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摘 要:本文简要阐述了捅圈机的结构及工作原理,分析了捅圈机存在的主要问题,对捅圈机几个方面的改进作了详细的描述。捅圈机是我厂的关键设备,通过这篇文章,使我们对捅圈机有了一个详细的认识。
关键词:工作原理;捅杆 ;驱动装置 ;起升装置
1.前言
使用捅圈机借助外力来将窑圈破除掉,若这时捅圈机也不能破除窑圈,就只有被迫停窑了,待窑内冷却至60℃左右,由工人进入窑内手工清除,这种清除方法既严重影响生产,又带来人身安全的隐患,因此,保证捅圈机的正常使用和提高捅圈机的性能,是摆在我们面前的重大课题。
2.捅圈机的结构及工作原理
2.1捅圈机的结构
捅圈机由四大部分组成,一是电气控制部分。二是捅杆部分。三是驱动部分,它由带刹车装置的电动机、三合一减速机和行走轮组成。
2.2捅圈机的工作原理
驱动部分的电动机通电后,电机上的刹车片通电松开,这时捅圈机的车轮可以前后移动,以达到捅杆部分的刀刃撞击窑圈的目的,在撞击窑圈的同时,操作工可以通过遥控器,不断的调整捅杆的高度和左右移动,已达到最佳的位置,撞击窑圈。
3.捅圈机存在问题分析
捅圈机采用机械化操作,具有自动行走,快速移动,自动退出的功能。但存在刀片更
换频繁、不锈钢棒和捅杆弯曲变形、升降装置发卡等等问题,具体表现为:
(1)我厂捅圈机捅圈主要是液压推动,加上窑内温度高,捅圈时间长,?76mm的不锈钢棒容易弯曲,捅杆经常变形。
(2)在使用捅圈机捅圈时,发现撞击力不够,行走部分减速器经常损坏,有时发生窑圈无法捅穿,引起停窑,给公司造成了极大损失。
(3)由于捅圈时,一般操作工要将捅杆向下压,增加刀片与窑圈摩擦力,防止打滑,这就造成升降装置容易发生故障,捅圈机无法正常升降。
4.捅圈机的改进
4.1捅杆部分的改进
以前捅杆部分的刀刃是安装在一根?76mm的不锈钢棒上,要捅圈时是靠液压推动?76mm的不锈钢棒来回伸缩,以达到捅圈的目的,实际操作中,钢棒在1500℃的高温下,极易发生弯曲,一旦弯曲后,钢棒就不能自由的伸缩,而且力量也小,根本就捅不动窑圈,捅杆的故障也多,针对这种情况,我们取消液压装置,直接靠捅圈机的行走来撞击窑圈,并将捅杆的直径由?133×8增至?159×8并取消原有的刀刃,设为20厘米后的不锈钢板,刀刃经改进后,增大了原有的锋利度,并可以切割成各种形状的刀刃,以利于破除窑圈。
4.2驱动部分的改进
捅圈机的撞击力来源于驱动部分。这种受力就好比手拿重锤敲击石头,手上使的劲越大,就越容易破碎坚硬的石头。将另外两个没安驱动电机的行走轮也加装了驱动电机和减速机,相当于四轮驱动,如此改进后,大大提高了捅圈机的撞击力。改为四轮驱动后,减速器使用寿命大大提高。以前,两轮驱动的状态下不能捅穿的窑圈,在四轮驱动的状态下都能得到解决,停窑处理窑圈的情况再未发生。
4.3起升部分的改进
起升部分主要有四个部件构成,分别是大齿轮,小齿轮,丝杆、丝套。电动机带动减速机经过减速后,用安装在减速机输出轴上的小齿轮带动大齿轮和丝套,需要说明的是大齿轮和丝套是一个刚性的整件,它固定在一个箱体中产生旋转作用,正由于丝套的旋转才带动了丝杆的上、下移动。一旦出现倒牙现象,捅圈机就不能正常升降了,检修工必须立即更换,在更换过程中,操作工不能随时捅圈。如果窑圈变大变硬,后果将不堪设想。针对这种被动现象,我们将丝杆和丝套的材质作了改动,由45号碳钢改为合金钢(Cr12),改的目的是提高丝杆和丝套的硬度,热处理的硬度由原来的50HRC增大到58—62HRC。而且,为了节约制造成本,还将丝套和大齿轮分开加工,然后再配装,这样丝套报废后可以反复利用大齿轮。
5.捅圈机改前、改后的对比
(1)捅杆部分改前钢棒极易发生弯曲,而且力量也小,根本就捅不动窑圈,捅杆的故障也多,一般每周捅杆都要弯曲3~5次。改后,直接靠捅圈机的行走来撞击窑圈,捅圈撞击力远远大于液压推力,捅杆直径加大后,一般每月捅杆弯曲3~4,捅圈机捅圈效率更高,并且大大降低了成本。
(2)驱动装置在改前由两轮驱动,产生的撞击力较小,曾有因力量有限,窑圈不能捅穿而发生停窑现象。在改为四轮驱动后,还未发现一次因大窑结圈而停窑。
(3)起升部分改前因丝杆和丝套的材质和硬度达不到使用要求,一个月就会发生2~3次丝杆和丝套倒牙,在这种情况下,唯一的办法就是更换丝杆和丝套。在对丝杆和丝套材质和热处理变更后,一般丝杆和丝套每季度更换一次,每年因此节约约8万元。
6.结论
回转窑内结熟料圈问题固然复杂,但也决非不治之症。捅圈机经过改进后,捅圈机故障大大減少,回转窑不因为结圈而发生停窑现象。这将有力的保障生产的正产运行。
参考文献:
[1](美)K·E·帕雷 J·J·瓦德尔 著《水泥回转窑的操作》.中国建筑工业出版社
[2]《带旋风预热器回转窑》.太原水泥厂.中国建筑工业出版
[3]周正立.《新型干法水泥生产附属设备操作问答》.化学工业出版社
关键词:工作原理;捅杆 ;驱动装置 ;起升装置
1.前言
使用捅圈机借助外力来将窑圈破除掉,若这时捅圈机也不能破除窑圈,就只有被迫停窑了,待窑内冷却至60℃左右,由工人进入窑内手工清除,这种清除方法既严重影响生产,又带来人身安全的隐患,因此,保证捅圈机的正常使用和提高捅圈机的性能,是摆在我们面前的重大课题。
2.捅圈机的结构及工作原理
2.1捅圈机的结构
捅圈机由四大部分组成,一是电气控制部分。二是捅杆部分。三是驱动部分,它由带刹车装置的电动机、三合一减速机和行走轮组成。
2.2捅圈机的工作原理
驱动部分的电动机通电后,电机上的刹车片通电松开,这时捅圈机的车轮可以前后移动,以达到捅杆部分的刀刃撞击窑圈的目的,在撞击窑圈的同时,操作工可以通过遥控器,不断的调整捅杆的高度和左右移动,已达到最佳的位置,撞击窑圈。
3.捅圈机存在问题分析
捅圈机采用机械化操作,具有自动行走,快速移动,自动退出的功能。但存在刀片更
换频繁、不锈钢棒和捅杆弯曲变形、升降装置发卡等等问题,具体表现为:
(1)我厂捅圈机捅圈主要是液压推动,加上窑内温度高,捅圈时间长,?76mm的不锈钢棒容易弯曲,捅杆经常变形。
(2)在使用捅圈机捅圈时,发现撞击力不够,行走部分减速器经常损坏,有时发生窑圈无法捅穿,引起停窑,给公司造成了极大损失。
(3)由于捅圈时,一般操作工要将捅杆向下压,增加刀片与窑圈摩擦力,防止打滑,这就造成升降装置容易发生故障,捅圈机无法正常升降。
4.捅圈机的改进
4.1捅杆部分的改进
以前捅杆部分的刀刃是安装在一根?76mm的不锈钢棒上,要捅圈时是靠液压推动?76mm的不锈钢棒来回伸缩,以达到捅圈的目的,实际操作中,钢棒在1500℃的高温下,极易发生弯曲,一旦弯曲后,钢棒就不能自由的伸缩,而且力量也小,根本就捅不动窑圈,捅杆的故障也多,针对这种情况,我们取消液压装置,直接靠捅圈机的行走来撞击窑圈,并将捅杆的直径由?133×8增至?159×8并取消原有的刀刃,设为20厘米后的不锈钢板,刀刃经改进后,增大了原有的锋利度,并可以切割成各种形状的刀刃,以利于破除窑圈。
4.2驱动部分的改进
捅圈机的撞击力来源于驱动部分。这种受力就好比手拿重锤敲击石头,手上使的劲越大,就越容易破碎坚硬的石头。将另外两个没安驱动电机的行走轮也加装了驱动电机和减速机,相当于四轮驱动,如此改进后,大大提高了捅圈机的撞击力。改为四轮驱动后,减速器使用寿命大大提高。以前,两轮驱动的状态下不能捅穿的窑圈,在四轮驱动的状态下都能得到解决,停窑处理窑圈的情况再未发生。
4.3起升部分的改进
起升部分主要有四个部件构成,分别是大齿轮,小齿轮,丝杆、丝套。电动机带动减速机经过减速后,用安装在减速机输出轴上的小齿轮带动大齿轮和丝套,需要说明的是大齿轮和丝套是一个刚性的整件,它固定在一个箱体中产生旋转作用,正由于丝套的旋转才带动了丝杆的上、下移动。一旦出现倒牙现象,捅圈机就不能正常升降了,检修工必须立即更换,在更换过程中,操作工不能随时捅圈。如果窑圈变大变硬,后果将不堪设想。针对这种被动现象,我们将丝杆和丝套的材质作了改动,由45号碳钢改为合金钢(Cr12),改的目的是提高丝杆和丝套的硬度,热处理的硬度由原来的50HRC增大到58—62HRC。而且,为了节约制造成本,还将丝套和大齿轮分开加工,然后再配装,这样丝套报废后可以反复利用大齿轮。
5.捅圈机改前、改后的对比
(1)捅杆部分改前钢棒极易发生弯曲,而且力量也小,根本就捅不动窑圈,捅杆的故障也多,一般每周捅杆都要弯曲3~5次。改后,直接靠捅圈机的行走来撞击窑圈,捅圈撞击力远远大于液压推力,捅杆直径加大后,一般每月捅杆弯曲3~4,捅圈机捅圈效率更高,并且大大降低了成本。
(2)驱动装置在改前由两轮驱动,产生的撞击力较小,曾有因力量有限,窑圈不能捅穿而发生停窑现象。在改为四轮驱动后,还未发现一次因大窑结圈而停窑。
(3)起升部分改前因丝杆和丝套的材质和硬度达不到使用要求,一个月就会发生2~3次丝杆和丝套倒牙,在这种情况下,唯一的办法就是更换丝杆和丝套。在对丝杆和丝套材质和热处理变更后,一般丝杆和丝套每季度更换一次,每年因此节约约8万元。
6.结论
回转窑内结熟料圈问题固然复杂,但也决非不治之症。捅圈机经过改进后,捅圈机故障大大減少,回转窑不因为结圈而发生停窑现象。这将有力的保障生产的正产运行。
参考文献:
[1](美)K·E·帕雷 J·J·瓦德尔 著《水泥回转窑的操作》.中国建筑工业出版社
[2]《带旋风预热器回转窑》.太原水泥厂.中国建筑工业出版
[3]周正立.《新型干法水泥生产附属设备操作问答》.化学工业出版社