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摘要:高炉长时间计划检修时,通常都会预加比较多的焦炭,以保证高炉复风后炉缸热量充足,为快速恢复高炉炉况创造有利条件,但是,休风料到达时,炉况容易发生波动,而且持续时间较长。近年来,韶钢1050m3高炉利用加湿鼓风技术快速恢复高炉炉况,取得了较好的效果,本文就此展开阐述。
关键词:加湿鼓风、压差、风量、风温、爐顶温度
1加湿鼓风技术
高炉加湿鼓风是指在高炉冷风管道上通入一定量的水蒸气,经过热风炉后送入高炉。为保证合理控制加湿量,通常会在加湿管道上加装一个湿度计,通过远程调节湿度计的开度来达到调节加湿量的目的。
2 利用加湿鼓风技术快速恢复高炉炉况实践
近年来,韶钢1050m3高炉利用加湿鼓风、大富氧强化冶炼的技术,高炉各项经济技术显著改善,下图是2020年韶钢1050m3高炉主要技术指标。
4月8日17:43复风,20:50炉况基本恢复到休风前的水平,而且后续保持长期稳定顺行、没有反复,较好地达到了快速恢复炉况的目的。
最近两年,韶钢1050m3高炉长时间计划休风炉况恢复时间统计表:
3 加湿鼓风快速恢复炉况的原因解析
3.1加湿鼓风有利于提高高炉接受风温的能力
根据测算,在每1m3冷风中加1g湿度约需要6.5℃的风温来补偿,因此,加湿鼓风有利于提高高炉接受风温的能力,为高炉复风后接受高风温创造有利条件。
3.2 加湿鼓风可以降低炉内压差
高炉复风后,休风料到达,通常高炉会出现炉热症状,即风压高、压差高,接受风量困难,高炉加湿鼓风后,水蒸气在炉内分解大量吸热,不仅可以有效降低燃烧带焦点温度,还可以使得炉缸沿半径方向的温度分布更趋均匀,从而达到降低高炉下部压差的目的。压差降低,高炉接受风量的能力显著提高,而大风量可以更快消除炉热。另外,加湿产生的水蒸气被分解后,炉缸H2含量增加,使得CO的还原能力提高、粘度下降,进而减少高炉炉渣中FeO含量,成渣带跟着下移。
3.3 加湿鼓风可以有效降低高炉炉顶温度
高炉复风前期,经常遇到的难题之一,就是下料不畅,高炉炉顶烦的温度持续升高,为保护炉顶设备不被烧坏,通常会被迫采取炉顶打水的措施。可是,高炉打水弊端多:第一,打水之后,炉顶炉料粉末变粘,容易粘结在炉墙上,为高炉炉墙结瘤埋下隐患;第二,炉顶打水会加剧碱金属在高炉上部的富集,破坏高炉操作炉型;第三,炉顶打水量不好控制,打水太多,一旦高炉自崩料之后,料线会变得更深,更不利于后期炉况的快速恢复。因此,炉顶打水措施,要慎用。高炉加湿鼓风就可以很好地解决这个问题,高炉加湿鼓风之后,炉内压差降低,接受风量能力显著提高,使得炉料下得更顺畅,高炉的跑料速度趋正常,利用炉料自身的吸热特性有效降低高炉顶温,并维持在一个合理的范围。
4 加湿鼓风的弊端
炉况高炉正常时,尽量少用加湿鼓风措施。加湿后,净煤气管道中的水分会跟着增加,不利于重力除尘器排灰,若长时间大幅度使用加湿,容易造成煤气下降管及布袋箱体结厚,对整个煤气系统的运行安全影响较大。
5 使用加湿鼓风技术需要注意的几个问题
(1)与蒸汽管道、加湿计连通的排水管,必须安排专人进行定期排水,防止使用加湿时大量的液态水进入冷风管,同时,大量的液态水进入管道也容易引发管道爆震;
(2)加湿计的开度设定值,不宜超过50%,超过50%以后,湿度计显示的湿度值将不准,从而失去它本身的参考意义;
(3)高炉休风后,要及时关掉加湿手动调节阀,防止手动调节阀漏蒸汽后,水蒸气沿着送风管道进入炉缸,造成炉缸热量损失,影响高炉复风后的炉况恢复。
6 结语
作为高炉工艺操作者,既要看到加湿鼓风技术在处理异常炉况中的积极作用,也要清醒的认识到,正常炉况时,不能过渡依赖鼓风加湿来调节炉况,长期依赖加湿来调节炉温是不可取的。合理的操作炉型,还是要依靠高炉工艺操作者日常的精心操作,唯有如此,高炉的长周期稳定顺行才能得到保证。
参考文献:
[1]高炉炼铁技术的转型升级和创新之路[N].杨天钧,张建良,刘征建,李克江.中国冶金报.2016-02-25 (005)
[2]液体除湿在高炉鼓风中应用的可行性分析[J].谢豪,柳建华,张良,张嘉文.节能技术.2019(06)
[3]高炉鼓风脱湿系统的冷能分析及有效利用[J].杨东伟,郁鸿凌,管晨希,肖博钧.上海理工大学学报.2012(06)
[4]马钢2号高炉恒湿鼓风操作实践[J].王志堂.炼铁.2012(05)
关键词:加湿鼓风、压差、风量、风温、爐顶温度
1加湿鼓风技术
高炉加湿鼓风是指在高炉冷风管道上通入一定量的水蒸气,经过热风炉后送入高炉。为保证合理控制加湿量,通常会在加湿管道上加装一个湿度计,通过远程调节湿度计的开度来达到调节加湿量的目的。
2 利用加湿鼓风技术快速恢复高炉炉况实践
近年来,韶钢1050m3高炉利用加湿鼓风、大富氧强化冶炼的技术,高炉各项经济技术显著改善,下图是2020年韶钢1050m3高炉主要技术指标。
4月8日17:43复风,20:50炉况基本恢复到休风前的水平,而且后续保持长期稳定顺行、没有反复,较好地达到了快速恢复炉况的目的。
最近两年,韶钢1050m3高炉长时间计划休风炉况恢复时间统计表:
3 加湿鼓风快速恢复炉况的原因解析
3.1加湿鼓风有利于提高高炉接受风温的能力
根据测算,在每1m3冷风中加1g湿度约需要6.5℃的风温来补偿,因此,加湿鼓风有利于提高高炉接受风温的能力,为高炉复风后接受高风温创造有利条件。
3.2 加湿鼓风可以降低炉内压差
高炉复风后,休风料到达,通常高炉会出现炉热症状,即风压高、压差高,接受风量困难,高炉加湿鼓风后,水蒸气在炉内分解大量吸热,不仅可以有效降低燃烧带焦点温度,还可以使得炉缸沿半径方向的温度分布更趋均匀,从而达到降低高炉下部压差的目的。压差降低,高炉接受风量的能力显著提高,而大风量可以更快消除炉热。另外,加湿产生的水蒸气被分解后,炉缸H2含量增加,使得CO的还原能力提高、粘度下降,进而减少高炉炉渣中FeO含量,成渣带跟着下移。
3.3 加湿鼓风可以有效降低高炉炉顶温度
高炉复风前期,经常遇到的难题之一,就是下料不畅,高炉炉顶烦的温度持续升高,为保护炉顶设备不被烧坏,通常会被迫采取炉顶打水的措施。可是,高炉打水弊端多:第一,打水之后,炉顶炉料粉末变粘,容易粘结在炉墙上,为高炉炉墙结瘤埋下隐患;第二,炉顶打水会加剧碱金属在高炉上部的富集,破坏高炉操作炉型;第三,炉顶打水量不好控制,打水太多,一旦高炉自崩料之后,料线会变得更深,更不利于后期炉况的快速恢复。因此,炉顶打水措施,要慎用。高炉加湿鼓风就可以很好地解决这个问题,高炉加湿鼓风之后,炉内压差降低,接受风量能力显著提高,使得炉料下得更顺畅,高炉的跑料速度趋正常,利用炉料自身的吸热特性有效降低高炉顶温,并维持在一个合理的范围。
4 加湿鼓风的弊端
炉况高炉正常时,尽量少用加湿鼓风措施。加湿后,净煤气管道中的水分会跟着增加,不利于重力除尘器排灰,若长时间大幅度使用加湿,容易造成煤气下降管及布袋箱体结厚,对整个煤气系统的运行安全影响较大。
5 使用加湿鼓风技术需要注意的几个问题
(1)与蒸汽管道、加湿计连通的排水管,必须安排专人进行定期排水,防止使用加湿时大量的液态水进入冷风管,同时,大量的液态水进入管道也容易引发管道爆震;
(2)加湿计的开度设定值,不宜超过50%,超过50%以后,湿度计显示的湿度值将不准,从而失去它本身的参考意义;
(3)高炉休风后,要及时关掉加湿手动调节阀,防止手动调节阀漏蒸汽后,水蒸气沿着送风管道进入炉缸,造成炉缸热量损失,影响高炉复风后的炉况恢复。
6 结语
作为高炉工艺操作者,既要看到加湿鼓风技术在处理异常炉况中的积极作用,也要清醒的认识到,正常炉况时,不能过渡依赖鼓风加湿来调节炉况,长期依赖加湿来调节炉温是不可取的。合理的操作炉型,还是要依靠高炉工艺操作者日常的精心操作,唯有如此,高炉的长周期稳定顺行才能得到保证。
参考文献:
[1]高炉炼铁技术的转型升级和创新之路[N].杨天钧,张建良,刘征建,李克江.中国冶金报.2016-02-25 (005)
[2]液体除湿在高炉鼓风中应用的可行性分析[J].谢豪,柳建华,张良,张嘉文.节能技术.2019(06)
[3]高炉鼓风脱湿系统的冷能分析及有效利用[J].杨东伟,郁鸿凌,管晨希,肖博钧.上海理工大学学报.2012(06)
[4]马钢2号高炉恒湿鼓风操作实践[J].王志堂.炼铁.2012(05)