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【摘 要】本文主要以昌江核电站1#机组为例,介绍了核电厂汽轮机抽汽逆止阀的一种故障形式。笔者详细描述了团队针对故障开展的调查、分析、制定对策并实施的一系列过程,为其他电厂抽汽逆止阀的故障处理提供思路,以供参考。
【关键词】汽轮機;抽汽逆止阀;故障率
一、抽汽逆止阀功能介绍
抽汽逆止阀是汽轮机的配套设备,安装在去往加热器的抽气回热管道上;防止在汽轮机停机时,加热器或抽气管道内的蒸汽返回汽轮机引起汽轮机超速。抽汽逆止阀上部为气动执行机构,包含过滤减压阀、电磁阀、气缸、压力表等组件;下部为机械执行机构,包括气动压杆,阀瓣,挡块、反馈连杆等。
抽汽逆止阀防止在汽轮机停机时,加热器或抽气管道内的蒸汽返回汽轮机引起汽轮机超速。其不可用将对汽轮机的安全稳定运行有着重要影响。因此,电厂每月针对抽汽逆止阀都有定期活动试验,确保其功能可靠。
二、故障调查与诊断
昌江核电1#汽轮机共有13台抽汽逆止阀。2018年1-6月海南核电抽汽逆止阀故障总次数为31次,每月平均故障次数为5.2次/月,平均每月故障率39.74%。为了降低汽轮机抽汽逆止阀故障率,笔者小组团队围绕如何降低汽轮机抽汽逆止阀故障率,开展了一系列调查活动。
通过调查得出,我厂1号机组抽气逆止阀故障的症结为限位开关实际未触发。小组针对该症结,利用头脑风暴的分析办法,找到了10条可能的末端因素,分别为:1.限位开关未正确安装;2.阀杆变形;3.阀杆锈蚀;4.气路漏气;5.机械连杆长度不足;6.指令与反馈接线不正确;7.限位开关损坏;8.电磁阀损坏;9.气源未调至合适压力;10.机械连杆松动。
小组采取现场调查、试验和分析等方法,针对抽汽逆止阀故障率高的10个末端因素进行了逐个验证和确认,最终确定了如下两个要因:
1.阀杆变形;小组联系运行人员对阀门进行操作和确认,检查阀门动作情况,发现阀门1AHP009VV的阀杆卡涩,无法达到预定的全开和全关位置以触发反馈信号。经解体检查发现,阀杆与阀瓣挡块变形,阀杆弯曲。经分析,阀杆与阀瓣挡块可接触面积小,关闭过程中阀杆以较小面积较大力量作用在阀瓣挡块上,打偏打弯,挤压变形,造成阀门卡涩。
2.机械连杆长度不足:经现场测量,1AHP006VV与1ABP003VV阀门机械连杆分别为6.10CM和6.40CM,低于7-9CM的正常标准。在每次阀门动作时,机械连杆与反馈部件的摆臂在转动至某一特定角度会脱离,使得限位开关不能正常触发。
三、对策制定与实施
针对要因一阀杆变形,小组提供了如下解决方案:
1.加粗阀杆,矫正挡块:将阀杆规格由φ17mm换成φ25mm,同时将被打偏的挡块校正回原始形态,以增大接触面;
2.缩短试验动作时间以减弱阀杆与挡块的碰撞冲击:对13个阀门各增加阀杆活动试验按钮,点击试验按钮将触发200mS的脉冲,使得阀门关闭约1/2,以达到阀门活动试验的目的。
针对要因二机械连杆长度不足,可通过更换足够长度的机械连杆来解决,使得连杆在转动至任意角度均能与限位开关的摆臂充分接触。经由小组讨论并经技术变更会议论证,确定以上方案均可行,同步实施。
小组在大修期间按上述对策对阀门进行了部件及试验逻辑的改造,结果确认如下:
1.加粗阀杆,矫正挡块:检修人员将阀门解体,将阀杆的规格由φ17mm换成φ25mm,同时将被打偏的挡块校正回原始形态。单体测试表明,阀杆抗弯性能显著提升,阀杆与挡块的接触面较之前约增大了一倍,有效地减少了冲击时挤压变形的可能性。
2.缩短试验动作时间,减弱阀杆碰撞冲击:小组技改实施人员对每个阀门各增加活动试验按钮,在每月一次的定期试验中,将原来的阀门全行程动作试验改为阀门半程活动试验。由操纵员在主控画面按下阀门试验按钮,触发200mS(0.2S)的关命令,电磁阀动作,阀门失气0.2S,就地观察阀杆下插0.2S后迅速提升,实际动作的行程缩短至约全行程的1/2,未达到全关位置,避免了阀杆与阀瓣挡块在全关位置发生碰撞挤压。同时验证了阀门的可用性,避免了在机组正常功率运行执行定期试验期间出现卡涩现象。达到对策目标。
3.更换足够长度的机械连杆:我们将连杆更换成长度为7.5cm的新连杆,测试结果显示:机械连杆在转动至任意角度均能与限位开关的摆臂充分接触,在阀杆及阀瓣动作到位的前提下,限位开关均能正常触发。
四、效果检查
小组收集了2019年3月-8月的试验数据,如下表:
由上表可以看出,2019年3月-8月总故障次数为2,其月平均故障率已由39.74%降低至2.56%,而由症结(限位开关未触发)导致的故障率为0,改造成果非常显著。
五、结束语
本次改造活动提高了设备运行的可靠性,降低了抽汽逆止阀月度定期试验中阀门的故障率,减轻了维修部门的压力,为机组安全稳定运行提供了有力支持,为昌江核电2号机组及其他电厂同类问题的处理提供了参考。
作者简介:
汪文耀,工程师,维修处,现从事核电厂汽轮机控制系统、全厂数字化控制系统等仪控运维工作。
李树玲,工程师,设备管理处,现从事核电厂常规岛及BOP设备管理工作。
王鲁宁,工程师,设备管理处,现从事核电厂核岛设备管理工作。
(作者单位:海南核电有限公司)
【关键词】汽轮機;抽汽逆止阀;故障率
一、抽汽逆止阀功能介绍
抽汽逆止阀是汽轮机的配套设备,安装在去往加热器的抽气回热管道上;防止在汽轮机停机时,加热器或抽气管道内的蒸汽返回汽轮机引起汽轮机超速。抽汽逆止阀上部为气动执行机构,包含过滤减压阀、电磁阀、气缸、压力表等组件;下部为机械执行机构,包括气动压杆,阀瓣,挡块、反馈连杆等。
抽汽逆止阀防止在汽轮机停机时,加热器或抽气管道内的蒸汽返回汽轮机引起汽轮机超速。其不可用将对汽轮机的安全稳定运行有着重要影响。因此,电厂每月针对抽汽逆止阀都有定期活动试验,确保其功能可靠。
二、故障调查与诊断
昌江核电1#汽轮机共有13台抽汽逆止阀。2018年1-6月海南核电抽汽逆止阀故障总次数为31次,每月平均故障次数为5.2次/月,平均每月故障率39.74%。为了降低汽轮机抽汽逆止阀故障率,笔者小组团队围绕如何降低汽轮机抽汽逆止阀故障率,开展了一系列调查活动。
通过调查得出,我厂1号机组抽气逆止阀故障的症结为限位开关实际未触发。小组针对该症结,利用头脑风暴的分析办法,找到了10条可能的末端因素,分别为:1.限位开关未正确安装;2.阀杆变形;3.阀杆锈蚀;4.气路漏气;5.机械连杆长度不足;6.指令与反馈接线不正确;7.限位开关损坏;8.电磁阀损坏;9.气源未调至合适压力;10.机械连杆松动。
小组采取现场调查、试验和分析等方法,针对抽汽逆止阀故障率高的10个末端因素进行了逐个验证和确认,最终确定了如下两个要因:
1.阀杆变形;小组联系运行人员对阀门进行操作和确认,检查阀门动作情况,发现阀门1AHP009VV的阀杆卡涩,无法达到预定的全开和全关位置以触发反馈信号。经解体检查发现,阀杆与阀瓣挡块变形,阀杆弯曲。经分析,阀杆与阀瓣挡块可接触面积小,关闭过程中阀杆以较小面积较大力量作用在阀瓣挡块上,打偏打弯,挤压变形,造成阀门卡涩。
2.机械连杆长度不足:经现场测量,1AHP006VV与1ABP003VV阀门机械连杆分别为6.10CM和6.40CM,低于7-9CM的正常标准。在每次阀门动作时,机械连杆与反馈部件的摆臂在转动至某一特定角度会脱离,使得限位开关不能正常触发。
三、对策制定与实施
针对要因一阀杆变形,小组提供了如下解决方案:
1.加粗阀杆,矫正挡块:将阀杆规格由φ17mm换成φ25mm,同时将被打偏的挡块校正回原始形态,以增大接触面;
2.缩短试验动作时间以减弱阀杆与挡块的碰撞冲击:对13个阀门各增加阀杆活动试验按钮,点击试验按钮将触发200mS的脉冲,使得阀门关闭约1/2,以达到阀门活动试验的目的。
针对要因二机械连杆长度不足,可通过更换足够长度的机械连杆来解决,使得连杆在转动至任意角度均能与限位开关的摆臂充分接触。经由小组讨论并经技术变更会议论证,确定以上方案均可行,同步实施。
小组在大修期间按上述对策对阀门进行了部件及试验逻辑的改造,结果确认如下:
1.加粗阀杆,矫正挡块:检修人员将阀门解体,将阀杆的规格由φ17mm换成φ25mm,同时将被打偏的挡块校正回原始形态。单体测试表明,阀杆抗弯性能显著提升,阀杆与挡块的接触面较之前约增大了一倍,有效地减少了冲击时挤压变形的可能性。
2.缩短试验动作时间,减弱阀杆碰撞冲击:小组技改实施人员对每个阀门各增加活动试验按钮,在每月一次的定期试验中,将原来的阀门全行程动作试验改为阀门半程活动试验。由操纵员在主控画面按下阀门试验按钮,触发200mS(0.2S)的关命令,电磁阀动作,阀门失气0.2S,就地观察阀杆下插0.2S后迅速提升,实际动作的行程缩短至约全行程的1/2,未达到全关位置,避免了阀杆与阀瓣挡块在全关位置发生碰撞挤压。同时验证了阀门的可用性,避免了在机组正常功率运行执行定期试验期间出现卡涩现象。达到对策目标。
3.更换足够长度的机械连杆:我们将连杆更换成长度为7.5cm的新连杆,测试结果显示:机械连杆在转动至任意角度均能与限位开关的摆臂充分接触,在阀杆及阀瓣动作到位的前提下,限位开关均能正常触发。
四、效果检查
小组收集了2019年3月-8月的试验数据,如下表:
由上表可以看出,2019年3月-8月总故障次数为2,其月平均故障率已由39.74%降低至2.56%,而由症结(限位开关未触发)导致的故障率为0,改造成果非常显著。
五、结束语
本次改造活动提高了设备运行的可靠性,降低了抽汽逆止阀月度定期试验中阀门的故障率,减轻了维修部门的压力,为机组安全稳定运行提供了有力支持,为昌江核电2号机组及其他电厂同类问题的处理提供了参考。
作者简介:
汪文耀,工程师,维修处,现从事核电厂汽轮机控制系统、全厂数字化控制系统等仪控运维工作。
李树玲,工程师,设备管理处,现从事核电厂常规岛及BOP设备管理工作。
王鲁宁,工程师,设备管理处,现从事核电厂核岛设备管理工作。
(作者单位:海南核电有限公司)