【摘 要】
:
N气田储层发育层多而薄,横向连续性差,加之断层发育,气藏规模较小、储量丰度低,且位于松花江流域,地面条件复杂,属于难采储量.根据N气田的复杂特点,通过研究水平井、斜井等开发的可行性,同时利用数值模拟方法,合理选择气田直井、斜井与水平井的开发方式,最终达到井网与储层利用最优化,为合理、科学、高效地开发N气田提供依据.
【机 构】
:
中石油大庆油田有限责任公司第十采油厂,黑龙江大庆166405
论文部分内容阅读
N气田储层发育层多而薄,横向连续性差,加之断层发育,气藏规模较小、储量丰度低,且位于松花江流域,地面条件复杂,属于难采储量.根据N气田的复杂特点,通过研究水平井、斜井等开发的可行性,同时利用数值模拟方法,合理选择气田直井、斜井与水平井的开发方式,最终达到井网与储层利用最优化,为合理、科学、高效地开发N气田提供依据.
其他文献
针对华北油田JX井二开?215.9mm井眼钻井轨迹控制难度大、摩阻扭矩大、井眼清洁困难、地层岩性变化大、易垮塌、漏失等难题,在使用Landmark软件计算井下岩屑床分布、不同钻具组合形式下钻头侧向力的基础上,通过开展水力振荡器、井眼清洁工具应用,进行钻头优选,优化钻具组合、钻井参数,以及聚合物钻井液配合新型防塌、防漏、润滑剂等技术,实现一趟钻钻进馆陶组、东营组、沙河街组地层,进尺1883m,机械钻速达20.25m/h,事故复杂率为零,多项技术指标明显优于区块同类型井.JX井二开“一趟钻”钻井技术的成功实施
格构式锚杆挡墙是一种将格构梁与锚杆相结合形成的抗滑支挡结构,利用格构梁连接各个锚杆,使点连成面,既能保证深层加固又可兼顾浅层护坡,是治理边坡的一种有效措施,通过以某公园护坡为实例,阐述格构式锚杆挡墙技术在边坡治理中的应用.
以近年来所属公司施工钻孔灌注桩出现的一些质量事故为案例,深刻总结失败教训,吸取质量控制做的好的经验,提炼出钻孔灌注桩施工质量控制的关键要点,以便于今后在施工中发展和推广,以期达到提高钻孔灌注桩施工质量的目的.
BZ区块巨厚砾石层空气钻井提速提效试验成效显著,为了确保空气钻井成功实施,需要对钻井方案进行优化设计;从影响空气钻井成败的两大客观因素出发,通过井区邻井资料分析,对BZ区块巨厚砾石层进行空气钻井可行性进行了分析,在BZ701井优选了压实程度较好的3000~5000m砾石层准成岩段与成岩段进行空气钻井;针对沉砂难以清理问题,设计采用了连续循环钻井工艺技术,通过合理调参数,沉砂控制在20m以内,保障了空气钻井安全钻进;同时针对井斜控制问题,设计了11寸非标钻具组合,增强了钻具组合的刚性、增大了钟摆力,达到了稳
针对目前川庆钻井公司在其塔里木地区所用钻井液中添加润滑剂之后,钻井液出现严重起泡的问题,对川庆钻井公司在塔里木地区常用的三种钻井液润滑剂在高温下引发钻井液起泡的性能进行了评价,对润滑剂引发钻井液起泡的影响因素和原因进行了研究.研究结果表明,在140℃、pH值为10时,加有润滑剂YDL-1的钻井液起泡性最强;当pH值>10时,加有润滑剂RH-220的钻井液起泡性最强.钻井液的起泡性与润滑剂中所含酯类物质的水解皂化密切相关.增加钻井液pH值,会加剧酯类物质水解皂化,从而产生更多表面活性物质,增强钻井液的起泡性
油田开发后期一般经历二次采油到三次采油几个开发变化过程,其中后期聚合物驱提高油藏采收率的的主要机理为通过增加注入水的粘度,改善油水流度比扩大注入水在油层中的波及体积从而提高原油采收率.聚驱后油藏继续恢复到聚合物注入前的生产状况,但仍有大量聚合物滞留在地下.所以聚驱后储层的物性参数发生了相应的变化,而储层物性资料对整个油藏的开发过程起着主要的控制作用.通过对污水聚驱后储层参数变化规律特征的分析,为聚合物驱后续的水驱或其他提高采收率措施提供研究的依据.
为了深化油田开发规律认识,预测油田开发指标变化趋势,指导油田更加合理的开发,针对海上某注水开发油田,论述了油田开发历程及开发现状,根据行业开发效果评价标准,结合油田实际开发特征及开发矛盾,优选了注采对应率、水驱储量控制程度、水驱储量动用程度等九个指标对油田开发效果进行了综合评价,从而为油田后期开发规划及调整挖潜提供科学依据.结果表明,优选评价指标实用性强,目前油田整体开发效果处于一类水平,注水效果及预测采收率较高.
鲁迈拉油田由于缺少钻井取芯、室内岩石力学分析等数据,钻头优选方面没有科学依靠数据,主要依靠施工和设计人员的经验.因此,通过上返岩屑分形理论与修正钻速方程预测石膏夹层岩石可钻性,其结果相似度极高,相关系数高达96%以上,说明预测结果符合实际,均可以用于该区域可钻性预测.根据岩石可钻性预测,在9口井中优选KM533X复合钻头,平均机械钻速为6.67m/h比单只PDC钻头机械钻速提高29.90%,比3A钻头机械钻速提高31.92%.
合川001区块钻井漏失情况高发,漏失量及漏速大小不一,堵漏消耗了大量钻井时间和成本,处理不当还会发生漏溢转换等更为复杂的工程事故.总结分析已钻井井漏的原因、特点和防漏及堵漏工艺,为该区块施工积累了宝贵经验.
大庆油田老区调整井经过多年的注水开发和井网加密,地下压力层系复杂,钻井施工风险加剧.为了进一步在调整井区块挖潜增效,从地层压力分析、井身结构优化、钻井施工优化、钻井液体系优化和固井工艺优化等方面采取措施,形成了大庆油田调整井提质增效技术,保证了钻井质量及产能建设任务的顺利实施.