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摘 要:SNCR+SCR联合脱硝技术越来越多的受到广泛应用,特别是在旧锅炉改造上优势明显,本文介绍某电厂280吨/h燃煤锅炉SNCR+SCR联合脱硝系统的脱硝原理,并对运行中出现的如喷枪枪头易磨损、烧坏;炉膛出口烟道内易结焦等问题进行分析并采取措施予以防范。
关键词:烟气脱硝;SNCR+SCR联合;改进措施
0 引言
SNCR+SCR混合脱销工艺兼有SNCR和SCR技术的优点,利用SNCR反应逃逸的氨供SCR反应,当NOx脱除率不是很高时,采用SNCR+SCR联合脱硝工艺更加经济合理,它将是脱硝市场的一种新的发展模式。
1 工艺系统说明
某煤业集团烯烃4×280t/h锅炉烟气脱硝工程动力站锅炉烟气脱硝装置采用SNCR+SCR综合脱硝工艺,还原剂为氨水。在设计煤种、校核煤种、锅炉最大连续出力工况(BMCR)、处理100%烟气量、锅炉原始设计NOx排放浓度小于或等于200mg/Nm3(6%含氧量,标态干基)条件下NOx排放浓度不大于100mg/Nm3,SNCR脱硝效率不低于45%,总的脱硝效率≥75%。
该工程使用氨水作为脱硝还原剂,氨水正常为浓度20%,浓度会在15%~25%范围内波动,控制系统可根据氨水浓度的信号进行流量调节。脱硝系统满足锅炉在80%~100%BMCR 负荷范围内,SNCR入口浓度不高于370mg/Nm3(干基,6%O2)时,出口NOx 浓度均不高于200mg/Nm3。在85%~100% 负荷范围内NH3逃逸量不高于10ppm,在80%至100% 负荷范围内,氨逃逸可控制在12ppm以内。脱硝装置可用率不小于95%。
2 SNCR+SCR 联合脱硝机理
SNCR+SCR联合脱硝工艺结合了两种技术的各自优点,在提高 NOx脱除率的同时可降低脱硝成本并减少氨的泄漏。在联合脱硝系统中,SNCR脱硝过程中氨的泄漏为SCR提供了所需的还原剂。通过SCR脱硝过程可脱去除掉更多的NOx,并且进一步的减少了氨泄漏的机会。
SNCR技术把还原剂如氨气、氨水稀溶液等喷入炉膛温度為 850~1100℃的区域,其主要反应为:(1)氨为还原剂:NH3+NOx→N2+H2O(2)氨水为还原剂:CO(NH2)2→2NH2+CO;NH2+NOx→N2+H2O;CO+NOx→N2+CO2(3)当温度过高超过反应温度范围时,氨就会被氧化成 NOx:NH3+O2→NOx+H2O
在联合脱硝系统中,氨气作为脱硝剂被喷入高温烟气脱硝装置中,多余的氨气在催化剂的作用下可以在280~420℃ 的烟气温度范围内将烟气中NOx分解成为N2和H2O,其反应式如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;NO+NO2+2NH3 →2N2+3H2O
3 存在问题及处理措施
3.1 喷枪枪头易磨损
由于SNCR脱硝喷枪的工作温度比较高(烟气温度850℃~1100℃),而且烟气流速也较快,烟气中夹带着大量粉尘,对喷枪的磨损很厉害。所以采取如下措施:
(1)改进喷枪材质:如喷枪关键部位喷枪杆采用316L、904 L材质或钛基合金材质,喷嘴采用特殊合金如C276或硬质合金等,为了提高抗耐磨性,可在保护罩上喷涂碳化钨耐磨层。(2)喷雾与烟气混合均匀度:SNCR脱硝喷枪喷雾角度从10°~150°不等,小角度的喷枪穿透能力强,大角度的喷枪覆盖面积大,喷枪长度、伸入炉内的喷射点深度也有所不同。采用多种不同角度、不同位置的喷枪通过CFD流场模拟分析结合现场测量情况达到最佳设计,可达到较高的脱硝效率。(3)雾化颗粒粒径:SNCR喷枪的雾化颗粒不是像烟气冷却一样,越细越好,而应该是颗粒适中才行。颗粒太细,则穿透性太差,降低脱硝效率。颗粒太粗,则颗粒的总体表面积太小,也降低脱硝效率,而且太大的颗粒,烟气流速也比较快,会导致喷雾颗粒在短时间内不能完全气化,有时会产生滴液,导致爆管。
3.2 炉膛出口烟道内易结焦
SNCR投入运行后,炉膛出口烟道内渣垢堵塞现象比以前严重。炉膛出口烟道内渣垢状态:最下层渣垢致密牢固呈灰白色、层状,较硬;中间层呈灰色,最上层呈灰黑色,自上而下越来越坚硬、致密。
分析认为:随着SNCR的投入,炉膛出口烟道内的湿度增大了,为SO2气体与煤粉燃烧生成的游离CaO反應提供了更为有利的条件,并生成易结晶析出的CaSO4●2H2O和CaSO4,使炉膛出口烟道内垢物中硫酸钙的比例增大,炉膛出口烟道内结垢量随喷入炉膛氨水的增多而提高,即SNCR的运行促进了炉膛出口烟道内堵塞,为此采取了以下措施:(1)改进运行工况。在保证脱硝效果的同时适当降低稀释水流量。(2)对喷射器系统进行改造,提高雾化效果,使氨水液滴大小和分布区域更均匀,液滴蒸发时间缩短。(3)对冷灰斗进行水封改造,使灰渣与水接触面减小,避免生成板结的CaSO4●2H2O。
4 结论
燃煤电站锅炉应用SNCR+SCR联合脱硝技术脱硝效果明显,该SNCR+SCR联合脱硝系统除催化剂和部分烟气分析仪表外,设备均实现了国产化,为国内同类燃煤锅炉脱硝改造提供了很好的借鉴。
参考文献
[1]龚家猷,李庆.燃煤电厂SNCR与SCR联合脱硝工艺在国内的首次应用[J].华北电力技术,2011,(2):31-34.
[2]胡琦.SCR与SNCR混合脱硝技术在燃煤电厂的应用[D].华北电力大学,2009.
[3]赵海军,胡秀丽.燃煤电厂SNCR与SCR联合脱硝工艺介绍及故障分析[J].电力科学与工程,2012,28(4):64-73.
(作者单位:神华宁夏煤业集团烯烃一分公司)
关键词:烟气脱硝;SNCR+SCR联合;改进措施
0 引言
SNCR+SCR混合脱销工艺兼有SNCR和SCR技术的优点,利用SNCR反应逃逸的氨供SCR反应,当NOx脱除率不是很高时,采用SNCR+SCR联合脱硝工艺更加经济合理,它将是脱硝市场的一种新的发展模式。
1 工艺系统说明
某煤业集团烯烃4×280t/h锅炉烟气脱硝工程动力站锅炉烟气脱硝装置采用SNCR+SCR综合脱硝工艺,还原剂为氨水。在设计煤种、校核煤种、锅炉最大连续出力工况(BMCR)、处理100%烟气量、锅炉原始设计NOx排放浓度小于或等于200mg/Nm3(6%含氧量,标态干基)条件下NOx排放浓度不大于100mg/Nm3,SNCR脱硝效率不低于45%,总的脱硝效率≥75%。
该工程使用氨水作为脱硝还原剂,氨水正常为浓度20%,浓度会在15%~25%范围内波动,控制系统可根据氨水浓度的信号进行流量调节。脱硝系统满足锅炉在80%~100%BMCR 负荷范围内,SNCR入口浓度不高于370mg/Nm3(干基,6%O2)时,出口NOx 浓度均不高于200mg/Nm3。在85%~100% 负荷范围内NH3逃逸量不高于10ppm,在80%至100% 负荷范围内,氨逃逸可控制在12ppm以内。脱硝装置可用率不小于95%。
2 SNCR+SCR 联合脱硝机理
SNCR+SCR联合脱硝工艺结合了两种技术的各自优点,在提高 NOx脱除率的同时可降低脱硝成本并减少氨的泄漏。在联合脱硝系统中,SNCR脱硝过程中氨的泄漏为SCR提供了所需的还原剂。通过SCR脱硝过程可脱去除掉更多的NOx,并且进一步的减少了氨泄漏的机会。
SNCR技术把还原剂如氨气、氨水稀溶液等喷入炉膛温度為 850~1100℃的区域,其主要反应为:(1)氨为还原剂:NH3+NOx→N2+H2O(2)氨水为还原剂:CO(NH2)2→2NH2+CO;NH2+NOx→N2+H2O;CO+NOx→N2+CO2(3)当温度过高超过反应温度范围时,氨就会被氧化成 NOx:NH3+O2→NOx+H2O
在联合脱硝系统中,氨气作为脱硝剂被喷入高温烟气脱硝装置中,多余的氨气在催化剂的作用下可以在280~420℃ 的烟气温度范围内将烟气中NOx分解成为N2和H2O,其反应式如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O;NO+NO2+2NH3 →2N2+3H2O
3 存在问题及处理措施
3.1 喷枪枪头易磨损
由于SNCR脱硝喷枪的工作温度比较高(烟气温度850℃~1100℃),而且烟气流速也较快,烟气中夹带着大量粉尘,对喷枪的磨损很厉害。所以采取如下措施:
(1)改进喷枪材质:如喷枪关键部位喷枪杆采用316L、904 L材质或钛基合金材质,喷嘴采用特殊合金如C276或硬质合金等,为了提高抗耐磨性,可在保护罩上喷涂碳化钨耐磨层。(2)喷雾与烟气混合均匀度:SNCR脱硝喷枪喷雾角度从10°~150°不等,小角度的喷枪穿透能力强,大角度的喷枪覆盖面积大,喷枪长度、伸入炉内的喷射点深度也有所不同。采用多种不同角度、不同位置的喷枪通过CFD流场模拟分析结合现场测量情况达到最佳设计,可达到较高的脱硝效率。(3)雾化颗粒粒径:SNCR喷枪的雾化颗粒不是像烟气冷却一样,越细越好,而应该是颗粒适中才行。颗粒太细,则穿透性太差,降低脱硝效率。颗粒太粗,则颗粒的总体表面积太小,也降低脱硝效率,而且太大的颗粒,烟气流速也比较快,会导致喷雾颗粒在短时间内不能完全气化,有时会产生滴液,导致爆管。
3.2 炉膛出口烟道内易结焦
SNCR投入运行后,炉膛出口烟道内渣垢堵塞现象比以前严重。炉膛出口烟道内渣垢状态:最下层渣垢致密牢固呈灰白色、层状,较硬;中间层呈灰色,最上层呈灰黑色,自上而下越来越坚硬、致密。
分析认为:随着SNCR的投入,炉膛出口烟道内的湿度增大了,为SO2气体与煤粉燃烧生成的游离CaO反應提供了更为有利的条件,并生成易结晶析出的CaSO4●2H2O和CaSO4,使炉膛出口烟道内垢物中硫酸钙的比例增大,炉膛出口烟道内结垢量随喷入炉膛氨水的增多而提高,即SNCR的运行促进了炉膛出口烟道内堵塞,为此采取了以下措施:(1)改进运行工况。在保证脱硝效果的同时适当降低稀释水流量。(2)对喷射器系统进行改造,提高雾化效果,使氨水液滴大小和分布区域更均匀,液滴蒸发时间缩短。(3)对冷灰斗进行水封改造,使灰渣与水接触面减小,避免生成板结的CaSO4●2H2O。
4 结论
燃煤电站锅炉应用SNCR+SCR联合脱硝技术脱硝效果明显,该SNCR+SCR联合脱硝系统除催化剂和部分烟气分析仪表外,设备均实现了国产化,为国内同类燃煤锅炉脱硝改造提供了很好的借鉴。
参考文献
[1]龚家猷,李庆.燃煤电厂SNCR与SCR联合脱硝工艺在国内的首次应用[J].华北电力技术,2011,(2):31-34.
[2]胡琦.SCR与SNCR混合脱硝技术在燃煤电厂的应用[D].华北电力大学,2009.
[3]赵海军,胡秀丽.燃煤电厂SNCR与SCR联合脱硝工艺介绍及故障分析[J].电力科学与工程,2012,28(4):64-73.
(作者单位:神华宁夏煤业集团烯烃一分公司)