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[摘 要]目前,在高标准锆无缝管材的生产中,管坯的制备一般都采用热挤压方式进行,但挤压管坯都带有300-400mm的缩尾段,在正式生产中一般都将缩尾部分切除。针对锆挤压管坯缩尾段利用率低的现象,本文进行了不同处理方法对超声波检验合格率的对比试验。结果表明,对缩尾段切除300mm时,可获得很高的超声波检验合格率及尾部利用率。
[关键词]锆管 缩尾
中图分类号:TB652 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)36-0018-01
1、前言
锆具有优良的耐酸碱和其他介质腐蚀的特点,因此,在化工设备中得到了日益广泛的应用[1-2]。目前,锆无缝管材管坯制备主要使用热挤压法[3-4]。挤压出的管坯带有300-400mm的缩尾。因为尾部达不到工艺所要求的表面质量,在正式投入生产前,要将尾部全部去除。本文为提高锆管坯挤压尾部段的利用率,设计四种不同的挤压管坯尾部处理方法,通过对成品管材超声波检验,找出一种最佳的挤压管坯尾部处理方法。
2、实验
2.1 实验材料
实验材料选用牌号为R60702,Φ850mm铸锭,化学成分见(表1),经锻造到Φ145mm棒坯,再钻孔Φ37mm,后由1600吨卧式挤压机热挤压成型的Φ45×6mm管坯,管坯制备参数见(表2)。
2.2 实验方案
选取四组各30支外表面经刮修处理的带有尾部的Φ45×6锆管坯,对管坯尾部分别切除100mm、200mm、300mm、400mm长度,切除后对内孔进行预镗孔处理至目测表面光洁,然后在尾端取样,抛光后用Olympus GX51光学显微镜观测裂纹的深度,据此制定相应的镗孔工艺。对各组的管坯进行再镗孔处理确保裂纹消除,量取处理好的管坯尾部壁厚尺寸,然后将四组处理好的管坯冷轧至Φ35×3mm,见(表3)。然后按照ASME SB523标准,使用TACTIC 765X-18型管棒超声波检测系统进行超声波检验,统计缩尾段伤长情况。
3 实验结果及分析
(表4)给出了4种不同长度切除后,成品管材的超声波检验合格率。由表4可以看出,切除长度在400mm时,成品的探伤合格率均达到100%;切除长度在300m时,成品管材的探伤合格率只能达到76.67%。不合格段局端口20mm。在实际生产中,管材成品都设计有一定长度的余量,所以,20mm不合格段在切定尺时都可以消除,不对成品管材质量产生影响;切除长度在200mm、100mm时,成品的探伤合格率分别为30%和0。但是根据切除200mm尾部后轧制的管材超声波检验结果显示,不合格段集中在距离端口位置290mm处。
由(表3)数据分析得出,随冷轧加工率的增大和Q值(减径量和减壁量的比值)的减小,管材裂纹缺陷有减小的趋势,由于经过冷轧制后的管材外径均为Φ35mm,所以加工率最主要体现为减壁率的不同。说明管坯壁厚小则内孔直径大,冷轧制空减径区间长,则金属径向流动比例增加,使晶粒多向交变滑移程度相应增加,宏观表现为变形不均度加剧,诱发了管材表面显微裂纹的扩展和增殖。而较大的壁厚加工率相应的减少了空减径段,增加了金属的周向/轴向流动比例,使管材变形截面三向压应力区间增加,减少变形晶粒的多向交变滑移程度,对原始显微裂纹的增生及扩展有明显的抑制作用。
4 结论
1)对管坯缩尾段进行一定长度的切除,而不用全部切除,从而提高尾部利用率是可行的。
2)管坯缩尾段切除300mm并做局部镗孔处理,即可有效的去除掉尾部挤压缺陷。
参考文献
[1] 李献军,夏峰,文志刚等. 工业纯锆产品的性能和应用[J]. 2010,2:3-6.
[2] 丁长安.锆在化工中的应用与展望.第七届全国难熔金属学术交流会文集,西安,1991,陕西科学技术出版社,266~271.
[3] 王丽霞,核电用锆合金管材在加工过程中的组织及结构研究[D],重慶大学, 2012
[4] 王丽霞,张喜燕,薛祥义.锆合金挤压管坯的组织及织构研究, 稀有金属材料与工程[J].2013,42(1):153-157.
[关键词]锆管 缩尾
中图分类号:TB652 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)36-0018-01
1、前言
锆具有优良的耐酸碱和其他介质腐蚀的特点,因此,在化工设备中得到了日益广泛的应用[1-2]。目前,锆无缝管材管坯制备主要使用热挤压法[3-4]。挤压出的管坯带有300-400mm的缩尾。因为尾部达不到工艺所要求的表面质量,在正式投入生产前,要将尾部全部去除。本文为提高锆管坯挤压尾部段的利用率,设计四种不同的挤压管坯尾部处理方法,通过对成品管材超声波检验,找出一种最佳的挤压管坯尾部处理方法。
2、实验
2.1 实验材料
实验材料选用牌号为R60702,Φ850mm铸锭,化学成分见(表1),经锻造到Φ145mm棒坯,再钻孔Φ37mm,后由1600吨卧式挤压机热挤压成型的Φ45×6mm管坯,管坯制备参数见(表2)。
2.2 实验方案
选取四组各30支外表面经刮修处理的带有尾部的Φ45×6锆管坯,对管坯尾部分别切除100mm、200mm、300mm、400mm长度,切除后对内孔进行预镗孔处理至目测表面光洁,然后在尾端取样,抛光后用Olympus GX51光学显微镜观测裂纹的深度,据此制定相应的镗孔工艺。对各组的管坯进行再镗孔处理确保裂纹消除,量取处理好的管坯尾部壁厚尺寸,然后将四组处理好的管坯冷轧至Φ35×3mm,见(表3)。然后按照ASME SB523标准,使用TACTIC 765X-18型管棒超声波检测系统进行超声波检验,统计缩尾段伤长情况。
3 实验结果及分析
(表4)给出了4种不同长度切除后,成品管材的超声波检验合格率。由表4可以看出,切除长度在400mm时,成品的探伤合格率均达到100%;切除长度在300m时,成品管材的探伤合格率只能达到76.67%。不合格段局端口20mm。在实际生产中,管材成品都设计有一定长度的余量,所以,20mm不合格段在切定尺时都可以消除,不对成品管材质量产生影响;切除长度在200mm、100mm时,成品的探伤合格率分别为30%和0。但是根据切除200mm尾部后轧制的管材超声波检验结果显示,不合格段集中在距离端口位置290mm处。
由(表3)数据分析得出,随冷轧加工率的增大和Q值(减径量和减壁量的比值)的减小,管材裂纹缺陷有减小的趋势,由于经过冷轧制后的管材外径均为Φ35mm,所以加工率最主要体现为减壁率的不同。说明管坯壁厚小则内孔直径大,冷轧制空减径区间长,则金属径向流动比例增加,使晶粒多向交变滑移程度相应增加,宏观表现为变形不均度加剧,诱发了管材表面显微裂纹的扩展和增殖。而较大的壁厚加工率相应的减少了空减径段,增加了金属的周向/轴向流动比例,使管材变形截面三向压应力区间增加,减少变形晶粒的多向交变滑移程度,对原始显微裂纹的增生及扩展有明显的抑制作用。
4 结论
1)对管坯缩尾段进行一定长度的切除,而不用全部切除,从而提高尾部利用率是可行的。
2)管坯缩尾段切除300mm并做局部镗孔处理,即可有效的去除掉尾部挤压缺陷。
参考文献
[1] 李献军,夏峰,文志刚等. 工业纯锆产品的性能和应用[J]. 2010,2:3-6.
[2] 丁长安.锆在化工中的应用与展望.第七届全国难熔金属学术交流会文集,西安,1991,陕西科学技术出版社,266~271.
[3] 王丽霞,核电用锆合金管材在加工过程中的组织及结构研究[D],重慶大学, 2012
[4] 王丽霞,张喜燕,薛祥义.锆合金挤压管坯的组织及织构研究, 稀有金属材料与工程[J].2013,42(1):153-157.