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摘 要 利用变频器参与过程控制实现温度、液位、流量等的调节已被原稳现运行装置所广泛使用。但是一些潜在的问题也随之发生了,如:数据参数在应用变频器进行控制调节时,参数数据出现显示异常造成较大的测量值偏差,甚至还有一些仪表不能正常工作。文章针对此问题进行了研究分析,并列举实例提出解决措施。
关键词 变频器;测量仪表;安全栅
中图分类号:TM930 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)05-0128-01
1 测量仪表受变频器干扰的问题分析
仪表在原稳装置各点所使用的方法不一。某一设备或者某一条工艺管线上所使用的仪表通常是被转换成4 mA~20 mA的微电压信号,通过一定距离的传输引入控制柜中或者ME系统中。因此除了仪表内在原因外,还会存在一些与仪表本身无关的电压或者电流。为了能够让仪表正常的工作,这些干扰我们必须避免。
图1
影响仪表显示的干扰源有很多,仪表自身及外在都可能存在。外部原因主要是一些大功率的运行设备以及低高压配电,而在仪表自身的供电,继电器、开关及模块等元件也均可能成为干扰源。
南八原稳站现在仪表的现状有以下几个问题:1)空冷器变频运转会导致原稳ME部分参数数据传输不准确;2)超过220 V的动力电缆与控制电缆未分开铺设;3)控制电缆本体带有阻值;4)控制柜内部分仪表未作接地。
原稳装置现存在的干扰源主要为变频器干扰。变频器在变频调节运行时,产生的电磁感应超出无变频调节时的强电磁场干扰,因此会导致参数数据波动。
2 典型案例分析
对于上述问题,我们从仪表方面着手,分析并总结出有效的解决方法,能够避免变频造成的数据干扰。以下列举实例加以说明。
2.1 案例一
3000 m3储罐液位远传表为一台ASD型压力变送器,3000 m3液位是由带有变频器的外输泵控制,在ME中设定PID值,通过变频器调整泵的转速,调节机泵排量,从而实现液位稳定和节电的目的。
每当变频器投用时,ME中3000 m3液位显示明显降低。检查现场仪表和控制柜内仪表接线均未发现异常,将变频器停止运行,液位值显示恢复正常。用万用表测量液位变送器输出电流,变送器运行时比停用时低2 mA。因此判断3000 m3储罐液位波动是因为变频器运行时产生的强电磁场干扰所致。
解决的方法:1)仪表的控制电缆更换为带有屏蔽层的屏蔽电缆;2)屏蔽层单点接地。
通过以上两种方法,现问题已解决,3000 m3储罐液位显示恢复正常。
2.2 案例二
原稳装置空冷器配有9台风机,其中6台电机配有变频器,根据空冷器冷却后的温度设定值自动调节,从而达到工艺要求。当空冷器变频任意一台启动时,ME盘面上的部分参数出现来回跳动并显示数据偏大的现象。
解决的方法:被干扰参数均为热电阻传输,热电阻从现场到控制柜内接线如图2。
图2
原稳控制柜内热电阻传输均未安装安全栅,现场仪表进入接口柜内的端子以后直接进入模块输出至ME系统。安装安全栅可以将电流或电压限制在一定的安全范围内,形成本安回路。我们将控制柜内TI-115的回路(未加安全栅)改线至TT-104(带有安全栅)。加装前后对比温度由106.5℃变为70.6℃,避免了由于变频器干扰而产生的数据波动。
通过以上实验,得出两点建议:1)现在控制系统内热电阻输入模块为AIRTD模(阻值模块),现场表直接进模块相对的稳定性较差,较容易受到外界干扰。在进模块前加装安全栅,将现场三线制热电阻信号转换成对应温度值线性的4 mA~20 mA。这样更改使整个回路更加稳定。2)将现场表热电阻更换为温度变送器。现分为三种情况每一分钟进行数据采集:①原始状态—未加安全栅的热电阻回路;②在热电阻的回路中加装安全栅,使它在进入ME系统中得到保护;③将仪表更型,热电阻更换为温度变送器。
在投用变频的状态下,热电阻回路加装安全栅可以避免变频器的干扰,但也有小幅度波动。而更换温变后,数据相对较稳定。所以在距离较远或者有特殊需要的场合,温度变送器为更加适合的仪表。
3 解决变频器干扰的措施
通过以上原稳装置所遇的问题可以看出,现场针对变频器影响测量仪表运行所采取的措施主要有:1)仪表的控制电缆应使用带有屏蔽层的电缆,并且将屏蔽层单点接地;2)在仪表的回路中加装安全栅等保护元件或选用较好保护性能的仪表,可以有效地消除干扰。
4 结束语
根据以上实例,我们了解了变频器对现场仪表的干扰是显而易见,同时也是较难克服的。由于仪表的种类,使用特性及应用到现场的具体情况的不同,仪表受到变频器干扰而显现的现象也不同。但是,本文根据实例分析发现,它们具有一个共同点,如果变频器对仪表具有干扰性,一旦其运行就会暴露出异常,变频器停止即恢复正常,所以这也是是否受变频器干扰的最有效、最直观也是唯一方法。通过实践分析、总结得出好的解决措施,灵活的应用到生产实践中去。
参考文献
[1]曹颉,卢欣.数字式测量仪表的干扰及防护[J].电测与仪表,2010(S2).
[2]崔桂娥.炼油化工装置测量仪表干扰的具体表现形式与应对措施[J].科技创新与应用,2013(13).
作者简介
张娜(1983-),女,河北景县人,助理工程师,2007年毕业于佳木斯大学经济系,现就职于天然气分公司油气加工七大队南八原稳站。
关键词 变频器;测量仪表;安全栅
中图分类号:TM930 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)05-0128-01
1 测量仪表受变频器干扰的问题分析
仪表在原稳装置各点所使用的方法不一。某一设备或者某一条工艺管线上所使用的仪表通常是被转换成4 mA~20 mA的微电压信号,通过一定距离的传输引入控制柜中或者ME系统中。因此除了仪表内在原因外,还会存在一些与仪表本身无关的电压或者电流。为了能够让仪表正常的工作,这些干扰我们必须避免。
图1
影响仪表显示的干扰源有很多,仪表自身及外在都可能存在。外部原因主要是一些大功率的运行设备以及低高压配电,而在仪表自身的供电,继电器、开关及模块等元件也均可能成为干扰源。
南八原稳站现在仪表的现状有以下几个问题:1)空冷器变频运转会导致原稳ME部分参数数据传输不准确;2)超过220 V的动力电缆与控制电缆未分开铺设;3)控制电缆本体带有阻值;4)控制柜内部分仪表未作接地。
原稳装置现存在的干扰源主要为变频器干扰。变频器在变频调节运行时,产生的电磁感应超出无变频调节时的强电磁场干扰,因此会导致参数数据波动。
2 典型案例分析
对于上述问题,我们从仪表方面着手,分析并总结出有效的解决方法,能够避免变频造成的数据干扰。以下列举实例加以说明。
2.1 案例一
3000 m3储罐液位远传表为一台ASD型压力变送器,3000 m3液位是由带有变频器的外输泵控制,在ME中设定PID值,通过变频器调整泵的转速,调节机泵排量,从而实现液位稳定和节电的目的。
每当变频器投用时,ME中3000 m3液位显示明显降低。检查现场仪表和控制柜内仪表接线均未发现异常,将变频器停止运行,液位值显示恢复正常。用万用表测量液位变送器输出电流,变送器运行时比停用时低2 mA。因此判断3000 m3储罐液位波动是因为变频器运行时产生的强电磁场干扰所致。
解决的方法:1)仪表的控制电缆更换为带有屏蔽层的屏蔽电缆;2)屏蔽层单点接地。
通过以上两种方法,现问题已解决,3000 m3储罐液位显示恢复正常。
2.2 案例二
原稳装置空冷器配有9台风机,其中6台电机配有变频器,根据空冷器冷却后的温度设定值自动调节,从而达到工艺要求。当空冷器变频任意一台启动时,ME盘面上的部分参数出现来回跳动并显示数据偏大的现象。
解决的方法:被干扰参数均为热电阻传输,热电阻从现场到控制柜内接线如图2。
图2
原稳控制柜内热电阻传输均未安装安全栅,现场仪表进入接口柜内的端子以后直接进入模块输出至ME系统。安装安全栅可以将电流或电压限制在一定的安全范围内,形成本安回路。我们将控制柜内TI-115的回路(未加安全栅)改线至TT-104(带有安全栅)。加装前后对比温度由106.5℃变为70.6℃,避免了由于变频器干扰而产生的数据波动。
通过以上实验,得出两点建议:1)现在控制系统内热电阻输入模块为AIRTD模(阻值模块),现场表直接进模块相对的稳定性较差,较容易受到外界干扰。在进模块前加装安全栅,将现场三线制热电阻信号转换成对应温度值线性的4 mA~20 mA。这样更改使整个回路更加稳定。2)将现场表热电阻更换为温度变送器。现分为三种情况每一分钟进行数据采集:①原始状态—未加安全栅的热电阻回路;②在热电阻的回路中加装安全栅,使它在进入ME系统中得到保护;③将仪表更型,热电阻更换为温度变送器。
在投用变频的状态下,热电阻回路加装安全栅可以避免变频器的干扰,但也有小幅度波动。而更换温变后,数据相对较稳定。所以在距离较远或者有特殊需要的场合,温度变送器为更加适合的仪表。
3 解决变频器干扰的措施
通过以上原稳装置所遇的问题可以看出,现场针对变频器影响测量仪表运行所采取的措施主要有:1)仪表的控制电缆应使用带有屏蔽层的电缆,并且将屏蔽层单点接地;2)在仪表的回路中加装安全栅等保护元件或选用较好保护性能的仪表,可以有效地消除干扰。
4 结束语
根据以上实例,我们了解了变频器对现场仪表的干扰是显而易见,同时也是较难克服的。由于仪表的种类,使用特性及应用到现场的具体情况的不同,仪表受到变频器干扰而显现的现象也不同。但是,本文根据实例分析发现,它们具有一个共同点,如果变频器对仪表具有干扰性,一旦其运行就会暴露出异常,变频器停止即恢复正常,所以这也是是否受变频器干扰的最有效、最直观也是唯一方法。通过实践分析、总结得出好的解决措施,灵活的应用到生产实践中去。
参考文献
[1]曹颉,卢欣.数字式测量仪表的干扰及防护[J].电测与仪表,2010(S2).
[2]崔桂娥.炼油化工装置测量仪表干扰的具体表现形式与应对措施[J].科技创新与应用,2013(13).
作者简介
张娜(1983-),女,河北景县人,助理工程师,2007年毕业于佳木斯大学经济系,现就职于天然气分公司油气加工七大队南八原稳站。