特高压组合电器运行状况和典型故障分析

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针对国家电网公司特高压组合电器运行故障情况,统计了组合电器故障率、故障部位及故障原因等情况;分析了绝缘子放电故障典型案例,认为绝缘子表面异物、内部缺陷等是引发放电故障的主要原因,并从加强质量管控和提升运维水平方面,提出了针对性地开展特高压组合电器质量提升工作、运维单位加强对断路器气室等故障多发部位的巡检等治理措施.
其他文献
针对某变电站高压并联电抗器C2H2体积分数突升故障,采用油色谱跟踪,高频、超高频、超声波局放检测及红外线成像检测等方法,最终确定故障范围,并判断故障可能原因为:X柱上部夹件或与其相连部件发生触碰、松动引起悬浮放电;地屏铜带发生局部断裂或褶皱产生悬浮、绝缘类放电.提出要密切跟踪气体体积分数,局放信号的放电幅值、频次等变化趋势,建议关注并分析各测点间的放电量,充分重视夹件或连接部件、地屏铜带的纵向放电现象.
风电场通过含有串补及直流输电系统外送时存在次同步谐振风险,不利于电网及风电场的安全稳定运行.在已知参数和边界条件下对锡林郭勒地区蓝旗风电汇集站的次同步谐振风险进行分析计算,利用阻抗频率扫描以及风电场接入点短路比计算,初步筛查可能存在次同步谐振风险的系统运行方式,利用PSCAD软件对可能存在的次同步谐振风险方式进行了电磁暂态仿真.结果表明风电场在多个运行工况下均存在次同步谐振的风险,谐振频率分布在5~22 Hz.最后对特高压风电场次同步谐振的两种抑制措施进行了可行性和有效性分析,并提出在实际应用中多措并举的
蒙西地区某配电网10 kV架空线路绝缘导线频繁发生断裂,通过宏观形貌检查、断口SEM分析、显微组织分析、力学性能测试及X射线数字成像(DR)透视分析等试验对绝缘导线断裂原因进行分析.结果表明,线路运行中绝缘导线产生微风振动,使得导线在电杆金具夹持部位发生微动疲劳,造成芯部导体的部分铝单丝疲劳断裂,导体剩余铝单丝无法承受导线的张力而引发导线的整体断裂.绝缘导线的抗拉强度及拉断力不足,一定程度上加速了导线的疲劳断裂进程.
针对伊克昭特高压直流换流站调试过程中断路器选相合闸装置出现个别未动作的现象,通过监测数据分析,认为参考电压过零点扰动是引起选相合闸装置拒动的主要原因.根据换流站内实际电压质量情况,将选相合闸装置的工作模式由安全(S)模式调整为快速(R)模式,调整后选相合闸装置将不再进行参考电压质量的判断,直接发出合闸命令.经试验验证,该方法可有效解决断路器选相合闸装置的拒合问题.
开关设备配套电缆在试验时,部分进出线位置和开关断口同时承受了多种类型联合电压的作用,试验工况较为复杂,而GB/T 3906—2020《3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》仅给出了电缆试验的一般要求,并未给出具体的试验电压和试验方式.基于此,本文分析了开关设备配套电缆的修复性维护试验、预防性试验、交接验收试验、安装后电气试验工况,对不同工况的额定电缆试验电压值进行了分析,给出了10 kV开关设备电缆试验的参数,并对电缆的不同试验方法(直流耐压法、交流耐压法、超低频和振荡脉冲电压法)进
±800 kV换流站使用的三角形接法换流变压器在现场局放试验双端加压时,流过换流变压器阀侧两端补偿电抗器的补偿电流和阀侧两端绕组的电压值不同,同时在变频电源与两台励磁变压器组成的低压侧回路中存在小的环流,针对此问题,对双端加压电路进行等效分析.原因为阀侧两端入口电容不同,发生了欠补偿和过补偿,进而产生了串联谐振和分压现象,提出采用试验时调节换流变压器阀侧两端补偿电抗器电感值、调节励磁变压器变比、利用双变频电源供电的解决方法,建立了与现场试验设备等参数的仿真模型,证明了调节补偿电抗器电感值及励磁变压器变比的
针对传统的主变压器保护跳闸矩阵测量方法存在漏测、错测和耗时长的问题,研制了以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的主变压器保护跳闸矩阵测量仪,进行主变压器保护定检试验时,相应保护动作后,可一次性测量出所有跳闸出口动作情况及动作时间,并将测量结果直观地显示在屏幕上.通过对220 kV和110 kV变电站的主变压器保护跳闸矩阵实际测量,与传统测量方法相比较,测量时间分别缩短了60.42%和54.81%.该测量仪可用于任何电压等级主变压器保护跳闸矩阵测量.
某特高压站换流变压器发生了乙炔产气故障,通过排查换流变压器历史试验数据,跟踪分析阀侧、网侧升高座油色谱特征气体的变化趋势,确认故障发生在阀侧出线位置,并经现场内检确定故障原因为阀侧引线固定螺栓偏长,导致螺栓未压紧引线、套管金具与引线连接松动,产生过热的同时伴随裸金属放电,导致换流变压器油中产生乙炔.经现场处理排除了故障,并对换流变压器阀侧引线的装配及运维工作提出了建议.
以伊克昭—沂南±800 kV直流输电工程为研究对象,通过RTDS仿真系统模拟受端沂南站换相失败故障.分析认为:当发生换相失败时,逆变侧触发角增大,无功需求增大,交流电压降低;逆变侧换相失败的时间、长度、次数不同,对送端伊克昭站交流系统的影响程度也不一样;在直流系统大功率运行时,逆变侧换相失败对整流侧交流系统影响较大,小功率运行时对整流侧交流系统影响较小.建议换相失败时及时关注站内设备运行状态,检查阀外冷主泵、阀外冷风机、换流变冷却器、站用电系统运行工况.
针对特高压直流输电线路有可能发生的雷电故障,以扎鲁特—青州±800 kV特高压直流工程为研究对象,通过雷击故障仿真进行相应的特征分析,建立计算模型获取电气故障数据,结合电气特征量和非电气特征量,采用BP神经网络方法对雷击故障原因进行辨识,将辨识结果与所设置故障作比较,以此来确定该方法的准确性.经检验,该方法能够准确辨识特高压直流输电线路的雷击故障.