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摘要:在原有缓凝剂不能满足现有体系施工的要求下,引入新的中低温缓凝剂,通过实验调整,现场试验,总结体系调配及相应的施工工艺技术,经过应用,收到了良好的效果。
关键词:中低温缓凝剂;水泥浆;固井
1.目前存在的问题
近年来,随着陇东区块的不断开发,油井水平井长水平段、超长水平段井数量逐年增多,固井难度增大,需要足够长的水泥浆稠化时间,以确保施工安全。为延长水泥浆稠化时间,需要性能优良的缓凝剂予以调节。
目前拥有的中温缓凝剂使用温度范围较小(55-85℃),虽基本能够满足陇东区域常规井的固井需求;但随着致密油气藏开发,油井水平技术日驱完善,采用一次全返封固固井,油水平井的水平段不断加长,无有效的缓凝剂,会给施工安全带来较大隐患。固井缓凝剂要求在低温端(45-55℃)能够很好的控制水泥浆稠化和胶结时间(因水平段灰量较大,施工时间较长),确保施工安全。
由于目前分布在陇东油区,井温多数分布在45℃至 65℃范围内,由于稠化与强度变化产生较大矛盾,直接影响固井质量,为此引入新的中低温缓凝剂是技术关键。
2.新引用的中低温型缓凝剂性能评价
在水泥浆体系调整、评价实验过程中,不但要求引用缓凝剂具有良好的稠化时间可调性,还要求其配伍性优良,主要要求如下:①对体系早期强度的发展影响较低;②不影响体系稳定性;③不破坏体系的流动性;为此,我们开展了一系列的评价性实验研究,并进行较为完整的性能评价。
2.1基础性能指标
2.1.1对水泥浆稠化时间的影响
中低温缓凝剂是一种灰白色固体粉末,无毒、无腐蚀性。加量一般为0.01-0.2%(BWOC),该产品缓凝剂在不同加量,不同温度梯度下稠化时间可控可调,具有良好的缓凝性能。
2.1.2对水泥浆流变性的影响
在常用温度50℃条件下,首先考察该缓凝剂对水泥浆流变性的影响,每隔15min观察其稠度值变化,发现加入了该温带缓凝剂之后,水泥浆的流变性比不加該温带缓凝剂时得到了一定的提高,其原因是由于该缓凝剂通过吸附和螯合作用,在水化物的表面形成了一层隔离膜,阻碍了颗粒之间团聚,并减小了水泥颗粒直接的摩擦力,使水泥浆的流变性改善。
2.1.3对水泥石抗压强度的影响
通过开展对水泥石强度的实验研究,对比发现随着缓凝剂加量的增加,水泥浆24h抗压强度有所下降,还远远大于行业标准SY/T5504.1--2005《油井水泥外加剂评价方法第1部分一缓凝剂》中规定的14 MPa。可见该缓凝剂对水泥石早期强度影响较小,后期抗压强度基本无干扰。
2.2早强早强韧性水泥浆体系基础性能实验评价
早强早强韧性水泥浆基本配方:G+2.0%G307A+1.0%GJ-F+2.5%增强剂+1.0%增韧剂+0.3%GFJ,水灰比均为0.44,在50℃条件下,早强韧性水泥浆体系基方稠化时间明显偏短(65min),满足不了施工安全要求,需要加入缓凝剂调节稠化时间。
2.3中低温缓凝剂对早强韧性水泥浆体系综合性能评价
引入新缓凝剂,在50℃条件下,考察中低温缓凝剂在早强韧性水泥浆体系中的综合性能,水灰比均为0.44,试验数据见表1。
可以看出在早强韧性水泥浆体系中,在50℃下,缓凝剂的缓凝时间可调性良好,能满足施工要求,稠化曲线平稳,过渡时间短,对水泥石早期强度影响较低,后期基本无影响。
3.中低温缓凝剂的现场应用
中低温缓凝剂在陇东区块油井水平井截至目前共应用了94口井,已测声幅图64口,其中早强韧性水泥浆体系中应用了44口井,已测声幅图14口,固井一次声幅合格率达到100%,声幅中等以上达90%以上。
以固平14-62井为例,尾浆100吨,采用早强韧性水泥浆体系,分为四批次混拌。为保障固井施工顺利,分别对尾浆每批次进行综合性能检测,确保各项性能符合设计要求。
从实验数据可以看出,与试验调配阶段试验数据相接近,水泥与外加剂混拌均匀,水泥浆各项性能满足现场施工及后续要求。
固平14-62井于9月2日进行固井施工,施工中水泥浆流动性好,密度平稳,尾浆72m3,平均密度1.91g/cm3,起压、碰压正常,均达到设计要求。加入低温缓凝剂后早强韧性水泥浆体系,性能稳定,能够满足现场施工要求。固平14-62井声幅图目的层封固质量优良。为后续低温长水平段固井提供了技术支持。
该体系共应用了44口井,从统计数据显示可以看出,引入中低温缓凝剂的早强韧性水泥浆体系具有良好的使用效果。
4结论及建议
1.新缓凝剂对G级水泥缓凝效果明显,水泥浆稠化时间随缓凝剂加量的增加而延长。
2.引入新缓凝剂,解决了在45~65℃范围内早强体系稠化时间调整困难的难点,使得早强韧性水泥浆体系的稠化时间任意可调,为施工安全奠定了坚实基础。
3.新缓凝剂对早强体系影响较小,强度的影响小于2%,失水和析水性的影响小于1%。
关键词:中低温缓凝剂;水泥浆;固井
1.目前存在的问题
近年来,随着陇东区块的不断开发,油井水平井长水平段、超长水平段井数量逐年增多,固井难度增大,需要足够长的水泥浆稠化时间,以确保施工安全。为延长水泥浆稠化时间,需要性能优良的缓凝剂予以调节。
目前拥有的中温缓凝剂使用温度范围较小(55-85℃),虽基本能够满足陇东区域常规井的固井需求;但随着致密油气藏开发,油井水平技术日驱完善,采用一次全返封固固井,油水平井的水平段不断加长,无有效的缓凝剂,会给施工安全带来较大隐患。固井缓凝剂要求在低温端(45-55℃)能够很好的控制水泥浆稠化和胶结时间(因水平段灰量较大,施工时间较长),确保施工安全。
由于目前分布在陇东油区,井温多数分布在45℃至 65℃范围内,由于稠化与强度变化产生较大矛盾,直接影响固井质量,为此引入新的中低温缓凝剂是技术关键。
2.新引用的中低温型缓凝剂性能评价
在水泥浆体系调整、评价实验过程中,不但要求引用缓凝剂具有良好的稠化时间可调性,还要求其配伍性优良,主要要求如下:①对体系早期强度的发展影响较低;②不影响体系稳定性;③不破坏体系的流动性;为此,我们开展了一系列的评价性实验研究,并进行较为完整的性能评价。
2.1基础性能指标
2.1.1对水泥浆稠化时间的影响
中低温缓凝剂是一种灰白色固体粉末,无毒、无腐蚀性。加量一般为0.01-0.2%(BWOC),该产品缓凝剂在不同加量,不同温度梯度下稠化时间可控可调,具有良好的缓凝性能。
2.1.2对水泥浆流变性的影响
在常用温度50℃条件下,首先考察该缓凝剂对水泥浆流变性的影响,每隔15min观察其稠度值变化,发现加入了该温带缓凝剂之后,水泥浆的流变性比不加該温带缓凝剂时得到了一定的提高,其原因是由于该缓凝剂通过吸附和螯合作用,在水化物的表面形成了一层隔离膜,阻碍了颗粒之间团聚,并减小了水泥颗粒直接的摩擦力,使水泥浆的流变性改善。
2.1.3对水泥石抗压强度的影响
通过开展对水泥石强度的实验研究,对比发现随着缓凝剂加量的增加,水泥浆24h抗压强度有所下降,还远远大于行业标准SY/T5504.1--2005《油井水泥外加剂评价方法第1部分一缓凝剂》中规定的14 MPa。可见该缓凝剂对水泥石早期强度影响较小,后期抗压强度基本无干扰。
2.2早强早强韧性水泥浆体系基础性能实验评价
早强早强韧性水泥浆基本配方:G+2.0%G307A+1.0%GJ-F+2.5%增强剂+1.0%增韧剂+0.3%GFJ,水灰比均为0.44,在50℃条件下,早强韧性水泥浆体系基方稠化时间明显偏短(65min),满足不了施工安全要求,需要加入缓凝剂调节稠化时间。
2.3中低温缓凝剂对早强韧性水泥浆体系综合性能评价
引入新缓凝剂,在50℃条件下,考察中低温缓凝剂在早强韧性水泥浆体系中的综合性能,水灰比均为0.44,试验数据见表1。
可以看出在早强韧性水泥浆体系中,在50℃下,缓凝剂的缓凝时间可调性良好,能满足施工要求,稠化曲线平稳,过渡时间短,对水泥石早期强度影响较低,后期基本无影响。
3.中低温缓凝剂的现场应用
中低温缓凝剂在陇东区块油井水平井截至目前共应用了94口井,已测声幅图64口,其中早强韧性水泥浆体系中应用了44口井,已测声幅图14口,固井一次声幅合格率达到100%,声幅中等以上达90%以上。
以固平14-62井为例,尾浆100吨,采用早强韧性水泥浆体系,分为四批次混拌。为保障固井施工顺利,分别对尾浆每批次进行综合性能检测,确保各项性能符合设计要求。
从实验数据可以看出,与试验调配阶段试验数据相接近,水泥与外加剂混拌均匀,水泥浆各项性能满足现场施工及后续要求。
固平14-62井于9月2日进行固井施工,施工中水泥浆流动性好,密度平稳,尾浆72m3,平均密度1.91g/cm3,起压、碰压正常,均达到设计要求。加入低温缓凝剂后早强韧性水泥浆体系,性能稳定,能够满足现场施工要求。固平14-62井声幅图目的层封固质量优良。为后续低温长水平段固井提供了技术支持。
该体系共应用了44口井,从统计数据显示可以看出,引入中低温缓凝剂的早强韧性水泥浆体系具有良好的使用效果。
4结论及建议
1.新缓凝剂对G级水泥缓凝效果明显,水泥浆稠化时间随缓凝剂加量的增加而延长。
2.引入新缓凝剂,解决了在45~65℃范围内早强体系稠化时间调整困难的难点,使得早强韧性水泥浆体系的稠化时间任意可调,为施工安全奠定了坚实基础。
3.新缓凝剂对早强体系影响较小,强度的影响小于2%,失水和析水性的影响小于1%。