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摘 要:通过分析管网“跑、帽、漏”原因,提出几点解决方法和采取的措施,并通过实践成功的降低了因检修而造成的停暖次数,为企业降低了运行成本、提高了服务质量达到了预期目的
关键字:停暖 管网破损 管线堵塞
一、现状
供热企业大多地域广阔、供热管线跨度长、拐点多、点多面广、战线长、且管网建成年代不同,走向缺乏规划,同时后建住宅供暖管网又均采用就近接入方式,未进行科学合理的规划及水力平衡测算,区域内供暖管网存在水力失衡状况,供热压力严重失衡,管内磨损严重,经常发生管线穿孔、管线堵塞的事故,造成因“跑、帽、漏”现象导致 临时停暖现象经常发生,不仅造成大量的热能损失,而且由于管网抢修导致部分区域停暖,影响了居民供暖服务质量,严重影响了企业经济运行和供热企业形象。在供暖过程中一旦出现外网抢修问题,往往需要关停掉一路甚至几路供暖管线,不但消耗大量的水,还严重影响小区的供暖质量,增加了供暖成本,整个供暖平稳运行都受到了影响。经过几年的研究发现,造成临时停暖的主要原因有:管线穿孔、管线堵塞、闸板脱落、停电等因素。同时管线穿孔因素占54.08%,管线堵塞因素占30%,这两项是造成临时停暖的主要问题。因此只要解决这个问题,就可以降低停暖次数。假设每年100次的泄露,如果能解决这两项关键因素的60%,
二、原因分析
1.管网破损严重:供暖过程中,一旦发生外网穿孔现象,主管线往往采取钉木楔子,然后带压焊接的抢修方式,支管线采取打卡子的方式,但对于锈蚀特别严重的管段,破损处管壁比纸还薄,根本无法钉木楔子焊接和打卡子,只能更换掉该管段,不但要放掉大量的水,还要影响部分居民的正常供暖。经过以上分析,管网锈蚀破损严重,无法利用钉木楔子带压焊接或打卡子的方式抢修,导致部分停暖维修。
2.管线堵塞:管网堵塞往往发生在支管线或居民家中,清洗疏通也只涉及单户居民,而且随着精细管理的深入,利用夏季检修的机会,可以提前对堵塞严重的住户进行提前清理疏通。
3.循环泵失常:随着设备精细管理水平的不断提高,设备故障停机率逐年降低。
通过以上分析,我们发现管网破损严重、弯头放空头破损、不同管径破损是造成临时停暖次数多的主要原因。
三、采取的措施
1.提高技术操作能力:职工通过参加企业的专项技术培训,以及单位内部组织的“每人一课”,“挑战技师”等岗位培训,理论考试和技术比赛。使操作和实践技能大幅度提高,理论考试成绩均达到优秀水平,操作技能更上一层楼。
2.抢修套管:供暖过程中很难避免出现外网穿孔现象,一旦出现穿孔问题,通常情况下,利用钉木楔子等方式先控制住漏水量,然后在采取焊接修补,或者直接采取打卡子的应急方式,既简单又快捷。
在工作实践中套管抢修法,对于锈蚀破损特别严重的管段,利用事先准备好的抢修套管进行修复,不但不需要停暖抢修,连压力都不需要降低,既快捷又方便。实现的工作流程为:
(1)、将抢修套管扣在管线破损处。
(2)、打开卸载阀,快速焊接抢修套管焊缝。
(3)、焊接完毕,关闭卸载阀。
出现特殊型号抢修套管情况下:有时穿孔部位可能发生主管线放空阀或弯头处,针对这些特殊部位,专门制作特殊型号的抢修套管。当主管线排空阀出现问题时,很难带压维修,尤其是排空阀短节根部穿孔,一般需要停暖修复,有了特殊抢修套管,按以上抢修步骤,就可以快速方便的不停暖抢修。穿孔部位发生在弯头处时,假如穿孔周围锈蝕特别严重,就可以采用事先准备好的弯头抢修套管,用同样的方式可以快速的不停暖抢修。
3.制作系列抢修套管:针对不同的管径,提前预制不同型号的抢修套管,形成系列化。
四、效果对比
通过上述措施后,解决了外网严重穿孔必须停暖抢修的问题,整体企业抢修停暖率从72%降低到35%,实现了预期制定的目标。以某个换热站为例,用一个采暖季做比较,同期减少了停暖次数61%,达到了预期目的,提高了供暖质量,又减少了水耗节省了供暖成本,同时还提高了收费率。改造前后效果对比表:
五、经济效益
六、总结
通过对供暖企业管网维护措施活动,不但减少了抢修停暖率,降低了供暖成本,增加了收费率,同时也提高了居民满意率,优化了企业运行结构,提升了企业“内涵发展、持续提升”的目标。对同行有借鉴之处。
关键字:停暖 管网破损 管线堵塞
一、现状
供热企业大多地域广阔、供热管线跨度长、拐点多、点多面广、战线长、且管网建成年代不同,走向缺乏规划,同时后建住宅供暖管网又均采用就近接入方式,未进行科学合理的规划及水力平衡测算,区域内供暖管网存在水力失衡状况,供热压力严重失衡,管内磨损严重,经常发生管线穿孔、管线堵塞的事故,造成因“跑、帽、漏”现象导致 临时停暖现象经常发生,不仅造成大量的热能损失,而且由于管网抢修导致部分区域停暖,影响了居民供暖服务质量,严重影响了企业经济运行和供热企业形象。在供暖过程中一旦出现外网抢修问题,往往需要关停掉一路甚至几路供暖管线,不但消耗大量的水,还严重影响小区的供暖质量,增加了供暖成本,整个供暖平稳运行都受到了影响。经过几年的研究发现,造成临时停暖的主要原因有:管线穿孔、管线堵塞、闸板脱落、停电等因素。同时管线穿孔因素占54.08%,管线堵塞因素占30%,这两项是造成临时停暖的主要问题。因此只要解决这个问题,就可以降低停暖次数。假设每年100次的泄露,如果能解决这两项关键因素的60%,
二、原因分析
1.管网破损严重:供暖过程中,一旦发生外网穿孔现象,主管线往往采取钉木楔子,然后带压焊接的抢修方式,支管线采取打卡子的方式,但对于锈蚀特别严重的管段,破损处管壁比纸还薄,根本无法钉木楔子焊接和打卡子,只能更换掉该管段,不但要放掉大量的水,还要影响部分居民的正常供暖。经过以上分析,管网锈蚀破损严重,无法利用钉木楔子带压焊接或打卡子的方式抢修,导致部分停暖维修。
2.管线堵塞:管网堵塞往往发生在支管线或居民家中,清洗疏通也只涉及单户居民,而且随着精细管理的深入,利用夏季检修的机会,可以提前对堵塞严重的住户进行提前清理疏通。
3.循环泵失常:随着设备精细管理水平的不断提高,设备故障停机率逐年降低。
通过以上分析,我们发现管网破损严重、弯头放空头破损、不同管径破损是造成临时停暖次数多的主要原因。
三、采取的措施
1.提高技术操作能力:职工通过参加企业的专项技术培训,以及单位内部组织的“每人一课”,“挑战技师”等岗位培训,理论考试和技术比赛。使操作和实践技能大幅度提高,理论考试成绩均达到优秀水平,操作技能更上一层楼。
2.抢修套管:供暖过程中很难避免出现外网穿孔现象,一旦出现穿孔问题,通常情况下,利用钉木楔子等方式先控制住漏水量,然后在采取焊接修补,或者直接采取打卡子的应急方式,既简单又快捷。
在工作实践中套管抢修法,对于锈蚀破损特别严重的管段,利用事先准备好的抢修套管进行修复,不但不需要停暖抢修,连压力都不需要降低,既快捷又方便。实现的工作流程为:
(1)、将抢修套管扣在管线破损处。
(2)、打开卸载阀,快速焊接抢修套管焊缝。
(3)、焊接完毕,关闭卸载阀。
出现特殊型号抢修套管情况下:有时穿孔部位可能发生主管线放空阀或弯头处,针对这些特殊部位,专门制作特殊型号的抢修套管。当主管线排空阀出现问题时,很难带压维修,尤其是排空阀短节根部穿孔,一般需要停暖修复,有了特殊抢修套管,按以上抢修步骤,就可以快速方便的不停暖抢修。穿孔部位发生在弯头处时,假如穿孔周围锈蝕特别严重,就可以采用事先准备好的弯头抢修套管,用同样的方式可以快速的不停暖抢修。
3.制作系列抢修套管:针对不同的管径,提前预制不同型号的抢修套管,形成系列化。
四、效果对比
通过上述措施后,解决了外网严重穿孔必须停暖抢修的问题,整体企业抢修停暖率从72%降低到35%,实现了预期制定的目标。以某个换热站为例,用一个采暖季做比较,同期减少了停暖次数61%,达到了预期目的,提高了供暖质量,又减少了水耗节省了供暖成本,同时还提高了收费率。改造前后效果对比表:
五、经济效益
六、总结
通过对供暖企业管网维护措施活动,不但减少了抢修停暖率,降低了供暖成本,增加了收费率,同时也提高了居民满意率,优化了企业运行结构,提升了企业“内涵发展、持续提升”的目标。对同行有借鉴之处。