.78-82.
西门子电站自动化有限公司 210000
关键词:核电厂;DCS系统;IO模件;感应电;原因;对策
引言:我国通过不断改进,自主设计建造的某百万千瓦级压水堆核电厂,其中选用德国西门子公司的Teleperm-XP和Teleperm-XS全数字化DCS仪控系统,非安全级与安全级都涵盖在内。但是在实际调试过程中,出现DCS控制柜机笼模件被烧毁的情况。通过研究、分析,发现电气配电盘产生感应电会对DCS机笼模件产生严重影响,从而导致其烧毁。本文围绕此展开分析,最后经过设备厂商的改造,解决了该安全隐患。
一、DCS机笼模件烧毁事件
根据某核电厂监视画面显示,当天监控画面突然模糊,烟雾探测发出警报。而现场工作人员也及时拨出了报警电话,操纵人员接到报告,在某厂房房间4KCP561AR控制柜突然出现大量的烟雾,同时,还带有火花,事发突然。等烟雾散去后,技术人员勘察现场,经过检查4KCP561AR机柜,发现该型号控制柜的6个机笼电源分配保险出现了熔断,而CA层IO模件工作指示灯也都出现报警状态[1],其中CA层机笼模件有非常明显的烧焦迹象,该柜内的电路板焊锡已经融化。而后,该核电厂成立了研究小组,并让电气与工艺系统专业人员配合调查此事故发生的原因 。
二、查找烧毁原因
根据该核电厂使用的DCS系统组成构件看,主要包含了控制柜、电源柜、端子柜等,而各个控制柜主要的部件有IO模件、CPU,还有一些附属元件。其中CPU与IO模件之间的通讯,主要通过机笼背板实现,同时,该背板作为机柜总线一部分线也会向IO模件输送工作电源。
(一)分析该厂DCS报警信息
根据该核电厂DCS事故发生的整个过程看,在烧毁事故发生前,CA层机笼012槽位的FUM210模件出现过多次故障报警信息。该槽位配置的FUM210開关量输出模件,主要控制4GSS201VV、4GSS251VV、4GSS252VV、4GSS290P0这四台设备。通过查看当时的记录,发现,这四台设备中,只有4GSS290P0在事故发生附近出现了状态变化以及异常报警信息。在Teleperm-XPDCS系统中,最为常见的IO模件就有FUM210模件,该模件主要应用于现场开关量设备的输入输出,使用数量相比于其他部件级DCS设备要明显多。FUM210模件模件融合了DCM ( Drive Control Module驱动控制模块)模块[2],主要负责控制驱动、状态采集,但都是针对现场两位式控制设备而言。此种集成方式,突显出了其自身优势,对DCS软硬件的便捷组态以及系统标准化设计起到重要帮助,整体性能较为突出。但从该核电厂设计情况看,没有利用DCM的所有性能,,DI点没有与DCS连接,如试验位置、低电压、控制回路故障等。如图1所示,为FUM210与电气配电设备连接图。
借助通道获取到的电压值,而后IO模件便可以判断出开关量输入触点逻辑0/1情况。如果超出了相应的阈值,则判断为高电平,也就是逻辑量“1”,相反,如果低于一定阈值,则判断为低电平,即“0”,但是由于4GSS290P0并没有与DCS的DI点发出报警信息相互连接,所以,证明了这些通道端口的电压被抬高,高出该系统的高电平1的判断阈值,而当技术人员使用万用表,对该机柜全部外部的电缆进行测量时,却没有检测到超出24V的电压,这其中包含了交流、直流电压。
(二)检查测试电气配电盘
4GSS290P0与DCS的控制连接如图1所示,其本身是380V交流电机泵。在事故后续调查过程中,技术人员对配电盘进行了检查测试,主要使用的测量工具是,数字万用表FLUKE287,测试所记录的数据显示如表1所示。
从表1试验情况看,电气配电盘的电机反馈端子感应电压较大,其中,电机加热器的投切过程出现了感应电较大,比如,处于隔离位置时,31VAC-10VAC=21VAC,也就是投入电加热器增大了21VAC;而处于工作状态时,41VAC-11VAC=30VAC ,此时投入电加热器增大了30VAC。当电机处于停止位置时,此时电气配电盘或转变为工作状态,此过程感应电压变化只增加了1VAC,这说明了电机是否运行,并不会对感应电压变化产生较大影响。通过查看DCS系统说明书,可知,峰值电压与稳态电压值变化,均可直接影响到DCS内部精密电子元件,进而出现损坏的情况[3]。
在此基础上,检查电气配电盘内部电缆布置情况,进一步分析电气配电盘产生感应电的原因,不难发现,主要是由盘内对电缆进行控制,而动力电缆走线布置并不科学。由于电加热器启停设计方案设计不够合理,再加上配电盘元器件布局不科学,导致强弱电缆交替,相互影响,从而致使弱电信号被强电电磁场干扰。在进入配电盘前,DCS系统控制电缆屏蔽层都会做接地处理,进而使得配电盘内部控制电缆线芯但是不包括屏蔽层,而由于线芯会产生相应的感应电,进而发出干扰,但屏蔽层无法进行有效屏蔽,也正是这一原因, 所以,造成感应电通过线芯,并受到干扰后直接作用于DCS系统IO模件的输入通道中。
(三)此次机笼烧毁机理
1、感应电电压高但电量小
根据上文试验数据显示,当感应电电压达到峰值(92VAC)时 ,有可能实际情况中的更高,但是,对应的电量却非常小。直流电流,在微小的电量作用下并不会烧毁机笼、融化焊锡。但此种电压的尖峰,却能够击穿高密度集成电路中的电子元器件,但此种破坏并不会显露在电路板外表,所以不容易被人发现。
2、击穿模件“安全屏障”
分析DCS系统IO模件可知,其中涵盖了较多数量的一极管、三极管、电阻、电容,属于规模较大的集成电路板,因此,无论是静电,还是感应电尖峰,都非常容易击穿电路、微小电子元器件,造成电路板线路无法正常工作,直接对整个系统功能造成影响。如果出现“短路”,会使得模件供电电源接地,进而出现较大电流,致使电路板局部发热烧毁;若是“断路”,一般情况下,会出现工作异常
3、感应电干扰流程图
通过上述原因的查找过程,总结并绘制出了控制柜机笼模件受感应电干扰烧毁流程图,如图2所示。
三、根本原因总结及解决措施
通过上文事故原因查找,不难得出,导致DCS系统模件烧毁的直接原因是,由于电气配电盘的感应电影响,导致DCS机笼模件的精密电子元器件被击破,同时,也破坏了模件的“安全屏障”,最终导致电路板局部被烧毁。而根本原因,则是因为电气配电盘内部强弱电在布置走线时,不够科学合理,进而引发弱电信号线缆受强电磁干扰,导致线芯产生较强的感应电。根据分析结果,核电厂应当制定出相应的解决措施,要求设备厂商,在保证电气配电盘图纸设计不发生改变的前提下,调整电气配电盘布局,根据布线标准,重新规划走线布置。
结束语:
总之,通过分析该核电厂DCS机笼模件烧毁根本原因,不难发现,导致事故的根本原因相对要隐蔽,不容易被发现,对此,核电厂应当积极与设备厂商沟通,针对问题进行改造,解决电气配电盘感应电问题,同时,也要积极推广到已经投入使用的机组中。本文的整体分析思路以及方法,希望可以更好的解决此类感应电干扰问题。此外,核电厂也应当积极做好DCS设备防静电、防电磁干扰措施,促使核电厂进一步完善数字化仪控系统。
参考文献
[1] 牛茂龙, 张国军, 郑军伟. 某核电厂DCS机笼模件烧毁根本原因分析[J]. 科技视界, 2018, 000(004):129-130,121.
[2] 雷焕宇, 余冠华. 核电厂工艺模型在DCS工程样机条件下实现冷端温度补偿方法浅析[J]. 科学与信息化, 2019, 000(014):108-110.
[3] 李飞, 侯雪燕, 张侃,等. CP1000核电厂全范模拟机中DCSFSS接口软件的设计与实现[J]. 核科学与技术, 2019, 007(003):P.78-82.
西门子电站自动化有限公司 210000