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【摘要】本文对丙烯酸装置的甲苯消耗原因进行研究后,通过调整温度、流量和定期清理管路等方法,有效减少了甲苯单耗,降低了丙烯酸产品的生产成本,取得可观的经济效益。
【关键词】丙烯酸 甲苯单耗 降低
近年,丙烯酸装置进入建设高峰期,丙烯酸产品逐步呈现供大于求的趋势,市场竞争激烈。降低丙烯酸产品生产成本,既可提高公司利润,又可增强产品的市场竞争力。我们对丙烯酸装置的甲苯使用流程进行研究,通过对温度、流量和操作等一系列的优化调整,降低了甲苯单耗,应用后取得可观的经济效益。
1 生产工艺简述
丙烯酸装置首先采用两步氧化法,将原料丙烯在固定床反应器内转化为粗丙烯酸液;然后送入急冷塔中被急冷水吸收,急冷塔底得到的丙烯酸水溶液送入轻组分去除塔(C210);C210采用共沸蒸馏原理(共沸剂为甲苯),将甲苯和水从塔顶馏出,经回流罐(D211)分离后,甲苯作为回流液打回塔中,水作为急冷水送回急冷塔。同时,丙烯酸、重组分杂质和其他共沸剂则从轻组分去除塔底分出,再经过醋酸塔、提纯塔进一步精制后,最终产出高纯度的丙烯酸产品。
2 甲苯单耗的影响因素
甲苯单耗是甲苯耗量与丙烯酸产量的比值,在丙烯酸产量保持一定的情况下,降低甲苯单耗,即降低丙烯酸产品生产成本。甲苯作为丙烯酸装置的共沸剂使用在轻组分去除塔系统,其耗量按下式计算: 甲苯耗量=粗丙烯酸罐变化量×甲苯百分含量+甲苯罐变化量。
影响甲苯耗量的因素主要有以下几项:
2.1 分析准确度
进行甲苯耗量计算时,需先采样分析粗丙烯酸罐物料的甲苯含量。虽然分析准确度对耗量影响较大,但该组成分析采用色谱分析仪自动进行,设备准确度和稳定性高、操作简单,而且分析人员具有多年操作经验,平行样分析验证也表明分析偏差几可忽略。
2.2 仪表准确度
涉及甲苯的储罐、塔和回流罐的温度、压力、液位均采用先进仪表远传到DCS显示,其异常变化和历史趋势一目了然。虽然液位准确度对单次耗量计算影响较大,但进行长周期多频次核算时,其影响保持同一趋势,往往可以相互抵消。
2.3 甲苯回收管路的畅通性
由轻组分去除塔系统流程简图1可知,共沸的甲苯与水大部分在D211冷凝下来,但由于D211负压操作,部分气相的甲苯、水和丙烯酸被真空泵P216抽走,进而在E214的冷凝下进入D216,然后通过重力自流回D211,这样就保证了甲苯的最小流失。但在实际操作中,我们发现E214下液管、D216出口自流管会因气相丙烯酸相变聚合而堵塞,导致液态甲苯无法有效回收到D211,造成甲苯耗量增大。
图1?轻组分去除塔系统流程图
2.4 操作参数
甲苯作为丙烯酸装置的共沸剂,不参与反应,其损失主要有两方面。一是真空泵抽走的气相甲苯损失,工艺设计上已经增设E214、D216等设备尽量回收。二是C210底部物料携带走的甲苯损失,我们可以通过调整操作参数,使甲苯与水的共沸比处于最佳状态,减少C210底部物料中甲苯量来达到降低甲苯消耗的目的。
3 降低甲苯单耗的措施
通过对甲苯单耗影响因素的分析,我们决定采取措施,保证气相甲苯回收和减少液相甲苯随物料流失。3.1 降低D211温度
调低D211的温度可有效降低气相甲苯和丙烯酸的挥发量,减少E214的换热负荷,减缓E214和D216出口管路中丙烯酸的积聚聚合速度。经过操作试验,我们将D211温度均值由28℃调整为26℃(受换热器冷水负荷影响,温度无法再降低)。
3.2 定期清理管路
将易聚合管线增设法兰接点,然后通过定期断口清理管路聚合物的方法,避免因聚合物清理不及时堵塞管路,造成甲苯跑损。具体情况见图2和图3。3.3 减少C210回流量
为了降低C210底部物料中的甲苯含量,寻找甲苯和水的最佳共沸比,我们减少了C210的回流量。因为前面我们已经降低了回流温度,所以此操作也满足塔系统的热量平衡要求。经过实际摸索,回流量均值由72000kg/h调整至69500kg/h为佳,回流量再调低就会影响水的脱除效果,导致C210底粗丙烯酸物料的水含量超标。
图3?E214改进前后图
4 实际效果及结论
采取上述改进措施后,在丙烯酸产量保持不变的情况下,甲苯单耗由改进前的6.65kg/t变为改进后的5.96kg/t 。8万吨/年丙烯酸装置可少消耗甲苯55.2吨/年,按甲苯销售价9000元/吨计算,年创效益约49万元。这表明:我们通过研究分析甲苯耗量的核算方法及损失原因,将相关回流温度、回流流量和设备进行改进调整,实际应用后降低甲苯单耗效果明显,有效降低了丙烯酸的生产成本。