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摘 要:油水井动态分析是为了产能评价的准确,产能评价的准确性严重影响到所选开发方案的合理性,尤其对采油工程、生产期的动态分析以及提高油气勘探开发经济效益具有重要意义。该文通过学习一种系统的季度动态分析方法,分析了地处河北省的孔58-3H的基本概况、月度产量曲线、目前生产情况、单井和连通水井的季度数据对比,提出了对应的改进措施。
关键词:断块 油井 季度分析
中图分类号:TE347 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(a)-0064-02
孔58-3H位于大港油田采油六厂采注三队所管理的河北省滄州市黄骅市的孔店三断块上。季度分析是通过油、水井的第一性资料数据认识油层中油、气、水的运动规律,通过本季度的数据与上一季度的数据进行对比,找出动态变化的原因,提出相应的改进建议,为油井接下来的正常生产提供科学的方法。
1 基本概况
(1)开采层位:孔店_三断块_馆三。
(2)地质储量:67.19万t。
(3)可采储量:10.08万t。
(4)区块生产现状:孔店三断块上油井总数2口,均开井,日产液240.81 t/d,日产油7.84 t/d,综合含水率96.74%,累积产油量4.116 5×104 t,累积产水量59.271 8×104 t,采出程度6.13%;孔店三断块上水井总数1口,开井,日配注160 m3,累积注水量22.609 0×104 m3,月注采比1.755,累积注采比0.332。
2 生产情况
举升工艺:抽油机;工作制度:6 m/3.3次;泵深泵径:83/整筒泵/850.07 m;生产井段:1 566~1 686 m;目前日产液:139.02 m3/d;日产油:4.01 t;含水:97.10%。目前生产情况:截至2017年1月,理论排量154.3 m3/d,泵效89.6%,日产油3.66 t,日产水134 m3/d,油压0.59 MPa,动液面高度263 m,折算流压13.30 MPa。
3 动态分析
3.1 孔58-3H本季度与上季度生产数据对比
2016年7月份的时率99.8%,日产液139.02 t,日产油3.98 t,含水97.14%,月产液4 301 m3,月产油123 t,动液面300 m,泵效90.4%,7月26日管线补漏停井1 h,7月28日一保停井0.47 h。
2016年8月份的时率99.2%,日产液136.71 t,日产油3.96 t,含水97.10%,月产液4 207 m3,月产油122 t,动液面296 m,泵效89.0%,8月15日一保停井1.45 h,8月25日管理不当停电停井4 h。
2016年9月份的时率99.99%,日产液135.09 t,日产油3.77 t,含水97.21%,月产液4 050 m3,月产油118 t,动液面300 m,泵效88.1%,9月14日一保停井0.45 h。
得到三季度平均参数如下:三季度生产时率99.66%,日产液136.94 t,日产油3.90 t,含水97.15%,月产液4 186 m3,月产油121 t,动液面298.6 m,泵效89.2%。
2016年10月份的时率99.94%,日产液138.34 t,日产油3.97 t,含水97.13%,月产液4 286 m3,月产油123 t,动液面312 m,泵效90.1%,10月14日一保停井0.43 h。
2016年11月份的时率99.94%,日产液139.39 t,日产油4.1 t,含水97.06%,月产液4179 m3,月产油123 t,动液面292 m,泵效90.8%,11月13日一保停井0.45 h。
2016年12月份的时率99.94%,日产液139.34 t,日产油4.03 t,含水97.10%,月产液4317 m3,月产油125 t,动液面300 m,泵效90.7%,12月13日一保停井0.42 h。
得到四季度平均参数如下:四季度生产时率99.66%,日产液139.02 t,日产油4.01 t,含水97.10%,月产液4 261 m3,月产油124 t,动液面301 m,泵效90.5%。
3.2 连通水井孔新1066本季度与上季度生产数据对比
2016年7月份的时率99.1%,日注水159.32 m3,泵压10.56 MPa,油压7.75 MPa,多次停泵停注共6.5 h。
2016年8月份的时率97%,日注水161.84 m3,泵压10.87 MPa,油压7.61 MPa,多次停泵停注共22 h。
2016年9月份的时率99.1%,日注水160.40 m3,泵压10.90 MPa,油压7.54 MPa,9月15日停泵停注共6 h。
2016年10月份的时率99.87%,日注水160.27 m3,泵压11.78 MPa,油压7.57 MPa,10月28日停泵停注共1 h。
2016年11月份的时率85.69%,日注水157.1 m3,泵压10.89 MPa,油压7.60 MPa,11月1~5日关井测压降,11月23日换低压注聚管线、干线补漏停泵停注8 h,停泵停注共128 h。
2016年12月份的时率97.11%,日注水158.04 m3,泵压8.66 MPa,油压7.63 MPa,12月2日由高压注聚改为低压注聚,12月15日执行新注聚成果,2次停泵停注共21.5 h。
对比四季度生产时率比三季度降低了4.18%,日注水下降了2.05 m3,泵压降低了1.77 MPa,油压减少了0.03 MPa。
3.3 对比分析
由以上生产数据可以看出:(1)2016年四季度生产时率与2016年三季度生产时率对比上升了0.28%。(2)2016年四季度月产液量与2016年三季度日产液量对比上升了2.08 m3。(3)2016年四季度月产油量与2016年三季度月产油量对比上升了3 t。(4)2016年四季度综合含水与2016年三季度综合含水对比下降了0.05%。(5)2016年四季度液面与2016年三季度液面对比下降了2.4 m。(6)2016年四季度泵效与2016年三季度度泵效对比上升了1.3%。
4 结语
本季度有效时率99.94%,本季度与上季度生产时率对比上升了0.28%。主要是因为该井除了维修保养外没有意外停井,故生产时率较高。其他各项生产数据基本稳定,管理良好,未出现异常。与该井连通的水井孔新1066井本季度由于该井停泵停注较多,影响了注聚时率,目前注聚正常,在日常管理中我们要及时调整注聚量,尽量将注聚量和压力控制在范围内,起到及时补充地层能量的作用,下月我们将严格按照已定的工作制度,防止因加快底水的推进速度而影响应有的采收率的情况发生;同时加强注聚井的管理,保证地层有充足的驱油动力。
针对这些对比,在下一步的生产工作中,笔者提出5点改进建议。
(1)提高资料录取的全准率,并依托班站管理平台认真做好生产动态分析,做到发现问题及时分析,尽快解决。
(2)做好巡回检查,根据示功图及时分析泵的工作状况。
(3)加强管理,减少人为停井因素。
(4)严格执行出砂井管理规定,尽量避免无故人为停井,若需停机时必须将滤头停在上死点以防砂卡。
(5)做好连通注水井的注水工作,确保地层有充足的能量补充。
参考文献
[1] 夏建华.现代油气井产能分析理论和方法研究[D].中国地质大学,2006.
[2] 张凌云.油井动态分析实用专家系统研究[J].油气田地面工程,1997(4):14-17.
[3] 王岚,邹艳霞,刘红兵.油水井生产与维护[M].石油工业出版社,2013.
关键词:断块 油井 季度分析
中图分类号:TE347 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(a)-0064-02
孔58-3H位于大港油田采油六厂采注三队所管理的河北省滄州市黄骅市的孔店三断块上。季度分析是通过油、水井的第一性资料数据认识油层中油、气、水的运动规律,通过本季度的数据与上一季度的数据进行对比,找出动态变化的原因,提出相应的改进建议,为油井接下来的正常生产提供科学的方法。
1 基本概况
(1)开采层位:孔店_三断块_馆三。
(2)地质储量:67.19万t。
(3)可采储量:10.08万t。
(4)区块生产现状:孔店三断块上油井总数2口,均开井,日产液240.81 t/d,日产油7.84 t/d,综合含水率96.74%,累积产油量4.116 5×104 t,累积产水量59.271 8×104 t,采出程度6.13%;孔店三断块上水井总数1口,开井,日配注160 m3,累积注水量22.609 0×104 m3,月注采比1.755,累积注采比0.332。
2 生产情况
举升工艺:抽油机;工作制度:6 m/3.3次;泵深泵径:83/整筒泵/850.07 m;生产井段:1 566~1 686 m;目前日产液:139.02 m3/d;日产油:4.01 t;含水:97.10%。目前生产情况:截至2017年1月,理论排量154.3 m3/d,泵效89.6%,日产油3.66 t,日产水134 m3/d,油压0.59 MPa,动液面高度263 m,折算流压13.30 MPa。
3 动态分析
3.1 孔58-3H本季度与上季度生产数据对比
2016年7月份的时率99.8%,日产液139.02 t,日产油3.98 t,含水97.14%,月产液4 301 m3,月产油123 t,动液面300 m,泵效90.4%,7月26日管线补漏停井1 h,7月28日一保停井0.47 h。
2016年8月份的时率99.2%,日产液136.71 t,日产油3.96 t,含水97.10%,月产液4 207 m3,月产油122 t,动液面296 m,泵效89.0%,8月15日一保停井1.45 h,8月25日管理不当停电停井4 h。
2016年9月份的时率99.99%,日产液135.09 t,日产油3.77 t,含水97.21%,月产液4 050 m3,月产油118 t,动液面300 m,泵效88.1%,9月14日一保停井0.45 h。
得到三季度平均参数如下:三季度生产时率99.66%,日产液136.94 t,日产油3.90 t,含水97.15%,月产液4 186 m3,月产油121 t,动液面298.6 m,泵效89.2%。
2016年10月份的时率99.94%,日产液138.34 t,日产油3.97 t,含水97.13%,月产液4 286 m3,月产油123 t,动液面312 m,泵效90.1%,10月14日一保停井0.43 h。
2016年11月份的时率99.94%,日产液139.39 t,日产油4.1 t,含水97.06%,月产液4179 m3,月产油123 t,动液面292 m,泵效90.8%,11月13日一保停井0.45 h。
2016年12月份的时率99.94%,日产液139.34 t,日产油4.03 t,含水97.10%,月产液4317 m3,月产油125 t,动液面300 m,泵效90.7%,12月13日一保停井0.42 h。
得到四季度平均参数如下:四季度生产时率99.66%,日产液139.02 t,日产油4.01 t,含水97.10%,月产液4 261 m3,月产油124 t,动液面301 m,泵效90.5%。
3.2 连通水井孔新1066本季度与上季度生产数据对比
2016年7月份的时率99.1%,日注水159.32 m3,泵压10.56 MPa,油压7.75 MPa,多次停泵停注共6.5 h。
2016年8月份的时率97%,日注水161.84 m3,泵压10.87 MPa,油压7.61 MPa,多次停泵停注共22 h。
2016年9月份的时率99.1%,日注水160.40 m3,泵压10.90 MPa,油压7.54 MPa,9月15日停泵停注共6 h。
2016年10月份的时率99.87%,日注水160.27 m3,泵压11.78 MPa,油压7.57 MPa,10月28日停泵停注共1 h。
2016年11月份的时率85.69%,日注水157.1 m3,泵压10.89 MPa,油压7.60 MPa,11月1~5日关井测压降,11月23日换低压注聚管线、干线补漏停泵停注8 h,停泵停注共128 h。
2016年12月份的时率97.11%,日注水158.04 m3,泵压8.66 MPa,油压7.63 MPa,12月2日由高压注聚改为低压注聚,12月15日执行新注聚成果,2次停泵停注共21.5 h。
对比四季度生产时率比三季度降低了4.18%,日注水下降了2.05 m3,泵压降低了1.77 MPa,油压减少了0.03 MPa。
3.3 对比分析
由以上生产数据可以看出:(1)2016年四季度生产时率与2016年三季度生产时率对比上升了0.28%。(2)2016年四季度月产液量与2016年三季度日产液量对比上升了2.08 m3。(3)2016年四季度月产油量与2016年三季度月产油量对比上升了3 t。(4)2016年四季度综合含水与2016年三季度综合含水对比下降了0.05%。(5)2016年四季度液面与2016年三季度液面对比下降了2.4 m。(6)2016年四季度泵效与2016年三季度度泵效对比上升了1.3%。
4 结语
本季度有效时率99.94%,本季度与上季度生产时率对比上升了0.28%。主要是因为该井除了维修保养外没有意外停井,故生产时率较高。其他各项生产数据基本稳定,管理良好,未出现异常。与该井连通的水井孔新1066井本季度由于该井停泵停注较多,影响了注聚时率,目前注聚正常,在日常管理中我们要及时调整注聚量,尽量将注聚量和压力控制在范围内,起到及时补充地层能量的作用,下月我们将严格按照已定的工作制度,防止因加快底水的推进速度而影响应有的采收率的情况发生;同时加强注聚井的管理,保证地层有充足的驱油动力。
针对这些对比,在下一步的生产工作中,笔者提出5点改进建议。
(1)提高资料录取的全准率,并依托班站管理平台认真做好生产动态分析,做到发现问题及时分析,尽快解决。
(2)做好巡回检查,根据示功图及时分析泵的工作状况。
(3)加强管理,减少人为停井因素。
(4)严格执行出砂井管理规定,尽量避免无故人为停井,若需停机时必须将滤头停在上死点以防砂卡。
(5)做好连通注水井的注水工作,确保地层有充足的能量补充。
参考文献
[1] 夏建华.现代油气井产能分析理论和方法研究[D].中国地质大学,2006.
[2] 张凌云.油井动态分析实用专家系统研究[J].油气田地面工程,1997(4):14-17.
[3] 王岚,邹艳霞,刘红兵.油水井生产与维护[M].石油工业出版社,2013.