10 kV环网柜电缆终端典型故障案例分析

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  摘 要:对一起前期电缆肘头制作工艺不规范,导致电缆主绝缘切痕过深从而降低绝缘性能,最终引发电缆肘头击穿向环网柜柜壁放电的事故进行了详细分析,说明了事件损失及影响情况,并提出了针对性的防范解决措施。
  关键词:电缆终端;主绝缘;绝缘强度
  1    事件前运行工况
  10 kV周某Ⅱ回#01环网柜310、320、302间隔为运行状态,304间隔为冷备用状态。周某Ⅱ回至周某Ⅱ回#01环网柜310线路带有公变1台,容量为315 MVA;专变1台,容量为200 MVA。302间隔带有公变6台,共计容量为4.23 MVA;专变3台,共计容量为1.51 MVA。事件发生当日天气晴朗。
  2    事件发生及处置情况
  2019-12-09T07:35,配电运维班工作人员将10 kV周某Ⅱ回#01环网柜310线路转冷备用,打开#01环网柜柜门,听到310间隔有明显的放电声响,且发现310间隔柜门没有关紧,随即工作人员向调度汇报现场情况。08:15,将周某Ⅱ回#01环网柜310线路转检修时,310间隔柜门直接弹出,倒向地面,工作人员发现该间隔C相肘头应力锥底部半导电粘带破裂且下部绝缘管、旁边柜壁有明显放电烧黑痕迹。08:20,工作人员向调度汇报现场情况,并向调度申请紧急抢修工作。08:22,调度许可周某Ⅱ回#01环网柜310间隔的紧急抢修工作。
  随后配电运维班进行了上述环网柜检修工作,更换310间隔三相肘头。2019-12-09T14:32,检修竣工,复电正常。
  3    事件原因分析
  3.1    设备参数
  周某Ⅱ回#01环网柜出厂时间为2009年9月,投运时间为2009年11月。周某Ⅱ回#01环网柜主要参数如表1所示。
  3.2    缺陷设备情况
  2019-12-09T11:15,对周某Ⅱ回#01环网柜310间隔进行进一步检查时,发现该间隔C相肘头应力锥底部半导电粘带破裂且下部绝缘管、旁边柜壁有明显放电烧黑痕迹,如图1所示。
  从图1可以看出,相较于A、B相应力锥,C相应力锥底部有明显的外卷情况,进一步将C相解头,取下应力锥时发现其底部外卷且前表面有明显的放电伤痕,如图2、图3所示。
  从图2可以看出,应力锥前表面有明显的伤痕及烧黑放电情况,于是进一步将应力锥解剖,如图4所示,从图中可以看出,应力锥内壁至半导电层已经形成了明显的放电通道,且半导电层已经破裂。
  取下应力锥后,发现电缆主绝缘外表面已烧黑,且有3条很深的纵向切痕,主绝缘表面光滑,没有打磨痕迹,其中两条切痕沿线已有明显放电通道。主绝缘中间部位有明显的横向压痕,主绝缘与半导电层的连接处没有平滑过渡层。铜鼻子表面产生铜绿,且与电缆导体连接处有明显拉弧产生的斑点,电缆导体表面已氧化发黑。具体情况如图5、图6所示。
  進一步将A、B相解头,发现A、B相主绝缘同样有较深的纵向切痕,且切痕已经发黑,表面光滑没有打磨痕迹,A、B相铜鼻子已产生铜绿,B相电缆导体已经氧化发黑。具体情况如图7所示。
  3.3    设备缺陷分析与结论
  对A、B、C三相肘头进行解剖后发现,铜鼻子均有铜绿产生,铜绿是铜与空气中的水蒸气、二氧化碳发生反应的产物,说明A、B、C三相肘头密封性不好,且受潮严重。同时铜鼻子表面的铜绿会增大导体电阻,使肘头发热,而铜绿受热会产生黑色的氧化铜,C相铜鼻子表面最黑,说明C相肘头已经严重发热。
  三相电缆主绝缘均有施工过程中留下的明显划痕,C相主绝缘横向压痕最明显。施工过程中没有对这些痕迹进行打磨处理,导致主绝缘受损,绝缘强度降低。
  由于粗放施工使C相肘头应力锥底部外卷,应力锥底前部受损,使其安装不到位,起不到均匀电场的作用。同时由于受潮、受热,使水汽进入纵向划痕内形成导电通道,最终击穿应力锥向环网柜柜壁放电。
  从上述分析可以得出,安装施工粗放导致C相应力锥安装不到位,起不到均匀电场的作用。主绝缘切痕过深,没有进行打磨处理,降低其绝缘强度,最终击穿应力锥向环网柜柜壁放电。
  4    事件损失及影响情况
  因周某Ⅱ回#01环网柜310间隔设备异常,造成周某Ⅱ回至周某Ⅱ回#01环网柜310线路停电7 h,损失负荷0.565 MVA,损失电量3 955 kWh。根据10 kV以上输变电设备跳闸、被迫停运、非计划检修、停止备用,或设备异常造成限降负荷(输送率)运行条款描述,此次事件定为八级设备质量事件。
  5    事件暴露问题
  (1)施工人员施工粗放,责任感不强,工艺质量不合格,使C相应力锥底部外卷,主绝缘切痕过深[1],绝缘强度降低,是导致此次缺陷的直接原因。
  (2)运维人员验收把关不严,在设备投运前未对设备进行仔细检查[2],导致安装工艺质量不合格设备投入使用,影响电网的安全运行。
  6    防止事件重复发生的对策
  通过上述分析,发现配电设备在安装、运行过程中存在以下几个问题:
  (1)施工人员专业技术不过关,存在电气设备安装质量不高、工序不全等施工质量问题[3]。
  (2)运行维护人员把关不严,对相关设备没有严把竣工验收关口,导致安装工艺质量不合格设备投入电网。
  针对存在的问题,结合配电网运维规程[4],提出以下防范措施:
  (1)加强相关配电设备施工队伍人员技术培训,明确配网典型设计和标准工艺,提高施工安装工艺质量[5]。
  (2)对配电设备检修(施工)实施全过程把关,严格控制竣工验收环节,杜绝重要工序执行不到位、工序不全等不符合要求行为的发生。
  (3)落实考核制度,将配电设备检修人员、把关验收人员名单随竣工资料进行存档,实施设备全寿命管控,对发生问题的相关人员严格追责。
  [参考文献]
  [1] 杨雨薇,胡首.10 kV电缆中间接头故障跳闸事件分析与处理[J].机电信息,2020(9):44-45.
  [2] 杨雨薇,王柯,胡首.10 kV开关柜局部异常放电事故分析与处理[J].机电信息,2020(15):22-23.
  [3] 周宣.一起10 kV交联电缆终端头爆炸事故分析[J].电力安全技术,2015,17(11):26-30.
  [4] 配电网运维规程:Q/GDW 1519—2014[S].
  [5] 张国庆,葛锦锦,汪诗经,等.配电网10 kV电缆终端头故障原因分析及处理对策[J].安徽电力,2020,37(1):48-50.
  
  收稿日期:2021-02-26
  作者简介:谢红灿(1969—),女,湖南衡阳人,硕士研究生,副教授,研究方向:配电设备运行与检修、配电线路运维。
  胡首(1988—),男,山西朔州人,技师,工程师,研究方向:配电自动化、配电电缆运维。
其他文献
摘 要:以某地区多端柔性直流输电系统的短路故障为例,详细分析了该短路故障的发生原因,并根据短路判据和相应的隔离逻辑与重启动逻辑,运用直流侧极对极短路故障的穿越控制方法,实现了故障隔离和系统恢复运行,有效解决了短路故障问题,可为今后类似工作的开展提供参考和借鉴。  关键词:多端柔性直流输电;短路;故障分析  0 引言  柔性直流输电技术因其在控制特性和功率翻转能力等方面的优异表现,近年来得到了广泛